宣鋼高線精軋潤滑係統升級改造及應用(yòng)效果

2017-04-25

方潔
(河北鋼鐵集團宣鋼(gāng)檢修公司,河北張家(jiā)口 075100)
  【摘 要】本文介紹了宣(xuān)鋼高線(xiàn)精軋潤滑站增容技改的方案實施和效果。主要闡述了(le)潤滑係統通過PLC程序模塊化控製,實現了係統的壓力閉環控製,有效(xiào)替代了變頻器M430PID壓力閉環調節功能。
  【關鍵詞(cí)】技術參數;PLC配置;程序模塊;閉環控製
  1、前言
  宣鋼高線精軋機組由美國摩根公(gōng)司(sī)設計的10機架頂交45°無扭懸臂輥環式精軋機,每架機架由一台錐箱(xiāng)和一(yī)台輥箱構成。錐箱及輥箱齒輪及軸承采用稀油集中循環潤滑,共有三套(tào)潤滑(huá)係統分別為:一是高速(sù)線材精軋機前3號剪、碎斷剪等設備的區(qū)域;二是精軋機後夾送輥、吐絲機的區域;三是精(jīng)軋機及其傳動(dòng)增速箱的區域。集(jí)中稀油潤滑係統是工業企業普遍采(cǎi)用的一種潤滑方式。其主要特點是通過係統循環可以及時將減速機(jī)各轉動部位溫度及雜質帶走(zǒu)以(yǐ)減少(shǎo)對設備本體的損傷。精軋機(jī)組潤滑係統由江蘇啟東潤滑設備公司設計和建造(包括電控及機械製造)。係統油箱為一用一備兩個43m3油箱組成,設計正常工作壓(yā)力0.8MPA,流(liú)量Q=1760L/MIN兩台螺杆泵一用一備,兩台37KW電機(jī),電控采用西門子S7-200控製,傳動為(wéi)西門子M430變頻器(qì)。
  2、精軋(zhá)潤滑係統分析及優化改造說明(míng)
  2.1優化改造原因:一高線自(zì)2014.7---2014.11進(jìn)行了全軋線技術升級改造。隨著生產工藝的優化,自(zì)動化集成度越來越高,為保證電氣設備不斷的滿足生產(chǎn)工藝的要求,主(zhǔ)軋(zhá)線(xiàn)工藝經過升級後,原(yuán)設(shè)計已(yǐ)經不能完全滿足生產需求(qiú),暴露出傳動(dòng)功率較小,潤(rùn)滑係統運行壓力不穩定、自動化程度落後的現象,技術人員針對具體問題具體(tǐ)分(fèn)析,Z終將問題(tí)徹底解決。
  2.2主要技術參數:采用程(chéng)序化手、自動相結合的控製方式和工頻、變頻可(kě)切換的兩種控製係統,主要設備包括:動力(lì)櫃、變頻器櫃、控製櫃等。
  .SIEMENS公司的S7-300 PLC,控製程序編程軟件為STEP 7V5.5
  .西門子6SE7031-2EF60係列工控變頻器 163A 2台
  .交流異步電動機 55KW 2台
  .電抗器401SDH-01 4台
  .壓力傳感器HDA4445-A-250-000 1台
  .壓力0.8MPA
  .流量(liàng)Q=1760L/MIN
  3、優化改造方案
  3.1優化改造難點:
  為了減少改造費用,利用了現有的西門子6SE7031—2EF60163A變頻器。由於沒有選用特殊功能變頻器(液壓類自動控製變頻器如;M430\M440等),要想實現通過模擬量(liàng)PID壓力閉環控製,來抑製輸(shū)入波動,達到穩定係統壓(yā)力的控製要求,難度很大。
  3.2優化改造實施:
  經(jīng)過細致的研究,我們(men)決定采用一種獨特的(de)模擬量閉環(huán)控製方法,即(jí)利用PLC模(mó)擬量輸入模塊采集(jí)係(xì)統總管壓力(lì)4MA-20MA信號(hào),通過西門子強(qiáng)大的(de)SIMOVERTS7編程軟件(jiàn)對采集的模擬(nǐ)量電流信號經(jīng)A\D轉換後作具體運算(suàn),並取值,然後乘以比例係數,再由模擬量輸出(chū)模塊通道輸出給變頻(pín)器控製單元。變頻器(6SE7031—2EF60)選(xuǎn)擇電動電位計(jì)(MOP)端子控製的方(fāng)式,數字量輸入通(tōng)道5控製變(biàn)頻器的啟動和(hé)停止,通道6控製升速,通道(dào)7控製降速它們分別對應連接器的B0018、B0020、B0022參數為P554.1=18、P573.1=20、P574.1=22;控製啟停和升降速的參數(shù)設定完畢後,再設定速度給(gěi)定的源,(根據設計要求,精軋潤滑係統的出口壓力保證5.8KG,換算(suàn)成頻(pín)率是32HZ)把(bǎ)32HZ輸入到雙字連接器KK0058中作為速度(dù)的給定值,Z後把速(sù)度值連(lián)到(dào)給定(dìng)通道P443.1=58也可以用(yòng)模擬量輸(shū)入作為(wéi)主給定P443.1=11.經過以上設置就把變頻器與PLC300之間的控製建立(lì)起來了。接下來就是利(lì)用SIMTIC編程,核心(xīn)技術就是壓力傳感器的壓力反饋信號經A\D轉(zhuǎn)換後進行一係列計算,Z終實現(xiàn)壓力傳感器(qì)的(de)檢測出口壓力與設定(dìng)值進(jìn)行比較,若檢測壓力值(zhí)小於設定值,則通過程序計算調節加壓;若檢測(cè)壓(yā)力值大於設定值,則調節減壓。通過模塊(kuài)運算程序調節(jiē)變頻器輸出頻率來控製改變油泵的(de)出口壓力(lì)大小,使泵的出口壓力始終跟隨設定值。
  關鍵編程如下:
宣鋼高線精軋潤滑(huá)係統升級改造及應用效果
  如上圖所示:本站係統壓力設定為0.65MP,壓力反饋值若超過了該值,通過程序計算就會得到一(yī)個較(jiào)大的中間值MW24,再與32500作(zuò)減法比較後(hòu)Z終(zhōng)輸出一個比當前頻率值要小的(de)頻率,使電機降速減小係統壓力;當壓力反饋(kuì)值低於設定值時,通過(guò)程序計算又會得到一個較大的頻(pín)率值,使係統壓(yā)力始終更隨壓力設定值,達到穩定係統壓力的作用。
  另外精軋潤滑站PLCS7-300通過DP通訊網絡與主控室上位機聯網,可以實施遠程監控與操作(zuò)功能。通過上位機WINCC監(jiān)控畫麵,遠程站PLC可以時時上(shàng)傳(chuán)精軋潤滑站內壓力、溫度、液位(wèi)等信息,也可以從主操台HIM畫(huà)麵實現(xiàn)遠程啟停(tíng)泵等所有操作功能,利用STEP7編程軟件可遠程在線監控和編製(zhì)程序,自動化程(chéng)度得到(dào)很大的提高。
  4、優化改造效果
  通過利用PLC程序計(jì)算(suàn)模塊(kuài)實現了精軋(zhá)潤滑係統的壓(yā)力(lì)閉環控製(zhì),使係統能夠自動控製潤滑泵的工作壓力,並達到(dào)所需精度,改善了控製效果,提高(gāo)了設備的可靠性。經過實際使用表明:該係統性能穩(wěn)定,操作方便,控(kòng)製精(jīng)確,具有廣闊的發(fā)展和(hé)應(yīng)用前景。
  參考文獻
  [1]《現代潤滑(huá)技術》
  [2]《自動潤滑PLC控製技術的(de)研究》
來源:《科技與企業》2015年11期
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