某發電廠#6機組9.27非計劃事件分析

2017-02-04

  一、事件經過:
  2016年09月27日19:46,#6機組DCS發出MFT保護動作信號,鍋爐滅火、汽(qì)輪機跳閘、發電機(jī)解列,MFT首出為“爐(lú)膛壓力低低”。
  檢查一次風機、磨煤機、汽泵跳(tiào)閘,主汽門關閉,交流(liú)潤(rùn)滑油泵、氫密封備用油泵、電動給水(shuǐ)泵聯啟,汽輪機轉速下降。
  20:10,運(yùn)行人(rén)員按規程規定完成停機操作。
  20:15,查明初(chū)步(bù)停機原因後,立即匯報省調、公司領導、省公司安生部、集團公司生產調度中(zhōng)心。
  20:30,經調閱DCS曆史曲線、SOE記錄,#6機組非停的(de)具體原因(yīn)認定為:6A一次風(fēng)機運行中液壓缸故障,6A一次風機動葉DCS指令(lìng)和反饋為77%,在10秒內,6A一次風機電流由107A降至46A,6A一次風機出口壓力由10.7kPa降至4.8kPa,熱一次風(fēng)母管壓力由9.1kPa降(jiàng)至3.2kPa。由於一次風壓力迅速降(jiàng)低,導致進入爐膛的煤粉量突然減少,致使鍋爐燃燒不穩、爐膛壓力低低觸發“MFT”動作。
  21:00,現場隔離(lí)6A一次風機及出口擋板(bǎn),做好(hǎo)安全措(cuò)施後,打(dǎ)開風機人孔門(mén),發現6A一次風機動葉處於(yú)全(quán)關(guān)狀態,現場進行動葉開關試驗,發現執行器和輸入軸動作正常,動葉無變化,初步(bù)判斷液壓缸存在問題。
  21:30,打開(kāi)6A一(yī)次風機上端蓋,檢查風機轉子(zǐ)無外漏油現象,繼續進行動葉開關試驗,發現執(zhí)行器和和輸入軸動作正常,動葉無(wú)變化,進一步確認液壓缸故障,需更換液壓(yā)缸。
  機組跳機(jī)原因和搶修所需時間基本確定後,21時,啟動6B一次風機點火,鍋(guō)爐升溫升壓(yā)。09月(yuè)28日00:20,#6機衝(chōng)轉。00:46,機組恢複並網。7:55,6A一次風機液壓缸更(gèng)換工作(zuò)結束,啟動正常。
  二、原(yuán)因分析:
  1、直接(jiē)原因:6A一次風機液壓缸伺服機構反饋調(diào)節拉杆的3200軸承完全損(sǔn)壞,造成雙麵齒條處於無(wú)法定位、自由狀態下,受振動、潤滑油壓等影響發生移動(dòng),雙麵齒條移動帶動油缸伺服(fú)活塞移動,造成液壓缸動作,風機(jī)動葉關閉。
  2、液壓缸定位軸軸承損壞的原因有:
  1)液壓(yā)缸存在設計缺陷,軸承選擇安全係數(shù)偏低,沒有充分考慮運行中軸(zhóu)承各受力工況。
  2)軸承(chéng)存在一定(dìng)質量問題,因製造或安裝存在缺陷,導(dǎo)致軸承使用期過短。
  3)液壓缸軸(zhóu)承在運行工況承受到軸向、徑向力過大,超過了軸承承受力(lì),降低了軸承的使用壽命。
  4)運行中風機及液壓(yā)缸長期振動可導致軸承損壞。
  5)液壓缸找(zhǎo)中心(xīn)偏差大可導致軸承受力,長期運行造成軸承損壞。
  6)液壓(yā)缸動葉反饋指針在運行中振動或擺動導致軸承受(shòu)力(lì),長期運行造成軸承損壞。
  造成軸承損(sǔn)壞主要(yào)原因是2、3、6條引起,其中(zhōng)Z主要(yào)原因是軸承受到軸向、徑向力(lì)過大及(jí)反饋指針在運行中振動或擺動導致軸承受(shòu)力,長期運行造成軸承損壞。
  三(sān)、暴露問題:
  此類設(shè)備檢修工(gōng)藝及測試等要求比較高,需由原廠家或專業單位(wèi)進行檢修,一是設備(bèi)點檢對結構(gòu)及關鍵部件深入了解不夠;二是對返廠(chǎng)檢修(xiū)設備質量管控存在(zài)不足。
  四、防範(fàn)措施:
  1、梳(shū)理三期機組所(suǒ)有送、一次風機液壓缸檢(jiǎn)修(xiū)情況,對修後已運行達2年的液(yè)壓缸,安排返廠檢測和檢修,並(bìng)全程安排技術人員現場監督檢修質(zhì)量。
  2、加強檢修質量管理,特別是液(yè)壓缸(gāng)中心調整,嚴格控製液壓缸同心度偏差。
  3、重新調整此類設備檢修規程,縮短檢修周期,初步計劃調整為2年一修。
  4、對發生同類(lèi)事故電廠進行調研,一是了解同類問題處理措施;二是研究完善風機(jī)保護(hù)邏輯可行性和方案,增加保護可靠性。
  5、將故障液壓缸返廠檢測、精確分析軸(zhóu)承損壞(huài)情況,及時調整後(hòu)續檢修工藝,有效解決此類問題(tí)。
  6、優(yōu)化機械反饋杆與(yǔ)液壓缸連接工藝或改造反饋形式,降低反饋杆振動對(duì)定位(wèi)軸軸承損傷。
(來源(yuán):電力安全生產)
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