某機組出口液壓係統(tǒng)油汙染故障案例

2017-03-15

戴相宇 鄭雅靜
(寶鋼(gāng)湛(zhàn)江技術協作團隊)
  1 故(gù)障現象
  2009年2月27日下午(wǔ),五冷軋C608機組準備開機時,生產和(hé)機械點檢(jiǎn)對出口設備進行試驗,發(fā)現所有液壓缸動作緩(huǎn)慢。
  2 故障處理
  發生液壓缸動作緩慢,首先想到的就是泵的供壓(yā)是否正常。進一(yī)步檢查發現兩台主泵出口(kǒu)壓力隻有100bar(工作壓力(lì)為140bar),切換備(bèi)用(yòng)泵壓力(lì)正(zhèng)常,達到140bar。
  對兩台壓力(lì)低的泵出口壓力調節裝(zhuāng)置進行調整,泵壓力無法提高,但能調低,說明調節閥本身沒有失效。檢(jiǎn)查泵出口的安全閥,安全閥無溢流,調節安(ān)全閥(fá),壓力能調(diào)低,但無法調高,說明安全(quán)閥是能正常工作的,懷(huái)疑泵有嚴重磨(mó)損。通過油箱上的油標(biāo)檢(jiǎn)查發現液壓油不透明,有明顯乳化的跡象。抽出(chū)油箱頂部的裝磁(cí)體的棒,檢查油箱內部的磁鐵,發現蓋(gài)子上有水珠,磁體上粘了肉眼(yǎn)可見的黑色和銀色的顆粒,判斷油中進水,並且有嚴重汙染(rǎn)。
  委托檢測公司在泵出口處取(qǔ)樣檢測(cè),測量結果是油存在嚴重汙染,汙染度等級超(chāo)過NAS12級,已超過儀器的量程(chéng)範圍,液壓油中的水含量(liàng)為0.8%,對油樣進行磨損分析,發現油中存鐵含量嚴重超標,存在片狀磨粒,至此,已(yǐ)確診了液壓係統存在嚴重的汙染,壓泵(bèng)已嚴重磨損,並且被汙染的油已進入到係統的各個支管和執行機構中。
  3 原因分析
  C608機組出口液壓係統的(de)泵站和閥台設備(bèi)為進口的,出口液壓係統包括出口段所有液壓設備。出(chū)口段液壓站油箱容積5000升,高壓泵有兩(liǎng)種:一種是工作壓力(lì)為350bar的泵(3台,2用1備),給壓塊機壓塊油缸供油;另外一種是工(gōng)作壓力為140bar的泵(3台,2用1備),給(gěi)其他液壓執行機構供應壓力油,泵(bèng)采用VICKERS公司的恒壓變量柱塞泵。
  C608機組(zǔ)於2008年上半年開始單機試車,2008年10月開(kāi)始熱(rè)負荷試車,至事故發生時已運(yùn)行5個月時間。其中壓塊機由於設備設計和製造等方麵的原因,在熱負(fù)荷試車前沒有(yǒu)調(diào)試完(wán)成,因此,直到2009年2月份,壓塊機才進行(háng)調試。
  事故發生前,係統已投入正常運行超(chāo)過(guò)半年(nián),在二月份壓塊機試車後,就發生本次事(shì)故,可推斷壓塊機管道內有大量固(gù)體汙染物和水,這些汙染物進入油箱和整個係統,導致油汙染的嚴重事故。壓塊機管路中,閥台(tái)後(hòu)的配管是調試(shì)前才配好(hǎo),並且(qiě)是采用槽式酸洗,已且離線清潔幹淨,拆下檢查(chá)也沒有發現問題;而壓塊機(jī)閥台至泵站之間的總管為碳鋼的,是設備安裝時和係統(tǒng)其他管(guǎn)道一起進行酸洗和衝(chōng)洗的,總回油管在地(dì)溝中存在接頭,可(kě)能是事故的主要源頭;將管道的法蘭接頭處拆開,發(fā)現管道內壁存在(zài)鏽蝕(shí),焊縫處焊縫成形不好(hǎo),有明顯的凹陷或鼓出,焊縫處存在的鐵鏽和焊渣(zhā),用手摸上去就脫落。
  回油過濾器蓋子打開後,發現過濾器上麵有很多(duō)深黃色的顆粒,過濾器底部有一層厚度約30-50毫米的泥漿狀糊糊;油箱的油排淨後,發現油箱底部(bù)有薄薄鐵(tiě)鏽的顆粒,並伴隨一些發亮的顆粒。說明回油過濾器已嚴重汙染,但之前並未發現汙染報警信號。該過濾器采用(yòng)電發信的壓差報警開關,現場無目視的汙(wū)染報警裝置。
  根(gēn)據分析,綜上,造成(chéng)本次故障的原因為:
  (1)壓塊機的配管(guǎn)酸洗和油衝洗不(bú)合格,是導致本(běn)次事故的主要原因。
  (2)過(guò)濾器被嚴重汙染沒有及時發現(xiàn),也是導致本次嚴重油汙染(rǎn)事故的重要原因。
  4 經(jīng)驗教訓(xùn)
  (1)管(guǎn)理(lǐ)液壓設備,Z重要(yào)的事就是確(què)保係統內(nèi)油(yóu)液的清潔。如(rú)果油液被汙染,則係統(tǒng)就會發生各種(zhǒng)各樣的故障,及時不(bú)馬上發生故障,元件(jiàn)的壽命就會受到很大影響;
  (2)在液壓設備安裝階段,配管、管道的酸洗、油衝洗非常重要。專職或(huò)者兼職監理必須(xū)檢查到(dào)位,保證回路連接合理,管路內無死區,每根管路都酸洗合格(抽檢Z高點和其它有代表性的管路);油衝洗(xǐ)時保證(zhèng)每根管路都熱;在每個(gè)閥(fá)台的回油管路(lù)上取樣化驗清(qīng)潔度,要(yào)求衝洗(xǐ)時的清潔度比(bǐ)正常使用的清潔度高(gāo)2級;
  (3)液壓係統的各種(zhǒng)保護(hù)和報警裝置必須完好,在係統存在異常時,能避免事故影響擴(kuò)大。
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