李斌
(靖遠第(dì)二發電有(yǒu)限公司,甘肅白銀 730919)
【摘 要】針對靖遠第二發電(diàn)有限公司循環水處理65FS-25型(xíng)藥液輸送泵在運行中泄(xiè)漏量大、泵(bèng)效率低、泵(bèng)體及地麵腐蝕嚴重等問題,通過分析、改造,徹底(dǐ)解決了存在的問題,提高了#5、6機循(xún)環水處理藥液輸送泵效率,從而保證了#5、6機組循環水處(chù)理正常(cháng)運(yùn)行。#5、6機組(zǔ)循環水處理是通過人(rén)工將藥液加至溶解槽,再(zài)由輸送泵將藥液輸送至(zhì)計(jì)量箱內,然(rán)後通過計量泵打(dǎ)至#5、6機(jī)組的循環水泵的入口。
【關鍵詞】藥液輸送(sòng)泵(bèng);填料(liào)泄漏;泵(bèng)體腐蝕;出力(lì)小;改造;效率
1 現狀調(diào)查
(1)#5、6機循環水藥液輸送泵主要用於攪拌、輸送LY-808藥品,該藥品是(shì)一種緩蝕劑,呈(chéng)酸性,PH值一(yī)般為(wéi)2左右,腐蝕性極強。
(2)檢修人員(yuán)幾乎(hū)每天要對#5、6機循環水藥液輸送(sòng)泵填料進(jìn)行調整,每周要對填料進行更(gèng)換,運行一個月左右由於軸套磨損量也(yě)很大。
(3)由(yóu)於采用填料密封,填料易磨損、腐蝕,其(qí)泄漏量大,輸送泵(bèng)打藥特別慢,在實際運行中泵的流量約6M3/H,其泄漏量為0.5M3/H。
(4)由於該泵檢修頻繁,造成循環(huán)水處理的正常配藥、加藥工作得不到保障,以致(zhì)出現人工直接(jiē)將藥倒入#5、6機循環水塔池內,采取這種加(jiā)藥方式後(hòu)#5、6機(jī)組循環水短時間水質變化幅度較大,會對冷卻塔、凝汽器係(xì)統造成(chéng)一定腐蝕,對(duì)機組安全穩定運行有一定的影響。
2 故(gù)障產生的原因分析
(1)65FS-25型單級玻璃鋼耐腐蝕泵的軸套為玻(bō)璃鋼製品,其(qí)表麵粗(cū)糙度大,且不光滑,特別是表麵運行一段時間(jiān)後更加粗糙,更容易使填料(liào)磨損。
(2)輸送的LY-808藥品(pǐn)PH值極低,腐蝕性極強,該泵密封填料選用聚四氟材質,這種填料本身韌性好,有(yǒu)一定的附著力,很容易與軸套(tào)產生粘結,泵(bèng)在運行中填料不易過緊(jǐn),因此泄漏量也(yě)就(jiù)相應較大,否則(zé)會因為填料過緊造成泵啟動不起來(lái)或填料燒損。
(3)即使是(shì)新更換(huàn)的軸套、填料,泵在運(yùn)行(háng)後由於藥液的腐蝕、填料(liào)與(yǔ)軸(zhóu)套的相互磨損,其運行周期也(yě)就24小時左右,然後下次運(yùn)行仍需要調整填料的(de)鬆緊程度、檢查填料的磨損情況,否則會因填料磨損進空氣泵出現不打藥或出力下(xià)降、填料泄漏量大等(děng)現象。
綜合對上述原因進(jìn)行分(fèn)析,確認該泵選用填料密封(fēng)易磨(mó)損,且泄漏量大為主要原因,因此選擇對循環水藥液輸送泵填料密封裝置實施改造,杜(dù)絕或減小泄漏(lòu)量,可(kě)完全解決問題,提高泵(bèng)的運行效率。
3 密封裝置改造的方案(àn)論證
3.1選用(yòng)外裝式機械密封裝置替換原填料密(mì)封裝置
50FSG-25型玻璃鋼耐腐蝕泵與普通離心泵的構造基本相同,其不同處在於50FSG-25型玻璃鋼耐腐蝕泵過(guò)流部件均采用玻璃鋼材質,其填料密(mì)封(fēng)室的空間完全(quán)能滿足外裝式(shì)機械密封的安裝(zhuāng),因此(cǐ)隻需將原泵蓋部件進行改進就可實現密封形式的替換。
3.2選用外裝式(shì)陶(táo)瓷機械密封可防腐蝕和泄漏
選(xuǎn)用外裝式陶瓷機械密封(fēng),其(qí)動靜環為陶瓷製品,密封腔體材質為聚四氟,都為耐腐蝕材料,可承受介(jiè)質PH值為1以下強酸性(xìng)介質(zhì),因此完全可(kě)用(yòng)於循(xún)環水LY-808藥品的輸送,可完(wán)全防止介質的(de)腐蝕(shí)和泄漏。另外該機械密封體積小、易安裝,在使用過(guò)程中可隨時進行調整,在(zài)運行過程(chéng)中如發現泄漏可通過外部調整緊力即可,檢修(xiū)極其方(fāng)便。
4 改造方案的實施
4.1泵蓋尺寸、機械密(mì)封(fēng)的形式及規格的確(què)定
利用對輸送泵(bèng)在前期的檢修中,預先測量好泵蓋尺寸(cùn)大小、軸與機械(xiè)密封的間隙以及密封腔體尺寸,根(gēn)據測量數據聯係谘詢大連耐酸泵(bèng)廠技術人員,確定好泵蓋(gài)、機械密封的形式及規格大小予以采購(gòu)。
4.2機械密封的安裝(zhuāng)與泵的試運(yùn)
嚴格按照離心泵的檢修工(gōng)序工藝及質量標準,調整好機械密封靜(jìng)環與泵蓋的配(pèi)合(hé)、動環(huán)與軸套的(de)配合(hé)以及機械密封的緊力,一般應為手動盤車既有一定緊力,又(yòu)能轉動靈活即(jí)可。
5 改造後性能驗證
改造後的循環水藥液輸送泵與於2014年6月初投入運行,其運行情況正(zhèng)常,改(gǎi)造後的循環水藥液輸送泵與改造(zào)前(qián)的運行性能比較數據(jù)如表1所示:
表1

由表1可以看出改造後的循環水藥液輸送泵基本達到了預計效果(guǒ),通(tōng)過運行試(shì)驗其(qí)性能完(wán)全(quán)可以滿足當前的運行(háng)現狀和需要,而且運行穩定性、可靠性也隨之提高。
6 改造後(hòu)的效果
改造後的輸送泵的密封為機械密封,杜絕了(le)介質的泄漏,防止(zhǐ)了腐蝕,改善了環境(jìng)及現場文明生產。同時#5、6機循環水(shuǐ)藥液輸送泵采用機械密封後無泄漏,泵的工作效率得到提高,且因為機械密封(fēng)轉動摩擦小(xiǎo),因此其軸功率也得到降低,電機(jī)電流下降,耗電量降低(dī),另外,改造後循(xún)環水藥液輸送泵運行穩定性(xìng)、可靠性得到(dào)了大大的提高,減輕了檢修、運(yùn)行人(rén)員維護(hù)工作量,節省了大量人力、物力(lì)、財力。
7 結語
改造後的循環水藥液輸送泵運行性能穩定、可靠(kào)性高,存在的問(wèn)題完全得到(dào)解決和改善,#5、6機組循環水處理加(jiā)藥能正常運行,保證(zhèng)了循環水處(chù)理的連續性,杜絕了由於人工施(shī)加(jiā)造成藥液濃度(dù)的大幅變化,而影響循環水水質不合格的被動局麵,為公司#5、6機組的安(ān)全穩定運行起到不可估量的作用。
參考文獻:
[1]沈陽水泵研究所.葉片泵設計(jì)手(shǒu)冊[M]北京:機械(xiè)工業出版社,1979.
[2]常石明,李大誌編.工程流體力學泵與(yǔ)風機.北(běi)京科學技術出版社,1989.
來源:《中國科技縱橫》2015年(nián)第16期