王晨翀
(寶鋼湛江技術協(xié)作團隊(duì))
1 故障現象
2013年8月26日,冷軋(zhá)廠C102機組在正常生產過程中,4#機架傳動(dòng)側出現冒煙現象。停機檢查(chá)發現4#機架的上下(xià)主傳動(dòng)軸(靠齒輪箱側)溫度高,懷疑(yí)上下主傳動軸出現異常,即決定搶修更換上下主傳動(dòng)軸。
2 故障處理
將工作輥抽出後,拆除相關(guān)主傳動軸附(fù)件,用行車分別將兩根主傳動軸吊出後,依次將兩根備件主傳動軸吊入(rù),回裝相關附件(jiàn),主傳動軸更換完(wán)畢後,機組恢複正(zhèng)常生產。
3 原因分析
1)係統(tǒng)概況
2030軋機由西馬克設計製造,軋機共有5個機(jī)架,驅動方式為上下工作輥驅動,主傳動軸(zhóu)潤滑為稀油集中潤滑(huá)。
2)原因分析
該兩根(gēn)主傳(chuán)動軸於12年3月20日定修更換上機。主傳動(dòng)軸由一個獨(dú)立潤滑係統進行集中循環潤滑。傳動軸有一個進油口,在傳動軸內部分(fèn)別向軋輥側扁頭套齒輪和齒(chǐ)輪箱側進(jìn)行潤滑,在各自的潤(rùn)滑進油管路上布置了一個直徑Ф4mm節流孔。主傳動軸(zhóu)的結構見(jiàn)圖(tú)1。

圖1
上下主傳動軸解體情況:
傳動軸齒輪箱側內部供(gòng)油油路上的節(jiē)流孔堵塞(見圖2),堵塞物為類似油泥的物質,經初步檢測成份為碳(tàn)化物,齒輪箱側扁頭套內齒(chǐ)和鼓(gǔ)形齒外齒齒牙及花鍵部位磨損嚴重(見(jiàn)圖3),有發藍過(guò)熱痕跡,無潤滑油;軋輥側的鼓形齒的齒牙完好(hǎo),節流孔暢通,潤滑油正常。
綜上,造成本次故障的原因為:
由於(yú)軋輥側(cè)扁頭套齒輪潤滑管路的節流孔堵塞,引起齒麵潤滑不(bú)良,Z終導致齒異常磨損損壞(huài)。
4 經驗教訓
節流孔的堵塞導致潤滑油斷流,導致兩根主傳動軸燒損,修複費(fèi)用高昂(áng),且導致停機損失18小(xiǎo)時。要杜絕此類故(gù)障,主要做好以下工作:
1、要加強潤滑(huá)油的清潔管理;
2、主傳動軸定期離線修複(fù)保養,對(duì)節流孔等管路進行清理(lǐ)。
3、加強在線主傳動軸的潤滑狀態檢(jiǎn)查,重點檢查其回油是否正常。