高溫設備主軸同軸度的校(xiào)準和優化(huà)

2017-04-28

王建衛 張賢根 趙海倫
(中天(tiān)科(kē)技精密(mì)材料(liào)有限公司(sī)裝備部,江蘇南通 226009)
  摘 要:影響設備精度的主要因素是溫度和振動,高溫設備在生產使用中(zhōng)主軸同軸度精度極(jí)易因高溫而破壞(huài),再加上工件裝卸施加的振(zhèn)動,導致(zhì)設備同軸度很難保證。鑒於此(cǐ),提出(chū)一種(zhǒng)合理有效的(de)方(fāng)法(fǎ)進行校準和優化,從而保證了精度的穩定,消除了偏差(chà)給產(chǎn)品質量帶來的影響。
  關鍵詞:玻璃棒;同軸(zhóu)度;偏(piān)差(chà);高溫
  0 引言
  玻璃棒(bàng)加工設(shè)備為熱加工設備,設備兩側夾持玻璃棒的卡盤處離火源距離較近,溫(wēn)度較高,同時接觸的玻璃棒體表麵溫度較高,卡爪承受很高的溫度,高溫下(xià)夾持部已出現微小變形,夾持精度破壞。
  玻璃棒製造對圓度要求較高,即對設備兩側主軸精度的(de)控製尤為關鍵,要使玻璃工件(jiàn)平穩旋轉生產,就必須使(shǐ)主軸的主動軸軸心線與從動軸軸心線重合,滿足同軸度精度要求。但若同軸度校準不(bú)當,就易(yì)導致夾持生產的玻璃工件斷裂。
  1 數據測試及分析
  1.1高溫和腐蝕(shí)對精度的影(yǐng)響
  對設(shè)備A和設備B進行比較(jiào)試驗。試驗前,對(duì)設(shè)備精度數據進行測量,兩設備精(jīng)度偏差基本一致;試驗(yàn)後,再對數據進行測量對比。試驗後的設備精(jīng)度數據如表1和圖1所示。
  分(fèn)析:通過試驗數據可知,試驗後,設備A精度基本保持不變(biàn);而設(shè)備B是正常生產玻璃棒,由於(yú)裝卸(xiè)玻(bō)璃棒,再加(jiā)上是高溫作(zuò)業生產,經檢查,主軸精度出現了較大變動,已經超出了規定範圍。
  1.2線性度對同軸度測量的影響
  同軸度誤差(chà)主要有兩軸的角度位移和徑向位移誤差,實際上通常是兩種誤差的組合,且其方向一般是任意(yì)的(de)。由於實際裝置常設計成水平(píng)與垂直方向可調(diào)整,故同軸度的校準(zhǔn)也須分(fèn)別(bié)在垂直平麵與水平平麵內進行。
  1.3平移軌跡直線度測量裝置的誤差影響
  當兩軸同步旋轉(zhuǎn)時,兩軸同軸(zhóu)度測量,將千分表表座固(gù)定在(zài)移動(dòng)滑(huá)台上,首先測量基準軸讀數,再平(píng)移滑台至調整軸一側,千(qiān)分表指(zhǐ)向調整軸記錄其(qí)讀數,比較兩次千(qiān)分表的讀數。
  2 措施
  千分(fèn)表組(zǔ)合(hé)測量和校準方法:如圖2所示,針(zhēn)對兩側圓跳動,將左邊作為基準軸,使用千分表指向金屬(shǔ)套筒,在水平方向和垂直方向測量,將圓跳動調(diào)節至0.01mm。調節磁(cí)性表座,水平和垂直方向測量平行度,手(shǒu)動搖動主(zhǔ)軸座(zuò),使得向一側直線移動,記(jì)錄其Z大(dà)讀數,調整至0.02mm。利用同樣的方法調節右側。
  3 優化效果
  對(duì)運行設備采用此種(zhǒng)調節方法一個月,測得數據並進行前後對比,結果如(rú)表2所示。
  由表2可以看出,經過一個月的生產運行,設備同軸度精度基本不變,較穩定。
  4 結語
  玻璃棒生產對同(tóng)軸度的精度要求很高,正常生產時,由於玻璃工件裝夾時存在振動,同時生(shēng)產環境為高溫環境,易使裝夾精度破壞(huài),從而使生產過程(chéng)中精度(dù)不穩定,導致產(chǎn)品不圓度較大,待機時需對其進行(háng)修複(fù)調節,維護時間較長。
  普(pǔ)通測(cè)量方法誤差較大,導致設備同軸度精度破壞較快,維(wéi)護修複調節次數多。采(cǎi)用本文所(suǒ)述調試方式,可將誤差降到Z低,使設(shè)備在精度偏差較小的情況下運行,且原有精度保(bǎo)持時間更長,這樣更加(jiā)有利於穩定生產。維護周期為一年檢查一次,縮短了維護保養時間,延長(zhǎng)了生產時間,改善了設備使用效率,延長了設備(bèi)使用壽命(mìng),從降低成本角度來看也節省了一定的設備改造費用,從而為公司的規模化生產做出了一(yī)定的貢獻。
  參考文獻
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來源:《機(jī)電(diàn)信息》2015年(nián)30期
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