刮板式給煤機被動軸密封泄漏原因分析及(jí)治理

2017-03-20

劉小輝
  摘 要:本文通過(guò)對姚電公司2×300MW機組MG-56給煤機被動軸密封(fēng)結構的介紹,分析其泄露的主要原因(yīn),提出了相應的(de)改造措施(shī),通(tōng)過對滑動軸套密封室、密封風管道、箱體夾層的改造,徹底消除了給煤機被動軸長期漏粉現象,改善(shàn)了(le)文明生產環境,保證了給(gěi)煤機的安全穩定運行。為製粉(fěn)係統存在相似問題的發電(diàn)廠提供一個解決問(wèn)題的參考方法(fǎ)。
  關鍵詞:給煤機;滑動軸套;密封風;漏粉
  一、設備簡介:
  姚電公(gōng)司#3、4機組是我國較早引進國外先進技術建造的2×300MW機組,鍋爐為瑞士蘇爾壽專利,半塔式中(zhōng)間(jiān)再熱直流(liú)鍋爐。鍋爐配置(zhì)的(de)製粉係(xì)統為正壓直吹(chuī)式係統,每(měi)台(tái)爐配五套製粉係統,在設計煤種的條件下,四(sì)套係統運行可帶103.7%的鍋爐負荷,一套係統備用。
  1.給煤機(jī)
  給煤機是沈陽(yáng)電力機械(xiè)廠生產的MG-56埋刮式給煤機(jī)。給(gěi)煤機出力2.4-56T/H,一台給煤機連接二個原煤倉,原煤首先落在給煤機上部托煤(méi)板上,上部鏈條向落煤口的反方向運動將原煤帶走,從托煤板上滑落在給煤機下部底(dǐ)板上,由下(xià)部(bù)鏈條帶至落煤口進入磨煤機。給煤機的轉速由擺線針輪減速機的變頻電機控(kòng)製,給煤機鏈條鬆(sōng)緊度由設(shè)置在被動軸的張緊裝(zhuāng)置調(diào)整。給煤機主、從(cóng)動軸均設有密封風,密封風由磨煤機密封風機提供。
  2.密封風機
  每台(tái)磨(mó)煤機配有一台離心式密封風機(jī),風機型號:9-19No8.2D。密封風機用於磨煤機及給煤機各部(bù)位密封,防止因正壓(yā)運行導致的漏風、漏粉現象(xiàng)。密封風機氣源取自大氣,風量為3730Nm3/h,其分配為:給煤機650Nm3/h、磨盤軸封1550Nm3/h、每個磨輥用於擺動軸承和軸封的密封空氣量各為250Nm3/h。密封風與一次風(fēng)壓差≧4kpa。
  二、給煤機軸頭密封結構
  給(gěi)煤機軸(zhóu)頭密封主要為滑動(dòng)軸套(tào)、密封風管及給煤機(jī)內側夾層的防(fáng)護組成,見示意圖1。滑動軸套外側為(wéi)盤根密封室,盤根室安裝3道盤根,中間位置為密封風室,雙側進風,內側為迷宮密封。另外,滑(huá)動軸套內側方形平麵設計有盤根槽,槽內安裝有方形墊及10×10的盤根。盤根的調整由外側16條內六方螺栓來調整,滑動軸套見圖2。滑動軸套安裝到位後,安裝上下兩塊(kuài)壓板來限製(zhì)其軸向移(yí)動,允許其沿給煤機刮板運動方向前後移動,見圖3。
圖1:給煤機(jī)尾部示意圖(tú)
圖2:滑動軸套原圖

圖3:滑動軸套安裝示意圖
  三、給煤機(jī)滑動(dòng)軸套漏粉原因分析(xī)
  1.密封風壓不足
  密(mì)封風機出力低,#3、4爐密封風機自投運以來,風壓不能滿(mǎn)足設計和運行要(yào)求,雖(suī)然#4爐密封風機在2002年進(jìn)行了增容(róng)改造,但給煤機軸頭密封風並沒有得到很好地(dì)改善;給煤機滑(huá)動軸套密封風為雙側進風,接頭較多,結構複雜,且接(jiē)頭設(shè)計不(bú)合理,極易出現漏風現(xiàn)象,降低風壓;密封風母管長期未進行過檢查、檢修,管道結垢鏽蝕,通流麵積減小;給煤機軸頭經常出現漏粉現象,不可排除一次風攜帶煤粉堵(dǔ)塞密封風管(guǎn)道;磨煤機內部密封風損失大。


  2.滑(huá)動軸套密封室設計不合理
  滑動軸套內側設計為平滑式(shì)迷宮密封,密封效果較差。通過觀察,給煤機被動軸泄露的是煤(méi)泥,含(hán)水分較大(dà),由於受環境影響,煤質比較(jiào)潮(cháo)濕(shī)。給煤機運行時刮板不斷(duàn)地(dì)擠壓原(yuán)煤,潮濕的煤泥通過迷宮密封順(shùn)軸頸處間隙進入密封風室,堵塞密封風進風管道,造成密封風失效。密封風失效後,在一次風壓力及給煤機刮板的擠壓下原煤(méi)突破外部盤根室吹入軸承室,引起軸承抱死損壞。由於軸承損壞,給煤機阻力增大,電流增大,若不及時檢修,引起給煤(méi)機被(bèi)動軸拉偏,損壞張(zhāng)緊裝(zhuāng)置(zhì),造成給煤機被動搶修。
  3.給煤機內側夾層缺失
  給煤(méi)機檢修時破壞了內側夾層的結構,檢修後沒有恢複,夾層內(nèi)部的保溫未填充,滑動(dòng)軸套密封失去了道防護。
  4.被動軸軸(zhóu)頸磨損,被動軸長期運行未進行修理、更(gèng)換,滑動軸套進粉後造成軸頸磨損,溝痕較深,影響密封(fēng)效(xiào)果。
  5.與滑動軸套結合部位的給煤機外部箱體(tǐ)鏽蝕嚴(yán)重,表麵粗(cū)糙。給煤機鏈輪卡(kǎ)入異物時引起滑動軸套沿刮板運動(dòng)方向前後移動,滑(huá)動(dòng)軸(zhóu)套前後突然竄動引起(qǐ)密封麵出現較大間隙,造成平麵密封漏粉。
  四、改(gǎi)造措施
  1.疏(shū)通密封風母管及各支管道,重點部位水平管道、彎頭、閥門、接頭等位(wèi)置。優化滑動軸套雙側的進風管道,改為一根金屬軟管連接滑動軸(zhóu)套密封風室(shì),封堵對側風口。
  2.滑動軸套內側迷宮密封改為骨架油封。次改造是在迷宮(gōng)密封位置(zhì)車加工φ140深31mm的孔,孔(kǒng)內安裝(zhuāng)兩道φ140*110*14的骨(gǔ)架油封。第(dì)二次(cì)改造(zào)在迷宮密(mì)封位置加工φ162深8mm和φ140深32mm的孔。兩道φ140*110*16的骨架油封安裝在φ140的孔內,外側(cè)安裝φ162*φ116*厚8mm的密(mì)封壓環。密封壓環安裝後與滑動軸套內(nèi)側平麵平齊。兩次改造的情況見下圖:
 
  3.恢複給煤機內部割(gē)除的箱體,清理夾(jiá)層內積(jī)煤、舊保(bǎo)溫等雜物,滑動軸套安裝(zhuāng)完畢後(hòu),在夾(jiá)層內側(cè)的軸頸處包裹保溫棉,並壓實。
  4.更換(huàn)或修複給煤機被(bèi)動軸,要求密封位置軸頸作滲(shèn)氮(dàn)或滲碳處理,表麵光滑耐磨。
  5.割除與滑動軸套密封位置的給煤機外部箱體,測(cè)量更換位置鋼板的尺寸,加工厚度為10mm的鋼板,鋼板四麵打坡口,工作麵光滑平整(zhěng)。安(ān)裝鋼板時(shí),嚴格按工(gōng)藝施工,防止鋼板變形(xíng)、扭曲。
  6.改進滑動軸套的盤(pán)根壓蓋,將原壓環的平麵改為向內圓傾斜15°的斜麵,更換材質較軟(ruǎn)的石墨鎳絲盤根(gēn)。
  五、改(gǎi)造實施
  由於機組深度調峰,給煤機軸頭(tóu)密封(fēng)改造(zào)受到時間限製(zhì)。機組運(yùn)行期間隻能進行滑動軸套及密封風管優化的改造(zào)。給煤(méi)機箱體、內部夾層、密封(fēng)風管道疏通、被動軸的修複工作在大、小修期間(jiān)進行。2015年10月先後對(duì)#3爐#6、5、4給(gěi)煤機軸頭進行了改造。
  為保證改造工作的順(shùn)利(lì)進行,改造人員編(biān)製了給煤機被動軸密封改造施工方案,詳(xiáng)細介紹了改造工作(zuò)步驟及工藝要求。施工人員按要求提前裝配滑動軸套內側密封、準備軸(zhóu)承、盤根、螺栓等備件。給煤機軸頭密封的改造隻用了7個小時即完成檢修工作,保證了給(gěi)煤機安全備用。
  六、結(jié)束語
  給煤機軸頭密(mì)封改造無(wú)大的資金投入,#3爐3台給煤機改造後密封效果顯著,#3爐#6給煤機運行2個月未發現漏粉(fěn)現(xiàn)象;#3爐#4、5給煤機(jī)運行1個月(yuè)無漏粉現象,滑(huá)動軸套外側(cè)盤根室出現輕微漏風情況,經檢(jiǎn)查,盤根壓蓋有輕微鬆(sōng)動,緊固後漏風情況消除。給(gěi)煤機軸頭密封改造取得(dé)了成(chéng)功,給煤機被動軸漏粉現象得到了根(gēn)治(zhì)。
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