關於CRH2A型動車組空氣壓縮機潤滑油浮化現象的分析及檢修措施

2017-01-09

劉海鴻
(鄭(zhèng)州鐵路局鄭(zhèng)州動(dòng)車段,河南鄭州 450000)
  摘 要(yào):本文主要(yào)介紹(shào)了CRH2A統型動車組空(kōng)氣壓縮機的組成及工作特點;潤滑油的乳化機理;對空壓機潤滑油出現的浮化現象進行了分(fèn)析和總結,並根據實際運用情況提出檢修(xiū)措施。
  關鍵詞:動車組;空(kōng)氣壓縮機;乳化;檢修
  一、CRH2A型動車組空氣壓縮機的組成
  CRH2A統型動車組空(kōng)氣壓縮機主休結構為活塞式電(diàn)動空氣壓縮機,主要結構是用法蘭盤將壓機與電動機聯接成整體,內部用內裝的聯軸(zhóu)節來(lái)傳導動力的結構。壓縮機和電動(dòng)機的安(ān)裝(zhuāng)采用(yòng)嵌入(rù)式的安裝方式(shì),車體的振動(dòng),通過防振橡膠墊來減輕。
  空氣壓縮機壓縮方(fāng)式采用往複式單動2段壓縮方式,氣缸由水平相對的(de)4個氣缸組成,排氣壓力Z大880kPa,容積效率70%以上,潤滑方式由齒輪泵時行強製潤滑(huá),冷卻方式采用空氣自然冷卻(què)。電動機3相鼠籠(lóng)空氣冷卻型,額定輸出功率12kw,工作電壓AC440(50)Hz。
  空壓機能滿足動車組各係統的用風要(yào)求,動車組設有三套(tào)電動空氣(qì)壓縮機(M2、T3、M4車(chē)),空壓(yā)機一台出現故障,能維持動車組的正常運營,使總(zǒng)風管風壓保持在780kPa~880kPa的一(yī)定壓(yā)力範圍內。在總風壓780kPa→880kPa的充風時間為(wéi)55s(計算值);0kPa→880kPa的(de)充風時間(jiān)為(wéi)455s(計算值)。
  二、潤滑油乳化機理
  當(dāng)潤(rùn)滑油中混有大量液態(tài)水後,由於潤滑油中的表麵(miàn)活性(xìng)劑的兩親性質,清麵活性劑容易在油水界麵上吸附並富集,從而降低了潤滑油的界麵張力(lì),使本來不能混到一起的“油”和“水”混到一起,其(qí)中一相液體離散為許多顆(kē)粒分散於另一相液(yè)中,呈現為乳(rǔ)化狀,經曆微乳(rǔ)化態、初乳化態、形成乳狀液三個狀態。
  當液體水進入潤滑油中,在靜止狀態下,油水(shuǐ)界麵處有一(yī)層水化膜,界麵張力比(bǐ)較低,這時油和水(shuǐ)是分層的,且界限是很明顯,密度大的水在底層,油在上(shàng)層,這時油(yóu)品處於微乳化狀態。
  隨著時間的增長,油水界麵處遠離水(shuǐ)基(jī)處的水化膜因發生滑動和(hé)交換,導致(zhì)水化膜慢慢(màn)模糊起來,潤滑油開始(shǐ)乳(rǔ)化,Z突出的(de)表現(xiàn)就是靠近(jìn)隔(gé)離層(céng)的潤滑油的透明度降低,明顯有點渾濁(zhuó)、泛白,中間(jiān)夾雜著一些乳白色膠乳(rǔ)狀物,潤滑(huá)油進入初(chū)乳化階段。
  當(dāng)潤(rùn)滑油中的水分(fèn)越來越多或加速激烈攪拌(bàn)時,潤滑油的(de)氧化變質速度加快,油中部分添加劑發生水解,從而破壞了油水之間的水化膜,乳化速度加快,Z終開成乳白色乳狀液。
  二、空氣壓縮機潤滑油含水(shuǐ)及乳化原(yuán)因
  在空壓機工作過程中,因空氣壓縮產(chǎn)生大量的熱量(liàng)傳遞給曲軸箱內,曲軸箱內通過呼吸口與外界空氣相(xiàng)通(封閉的由軸箱內(nèi)由軸高速旋轉,曲軸箱內會產生一定的壓(yā)力,如果不設置與外界聯通的通道,則曲軸內(nèi)壓力會持續上升)。
  在停機後因冷卻作用,曲軸箱內部分高壓未(wèi)飽和氣(qì)體因(yīn)冷凝作業產生少量(liàng)的(de)冷凝水,長時間累積的冷(lěng)凝水會直接(jiē)與潤滑油混合(hé)。
  氣缸內未飽和的高溫高壓氣體在空壓機停(tíng)機後,因溫度降低也(yě)會產生冷凝水並殘留於氣缸中。壓縮機再次啟(qǐ)動後,氣缸中殘(cán)留(liú)水分會被(bèi)高溫高壓氣體帶走。如果每次壓縮機工作時間過(guò)短,形(xíng)成的高溫高壓氣體無法帶走水(shuǐ)分,且停機後(hòu)會再次有水分(fèn)凝結,累積的(de)冷凝水會通過活塞與氣缸的間(jiān)隙滲入到曲軸(zhóu)箱內。
  綜合潤滑油含水量的來源分析,影(yǐng)響潤滑油含水量的因素有空壓機運轉率與環境空氣濕度兩點,環境濕度較大時,空氣中含水量高,在經過壓縮(suō)或冷卻後極易析(xī)出水分,另外從(cóng)空壓機運轉率考慮,當空壓機運轉(zhuǎn)率較低(dī)時,潤滑油溫度無法迅速升高(gāo),導致水分無法蒸(zhēng)發,導致潤滑油易乳化(huà)。
  綜合以(yǐ)上理論分析,空壓機運(yùn)轉率及環境濕度是空壓機潤滑油乳化的主要影響因(yīn)素;結合車輛實際運行情況(發現(xiàn)乳化的車(chē)輛大多數庫停時間(jiān)較長(zhǎng)),動車組空壓機運轉率偏低,同時,雨水較多季節,空氣濕度較高。因此可以判定,空壓機運轉率過低(dī)以及(jí)環境濕度(dù)過(guò)高(gāo)是空壓機潤滑油發生乳化的主要原因(yīn)。
  二、檢修解方案
  由於環境濕度無法進行人為控製或改善,因此主要考慮(lǜ)從減少冷凝(níng)水在潤滑油中(zhōng)的聚集方麵采取應對措(cuò)施,根據冷凝(níng)水產生機理分析,可以通過提高(gāo)空(kōng)壓機運轉率以及定期排水的方式(shì)解決空壓機油乳化問(wèn)題。
  1、提高空壓機運轉率
  可以(yǐ)通過強製排風的方式以提高空(kōng)壓機的運轉率。
  使單次空壓機的工作時間延長,隨著空壓(yā)機溫度的升高,潤滑油中的水分會隨著(zhe)壓(yā)縮空氣而(ér)蒸發(fā),將氣缸內的殘餘水分帶走,潤滑油(yóu)的升溫則可以將曲軸箱(xiāng)內的冷凝水通過呼吸口蒸發出去,潤滑油含水問題可(kě)極大的改善。
  動車組作業(yè)過程中,結合(hé)一、二級修,在保持(chí)空壓機可以正常工作的情況(kuàng)下,打開3、5、7車製動控製(zhì)裝置的排水旋塞MR和SR,對主風缸及製動風缸進行排風操作,排風8~12分鍾後關(guān)閉MR和SR排(pái)水旋塞,空壓機在此時間段內一般啟(qǐ)停2~3循壞。也可根據運行情況開展專項普查(chá),定期進行空壓機排水。
  2、定期(qī)排水
  隨著空壓機的使用,潤滑(huá)油內(nèi)會混入部分冷凝水,由於水比油重,空壓機停止時Z終(zhōng)水會沉積(jī)在曲軸箱Z底部,須適時排放,定期排水維護,尤其是長期陰雨天時空氣濕度(dù)較(jiào)大,需增加排水維護(hù)的頻率。
來源:《中(zhōng)國科技博覽》2015年
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