ATOX立磨磨輥潤滑油站常見故障的處理及維護經驗

2017-06-01

倪(ní)惠玲(líng)
(安(ān)徽皖維(wéi)集團有限責任(rèn)公司)
  我(wǒ)公司(sī)在2005年投(tóu)產的6000t/d生產線配備一台ATOX52.5立磨,該立磨(mó)運行五(wǔ)年後,反複出現磨輥(gǔn)油站的供油泵停供時間超長跳停(tíng)和磨(mó)輥油站超溫跳停的問題。通過對磨輥潤滑油站的結構及工作原理研究分析,這兩個問題於2010年8月(yuè)成功解決。經過(guò)近三年的實踐檢驗,證明我們對這些故障的(de)處理辦法是有效可靠的。
  1 磨(mó)輥軸承潤滑結構及工作原理
  ATOX立磨三個磨輥的潤滑油站示意見圖1。
  每個磨輥軸承腔分別由供油管A、回油管B和平衡管C通過磨(mó)輥(gǔn)軸端麵的接口與油(yóu)箱連通,磨輥軸上供油管A的端口在磨輥(gǔn)軸的斜上方,回油管B的端口在軸的Z低(dī)部,平衡管C的端口在軸的Z頂部。磨輥潤滑係統是(shì)個循環潤滑和冷卻(què)係統,磨輥工作時應使(shǐ)磨輥軸承(chéng)腔內油位不能過高(gāo)或(huò)過低(dī),由於供油泵供的(de)是純油,而回油泵收回的是油氣混合物,所以,回油泵的能力必須大於供油泵,且回(huí)油泵連續工作,供油泵間斷工(gōng)作。供油泵的工作(zuò)或停止由回油管路(lù)上真空開關的(de)負壓的(de)上、下限來控製。如果負壓增大(dà)超過設定(dìng)值,說明油位高,供油(yóu)泵停止供油;如果負壓降到Z低(dī)限製值時,說明油位(wèi)下降,供油泵啟(qǐ)動,如此供油泵可在設定的壓力範圍內自動啟動和停止。為了防(fáng)止磨輥軸承油位過低甚至缺(quē)油幹磨(mó),所以程序設定了供油泵10min不啟動出(chū)報警信號(hào),20min不啟動磨機係統全麵跳停。為了監控(kòng)磨輥軸承溫度,在回油管路安裝溫度傳感器,一旦測量點回油溫度超過設定的(de)溫度68℃,磨機係統全(quán)麵跳停,防止軸承在異常情(qíng)況下工(gōng)作造成損(sǔn)壞(huài)。
  2 磨輥軸承潤滑的常見問題及解決辦(bàn)法
  2.1 供油泵停供時間超長的原因分析及處(chù)理辦法
  從(cóng)潤滑係統的工作原理分析,出現供油(yóu)泵停供(gòng)時間(jiān)超長的原因一般是供油泵的控(kòng)製元(yuán)件出現問題,或者是控製參數設定出現問題。控製(zhì)元件問題比較容易排查,因三個磨輥配置相同,將不能正常工(gōng)作的磨輥與(yǔ)正常工作磨輥的控製元件切換,可立即排除是否是控製元件的問題(tí)。在(zài)排除控製元件的因素後,對控製參數設定值造成(chéng)供油(yóu)泵停供(gòng)時間超(chāo)長原因進行分析和排查。
  磨機係統初期運轉的控製參數是由史密斯公司派來專(zhuān)業工程師現場調試,原始設定值是在回油管路測壓點壓力為-0.45bar停(tíng)止供(gòng)油泵,在-0.25bar開啟供油(yóu)泵。同(tóng)一個回油管路、同樣一組參數,在運行(háng)幾年後卻出現供油泵長時間停供的問題。對此現象分析認為,由於(yú)潤滑係統的流體(tǐ)的運動狀態屬於不穩定流動(dòng),根據流體(tǐ)力學(xué)中不穩定流動能量方程(chéng)可知,影響(xiǎng)測壓點負壓(yā)值大小的因素有溫度、管徑(jìng)、流(liú)程、流體密度、動態黏性(xìng)係數、平均流速、管壁的粗糙(cāo)度、流體慣性水頭、流體流動狀(zhuàng)態等。在上述(shù)影響因素中,排除不隨時間(jiān)變化的因素(sù)如一年內溫度變化範圍、流(liú)程和流體密度等,其餘如管徑、動態黏性係數、平均流速、管壁的粗糙度和(hé)流體慣性水頭等參數,會由於管壁的汙染、供油泵和回油泵磨損後能力下降(jiàng)等影響而產生變化。供油泵和回(huí)油泵磨損後能力的下降造(zào)成的影響隻(zhī)有通過換泵解決,但在泵能正常工作的情況下沒必要更換也不經濟,所以可(kě)以(yǐ)快速低成本(běn)排除的(de)影響因素應為恢複管徑和管壁的粗糙度。由於磨輥處在高溫的工作環境中,選用的潤滑油黏度比較高,管路長期經高黏(nián)度油液及(jí)其他雜質對管壁的汙染會(huì)造成管徑減小和管壁的粗糙(cāo)度增大,這些變化會(huì)造成流程損失增加,測量點負壓值增大。如果管(guǎn)路上測壓點負壓值(zhí)不能在20min內降為供油泵開啟的(de)負壓值(zhí),就發生供油泵停供時間超長(zhǎng)導致(zhì)磨機係統跳(tiào)停的故障。
  為了驗證上述分析結果,我們采取(qǔ)將管(guǎn)B從軸(zhóu)端和壓力傳感器間斷開,管A、C從軸端(duān)至視鏡(jìng)處斷開,用清潔的壓縮空氣清吹(chuī)各管道,直到(dào)清潔為止。然後重(chóng)新連(lián)接(jiē)管路,檢驗各接(jiē)頭密封性,再按照大約1∶2的(de)供停時間比調整供油泵的開停負壓值,供油泵立即恢複自動供(gòng)停。
  采取上述措施(shī)後,經過(guò)三年多的運行檢驗,壓力設定值隻(zhī)要保證(zhèng)供油泵大約(yuē)1∶2的供停時間比,潤滑係統基本可以自動控製供油泵的開停。
  2.2 回油溫度超高的(de)原因(yīn)分析和處理(lǐ)辦法
  前幾年一到夏季高溫(wēn)季節,磨輥油站(zhàn)頻繁出現高溫跳停,Z嚴重時一個中午跳停2次。針對這種情況,我們觀察幾個磨輥(gǔn)供油泵的(de)運行情況發現,但(dàn)凡磨(mó)輥油溫較(jiào)高的,供油泵的(de)供停時間比都比油溫低的大。在檢查各磨輥(gǔn)的回油濾(lǜ)芯的雜質(zhì)成(chéng)分排除磨輥軸承(chéng)本(běn)身(shēn)的因素後(hòu),考(kǎo)慮油(yóu)溫(wēn)升高的原(yuán)因為:供油時間長,磨輥軸(zhóu)承腔油位高,腔內擾油損失加大,油溫(wēn)增高加速,造成回油溫度超高跳停。
  為什麽高溫環境下會出現磨輥油位增(zēng)高的(de)現象?如(rú)前所述,影響測壓點(diǎn)壓力值的因素之一就有溫度,夏季環(huán)境溫度高,油液黏度下降,流(liú)程損失會減少,測量點負壓(yā)值會減小,供油泵要供更多的油才能讓測壓點負壓值升到停泵的(de)負壓值,因(yīn)此供油時間過長造成軸承腔內油位會升(shēng)高。
  對(duì)這種高油位引起的回油溫度高的(de)問題,采用人(rén)工幹預供油泵開停的辦法,將磨輥油位降下來。參照高溫磨輥的(de)回油管路測壓點的實時(shí)反饋的(de)壓力值,通過控製麵板修改供油泵開停負壓值,保(bǎo)證在20min內供油泵有短暫(zàn)啟動後迅速修改供停負壓值,讓供油泵停供,如此保證軸承腔油位迅速降低且不會讓供油泵超長時間(jiān)停供而造(zào)成跳停。高油(yóu)位引起的(de)回油高溫通過磨輥排油後從控製(zhì)麵板上能看到回油溫度快速下降,待磨輥排空後(hòu)複原供油泵開停負壓(yā)設定值,係統馬上恢複自主供停。
  3 磨輥軸承潤滑係統的維(wéi)護經驗
  通過觀察每個(gè)磨輥(gǔn)的回油管的測量點(diǎn)負壓值波動範圍及供停時間比可以發現,啟泵和停泵嚴格按照設定值,停泵過後回油管內的負(fù)壓值繼續增大,增大至磨輥軸上回油口通過平衡管與大氣相(xiàng)通,回油管吸氣,流(liú)程損失快速減少,負壓值也因此迅速減少,當負壓值降至供油泵啟動壓力時供油泵啟動。由於影響測量點負壓值的因素較多,即使對(duì)於同一根回油管路在相同的供油設定參數(shù)情況(kuàng)下(xià),每個供油周期和每(měi)個停供周期的時間都是不(bú)等的,但取較長時間求供停比基本也是穩定的,所以調整供油泵供停參數時不能(néng)以一個周期開停的時間比,而(ér)應取較長的時(shí)間段。每當(dāng)環(huán)境溫度變化較大,供油泵供停參數需作一定的調整,我們每次調整(zhěng)大約取40min時(shí)間段求供停時間比,一般一次參數調整基本可以滿足這個季節的要求。
  4 結(jié)束語
  磨輥油站的供油泵停供時間超長跳停和(hé)磨輥油站超溫跳停基本都與供(gòng)油參數設(shè)定有關,明確了供油泵停供時間超長的原因之後,我們認為不必強求供(gòng)停負壓值設定與新設備相同,也不局限於供(gòng)停負壓值(zhí)之間的差值的大小(xiǎo),隻要有差值且能(néng)保證相(xiàng)對穩(wěn)定的供停時間(jiān)比(bǐ),使得供油泵可按要求供停,這樣的參數設定就是合理(lǐ)的。需要注意的是,若非在參數值無法調整的(de)情況下,不應經(jīng)常采用氣壓清吹管道的做法,因為管壁上被(bèi)吹起的汙(wū)染物如果沒清理走或壓(yā)縮空氣清(qīng)潔度不夠,反而會造成額外的油液汙染,有對軸承造成額外傷害的風(fēng)險。
  另外,明確了磨輥回油溫度(dù)高(gāo)的原因後,可以(yǐ)采取預防措施防止回油溫度(dù)超高跳停,具體方法是:
  當中控畫麵顯示磨輥回油溫度達64℃左右時,立磨操作員通知巡檢工花20min人工排油一次,目前,我們每年也隻在溫度Z高的8~10天(tiān)需要人工排油(yóu)。另外,還可(kě)利用磨輥回油溫(wēn)度高的原(yuán)因,在冬(dōng)季磨(mó)機長時間停車後回油管路溫度較低的情況下,人為升高磨輥油位(注意油位不可太高,防止(zhǐ)損壞磨輥密封),使得回油溫度迅(xùn)速升高到正常工作溫度後,再讓磨輥油位恢複正常,這(zhè)樣可迅速(sù)恢複磨輥(gǔn)潤滑站的自動運行。
  經(jīng)過三年(nián)多的運行,證明以上(shàng)方(fāng)法是可行有效(xiào)的。據了解,在國內同型號立磨中(zhōng),我公司立(lì)磨運行壽命和工況為Z佳,三個磨輥軸(zhóu)承(chéng)運行狀態依(yī)然良(liáng)好。
久久午夜羞羞影院免费观看_亚洲人成人一区二区三区_国产精品对白刺激久久久_色情a片做爰片_天码AV无码一区二区三区四区_亚洲AV永久无码精品天堂2_九九网在线视频观看A片日韩_亚洲欧洲精品成人久久曰影片