1A凝結泵電機下軸承(chéng)損壞及低旁三級減溫水管(guǎn)道與支吊架連接焊口開裂。
1.設備簡介
每台機組配備兩台100%容量(liàng)的凝結水泵,1台運行1台備用。凝結水泵為立式雙殼體結構,葉輪為(wéi)閉式並同向排列(liè),首級(jí)葉輪為雙(shuāng)吸型式,泵(bèng)本體設有平衡機構和推力軸承,轉(zhuǎn)子軸向力自身平衡。電動機為空(kōng)水冷(lěng)式電機(jī),電機(jī)不承受泵(bèng)的軸向推力。
2.事件經過:
1號機組CD、EF層共六隻油槍,機組處於暖管階段,主汽壓力3.5MPa,溫度340℃,高旁開度15%,低旁開度50%;除氧器水位2700mm,除氧器30%、70%調整門開度均為0%,凝結泵所帶主要用戶為旁路三級(jí)減溫水,凝結水Z小流量閥投自動;1A、1B循環泵運行;1A凝結泵運行,1B凝結泵備用,主機處於(yú)盤車狀態。
12:10汽(qì)機衝轉參(cān)數滿足,請示調試人員準備汽機衝轉;
12:20調試所熱控人員通知因汽機ATC邏輯修改(gǎi)後要進(jìn)行(háng)#1汽機ATC修改邏輯上傳,並交待有可能會(huì)影響到機組真空泵正常運(yùn)行,調(diào)試所機務人員同意其進行;
12:24發現DCS給水泵係統、真空係統、循環水係統等(děng)畫麵測點及(jí)參數、設備及(jí)閥門狀態變紅消失,兩台循(xún)泵出口(kǒu)門反複開關,手動將1A循(xún)泵出(chū)口門開啟;
12:301號爐MFT,首出(chū)是“燃料喪失”,OFT發出,調試所人員交(jiāo)待原(yuán)因為上傳邏輯(jí)時導致燃油跳(tiào)閘閥失電關閉,立即關閉(bì)所有油槍手動門,爐(lú)膛吹(chuī)掃後減小爐膛通風量,鍋爐停止排汙;
12:31DCS畫麵恢複正常。當(dāng)時1A循泵出口門由於運行人員人為幹預使其正(zhèng)處於開啟(qǐ)狀態,而1B循泵出口門因無(wú)法操作,DCS畫麵恢複正常時正處於關閉狀態,因而保護動(dòng)作(zuò)跳閘。
12:34汽機巡操員在0米補氫時聽見突然有異常聲音,立即檢查發現1A凝結泵電機下導瓦冒煙並有火花(huā),就地按(àn)事(shì)故按鈕緊急停泵並同(tóng)時匯報值長和主(zhǔ)值。主控值班員立即啟動1B凝(níng)結泵,管道振動較大,檢查發現低旁(páng)三(sān)級減溫水管道與支吊架連接焊口裂開(kāi),漏水量(liàng)大,緊急停止1B凝結(jié)泵(bèng)。就地檢查發現1A凝結泵(bèng)電機下(xià)導(dǎo)瓦油擋燒壞,軸瓦處軸徑變黑。
12:48關閉凝結水雜用水總門並停電,啟動1B凝結泵,隔離1A凝結泵做(zuò)檢修措施(測量1A凝泵電機絕緣合(hé)格)。
3.原因分析(xī)
3.1 1A凝結泵(bèng)電機下導瓦損壞分析
從DCS追憶(yì)分析,11:54之前1A凝結泵電機下導瓦溫平穩地維持在(zài)51℃,在11:54為61.965℃至11:57瓦溫逐漸升高到77.535℃,從11:57至12:05下導瓦(wǎ)溫穩(wěn)定在77.535℃,在此階段凝結泵(bèng)流量、出口壓力、電流、凝結泵Z小流量閥開度(dù)均處於(yú)穩定狀態;12:05凝結水流量增大,Z小流量閥由92%開始關(guān)小,12:06凝結水流(liú)量減小(xiǎo),Z小流量閥未(wèi)能及時響應繼續保持關小趨勢,12:07電機下導瓦溫開始爬升至(zhì)12:08升(shēng)高到88.10℃並保持短時(shí)間穩定,12:10凝結泵Z小流量閥關至59.67%開始開啟,12:11凝(níng)結泵電流有一尖峰突(tū)變,電機下導瓦(wǎ)溫又開始較(jiào)快爬升,至12:24DCS畫麵死機電機下導瓦溫升高到(dào)190.777℃,並繼續保持爬升趨勢,12:24-12:31DCS記錄失憶;12:31DCS畫麵恢(huī)複顯(xiǎn)示有凝(níng)結水流量到零現象,至12:34電機下導瓦溫升高到285℃。點檢人員10:10就(jiù)地測試電機下導瓦溫瓦溫為47℃。
分析認為:
1)電機下導瓦本身存在設備缺陷問(wèn)題,在經(jīng)過一(yī)天運行後缺陷加劇引起導瓦損壞;
2)電機下導瓦Z初缺陷初期並未引起導致致命(mìng)損壞,其損壞存在一個逐漸(jiàn)發展(zhǎn)擴大的(de)過程;
3)在凝結水流量變化的過程中,凝結泵Z小流量閥不能及時響應(yīng),導致凝結(jié)泵工況發生變化,破壞了電機下導瓦暫(zàn)時穩定(dìng)的狀(zhuàng)態,加速了下導瓦的損壞;
4)上傳邏輯時導致凝結水再循環突(tū)然關閉,進一步加劇了下導瓦的損壞,從而Z終導致下導瓦的燒壞。
3.2 三級減溫水管道與支吊架連接焊口裂開分析
12:341A凝結泵電機下(xià)導瓦冒煙並有火花(huā),就地按事故(gù)按鈕緊急停泵後,由於凝結泵聯鎖未投入,1B凝結泵未聯啟(qǐ),主控值(zhí)班員手動啟動1B凝結泵,造成瞬間水擊,引起管(guǎn)道振動(dòng),導致低旁(páng)三(sān)級減溫水管道與支吊架連(lián)接焊口裂開。
4.吸取(qǔ)的教訓
4.1 1A凝結泵電(diàn)機下導瓦未設報警,當瓦溫升高(gāo)時未及時發報警,運行人員未能及時發現瓦溫升高現(xiàn)象;完善DCS係統重要設備及重要部件報警;
4.2 運(yùn)行監盤人員(yuán)存在一定麻痹情緒,因為1A凝結泵已運行一天,狀態一直很穩定,而且未暴露明顯缺陷,運行監盤人員存在一定麻痹情緒;提(tí)高對運(yùn)行設備缺陷(xiàn)暴露周期的認識,加大對新設(shè)備的(de)檢查和監視力(lì)度,提高運行及維護水平;
4.3 Z小流量閥調(diào)節品質不理想,調節慣量(liàng)過大,響應特性遲(chí)緩;完善Z小流量閥調節品質,在未完善之前,凝結水係統流量有較大波動,在Z小流量閥(fá)自動跟(gēn)蹤遲緩(huǎn)的情況下,應解除(chú)Z小流量閥自動,手動調整;
4.4 凝結水係統(tǒng)管道布置彎頭太多,導致(zhì)凝結水沿程阻力太大;
4.5 凝結水係統支吊架設計和安裝(zhuāng)存在一定缺陷,而且部分采用焊接硬支撐,無(wú)法(fǎ)減(jiǎn)緩和消減管道振動;取消凝結水固定焊接支吊架,並建議設計院完善凝結(jié)水(shuǐ)係統(tǒng)支吊架(jià)布置方式;
4.6 循環泵出口門關閉時,壓(yā)力Z高(gāo)達到0.24MPa,說明其出口門幾乎關閉,但沒有(yǒu)回到0位,嚴重影響了循環(huán)泵的安全運行。增加運行中出口門關失電停泵的(de)保護。
4.7 離線(xiàn)傳輸邏輯或AP必(bì)須(xū)履行(háng)審批手(shǒu)續,並製定可行的防範措施。
