主泵軸封水回(huí)流溫度高原因分析及(jí)應對措施

2017-06-07

王飛
(中核核電運行管理有限公司運行五處,浙江海(hǎi)鹽(yán) 314300)
  【摘 要】本文介(jiè)紹了核(hé)電廠主熱傳輸泵及軸封係統(tǒng)的工作原理,分析了主泵軸封水回流溫度高的可能原因及(jí)其應對處理(lǐ)措施,並借(jiè)鑒了(le)該事件的(de)外部經驗反饋。
  【關鍵詞】主熱(rè)傳輸(shū)泵;軸封係(xì)統;處(chù)理措施;經驗反饋
  1 主熱傳輸係(xì)統概述
  主熱傳輸(shū)係統是由主熱傳輸泵(以下簡稱主泵)、蒸汽(qì)發生器、出口集管、入口集管、壓力管式燃料通道及相應連接管所組(zǔ)成的閉式環路。加壓重水冷卻劑在主熱傳輸係統(tǒng)中(zhōng)循環,將燃料通道中的核燃料裂變產生的熱量傳遞到蒸汽發生(shēng)器二次側的輕水,使其產生蒸汽,蒸汽驅動汽輪(lún)發電機發電。
  2 設(shè)備描述
  2.1主泵
  主(zhǔ)泵位於蒸汽發生器和反應堆入口集管(guǎn)之間(jiān)。泵為立式、單(dān)級、雙蝸殼離(lí)心泵,有一個垂(chuí)直的入口(kǒu)管及兩個出口管。在正常運行工況下(xià),泵入口壓力為9.44MPa,出口壓力為11.25MPa,流量為2228l/s。每台泵由一台(tái)11.6kV的感應電動機驅動。為避免反應堆廠房內產生飛射物(wù)事故,在主泵電機上不設置飛輪,通過增加電機轉子主軸質量方式,使其轉動慣量為1825kgm2,這樣確保了當電機失去電源時,泵惰轉流量下降速率與停堆後反應堆功率下降的速率相匹配,有效地導出堆內餘(yú)熱(rè)和衰變熱。當主泵惰轉停止後,主熱傳輸係統靠自然循環(huán)的方式以蒸汽發生器為熱阱繼續導出堆芯的(de)衰變熱。
  2.2主(zhǔ)泵電機
  每台主泵(bèng)帶有一台6.7MWe的感應電機。該感應(yīng)電機屬鼠籠式,靠空氣和(hé)水來冷卻。每台電機有兩(liǎng)個(gè)徑向軸承和一個雙重作用的止(zhǐ)推軸承,均用油潤滑。起動時,頂軸油係統就將(jiāng)高壓油輸送至(zhì)止推軸承的兩側(cè)。頂軸油係統在主泵啟動和惰轉期間為泵提供潤滑。
  2.3主泵軸封係統(tǒng)
  主熱傳輸係統中有四台主泵,這四台主(zhǔ)泵正常都是在高溫高壓的環境下運行,所以(yǐ)每台主泵都設計了一套包括三道機械密封(fēng)和一道備用(yòng)密封的(de)裝置(zhì)防止冷卻劑泄漏,而當主泵高速轉動時機械密封的各個部(bù)件之間會相互摩擦發熱(rè),所以需要主泵軸封注入係統向主泵機械密封和軸承等部(bù)件連續注(zhù)入幹淨、低溫(wēn)的冷卻水進行冷卻和潤(rùn)滑(huá)來防止這些設備的損壞。
  3 主泵軸封回(huí)流溫度(dù)升高現象及可能原因分析
  3.1主泵軸封回流溫度升高現象
  2014年8月8日,某(mǒu)機組1#主泵軸封回流(liú)水溫度(dù)在40分鍾左右的時間從61.2攝(shè)氏度逐漸(jiàn)上升到近67攝(shè)氏度,隨後溫度有所下降(jiàng)並緩慢波動。在7月(yuè)30日也發生過類(lèi)似波動,在軸封回流水溫(wēn)度波動期間,三級密(mì)封的(de)壓差也發生波動,但泵的其他參數均保持原有狀(zhuàng)態,沒有明顯改變。
  根據主熱傳輸係統運行手冊98-33000-OM-001規定:主泵軸封冷卻水出口溫度高報警值(zhí)為80攝氏度,當(dāng)溫度達到93攝氏度,且滿足下列1)或(huò)2)條件之一,就需要停堆、停泵並對主熱傳輸(shū)係統進行降壓冷卻。
  1)下列參數中(zhōng)的任意一個同(tóng)時出現惡化趨勢:
  主泵各級密封腔室壓力
  主泵軸封注入(rù)流量
  主泵軸封回流溫度
  主(zhǔ)泵電機(jī)上/下(xià)軸承殼振
  主泵X/Y向軸位移
  主泵軸承殼振
  2)確(què)認不是儀表故障。
  因此,雖然1#主泵的軸封回流(liú)溫度距離報警值乃至停泵值仍有較大(dà)裕(yù)量,但(dàn)是仍(réng)然應該加強監視避(bì)免參數突然惡化,甚至導致停泵、停堆的後果。
  3.2主泵軸封回流溫度升高可能原因分析
  3.2.1機(jī)械密封(fēng)故障
  機械密封故障產生的(de)主要原因有:由於高壓差(chà)存在,造成磨損;由於注入水中顆粒的存(cún)在,造成磨損(sǔn);由於高溫或瞬(shùn)態高(gāo)溫的存在(zài),造成磨損(sǔn)和變形。
  級或第二級(jí)機(jī)械密(mì)封失效:當主(zhǔ)泵級或第二級密封前後壓差低於1MPa超過1分(fèn)鍾(zhōng)且該主泵剩餘(yú)兩(liǎng)級密封前後壓差同步上升且大於4.2MPa時,可以判定為級或第二級機械密封失效。這種工況下可以保持主泵繼續運行,但由於另兩道完(wán)好的(de)機械密封的壓差和承受的載荷增大(dà),發生故障的概率(lǜ)也相應增大,所(suǒ)以需密切地監視另外2道(dào)機械密封的運行狀況。如果另外(wài)兩道機械密封也出現惡化,則需盡快手動觸發停堆(duī),停運出現故障的主泵並將機組置於冷態卸壓(yā)狀態。
  第三級機械密封失效:當主泵第三級密封前後壓差低於1MPa超過1分鍾且該主泵級和第(dì)二級密封前後壓差同步(bù)上升且大於4.2MPa時,可以判(pàn)定為第三道機械密封失效。由於第三級密封失效後,重水往重水收集係統的泄漏將會大幅度增加,並會(huì)有少部分重水會泄漏到外界,這時需降功率,將機組置於冷態卸(xiè)壓(yā)狀態。
  兩道機械密封失效:當主泵有兩道機械密封的前後壓差小於1MPa超過1分鍾且另(lìng)一道密封前後壓差大於7.5MPa時,可以判定為該主泵有兩(liǎng)道機械密封同時失效。這種工(gōng)況(kuàng)下剩下完好的那道機(jī)械密封幾乎獨自承(chéng)受整個係統的壓降,盡管在設計上每一級機械密封都可以承受全壓,但故障的概率大大增加了。為了防止Z後一道機械密封受損,發生小LOCA事故,所以需盡快手動觸發(fā)停堆(duī),停運出(chū)現(xiàn)故障的主泵並將機組置(zhì)於冷態卸(xiè)壓狀態。
  三道機械密封同時失效:當主(zhǔ)泵的三道機械密封的前後壓差都小於1MPa超過1分鍾(zhōng)時,可判(pàn)定為該主(zhǔ)泵三道機械密封同時失效。這(zhè)種(zhǒng)工況下密封(fēng)冷卻(què)水流將旁通、第二、第三道壓力分配環管,而直接進入備(bèi)用機械密封內,備用密封所承受的壓(yā)力接近於整個熱傳輸係統的壓力。由於備用機械密封不是(shì)完全防漏的,所以部分重水(shuǐ)可(kě)能會泄漏和蒸發出來,而備用機械密封也一旦失效,會有大量重水流(liú)到廠(chǎng)房內,相當於主係統的LOCA事故。這時需盡快手動觸發停堆,停運(yùn)出現故障的主(zhǔ)泵並將(jiāng)機組(zǔ)置於冷(lěng)態卸壓狀態。
  3.2.2軸封注入流量降低或(huò)失去
  如果正常軸封注入流失去,係(xì)統本身(shēn)就會轉入備用(yòng)注入狀態。主泵運行時(shí)來自熱傳(chuán)輸係統的備用軸封注入流先進入機械密封冷卻器進行冷卻,然後到在流過三道密封返回到重水儲存箱(xiāng)。
如果正常軸(zhóu)封注入失去,則主熱傳輸泵靠備用軸封(fēng)注水係(xì)統的運行時(shí)間Z多隻能24小時,以避免泵的機械密封發生故(gù)障。因為此時備用軸封注入(rù)流直接來自主熱傳輸係統,沒(méi)有經過過濾器過(guò)濾,水中的固體微粒(lì)會累積在機械密封(fēng)內。這些固體微粒有可能損傷(shāng)機械(xiè)密封。
  3.2.3失去冷卻水
  失去循環冷卻水將導(dǎo)致正常軸封注入水失去冷卻。雖然當(dāng)主泵運行時,由於泵輔助葉(yè)輪和軸承對軸封水流的摩擦加熱作用,機械密封的溫度會緩慢升(shēng)高,但由於來自上充泵出口的(de)軸封注入水溫度僅為40℃左右,所以(yǐ)在(zài)短時間內軸封(fēng)入口混合流的溫度一般不會超過93℃的停泵溫度限值。
  如果60分鍾以後(hòu),再循環冷卻水係統仍無法恢複對軸封冷卻器的冷卻,則必須停堆停機,並立即停運受影響的那台主泵和另一環路(lù)上相對應(yīng)的一台主泵。
  3.2.4溫控回路故障
  由於儀表故障導致溫(wēn)度輸出波動的虛假信(xìn)號。但是儀控回(huí)路全麵檢查標(biāo)定需(xū)要停(tíng)泵,因此隻能利用大(dà)修或者小修期間對溫控回路進(jìn)行全麵(miàn)的檢查標定。但是從溫度曲線變化及曆史檢(jiǎn)修情(qíng)況判斷,該溫控回路顯示(shì)的溫(wēn)度應(yīng)該是正常的。
  4 外部經驗反饋
  1)2008年8月26日,某國外核電站一號主泵因機械密封回流水溫度高(gāo),且同時(shí)出(chū)現密封壓力大幅度波動並觸發壓力報警而停運該泵。其密封水回流溫度為63攝氏度,密封壓力Z高(gāo)達到5.5MPa。該機械密封的運行時間遠低於設計壽命(mìng),分析認為是機械密封內有雜質(zhì)進入,導致密封麵磨損並引發(fā)密封泄漏失效。
  2)1994年12月20日,國外某核(hé)電站的P9/P10號主泵,因機械密封回流水溫度高而停運。P10的機械密封回流水溫度達60攝氏(shì)度以(yǐ)上,同時機械密封(fēng)壓力出現了劇(jù)烈波動。Z後停堆更換機械密封消除缺陷。
來源:《科技視界》2017年第(dì)2期
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