機車牽引電動機油潤滑軸承失效分析與對(duì)策

2016-12-16

楊振中,梅榮海,阮鴻(hóng)芳(fāng)
(中國南車集團株洲電機有(yǒu)限公司,湖南株洲 412000)
  摘 要:分析油潤滑牽引電機(jī)軸(zhóu)承出現早(zǎo)期(qī)異常磨損、剝落等失效的特征及原(yuán)因,通過優化密封結構、改進過濾(lǜ)裝置等措施,有效(xiào)改善了軸承潤滑及磨損狀態,提高了軸承使用壽命(mìng)。
  關鍵詞:滾動軸承;牽引電機軸承;油潤滑;失效分析
  伴隨我國電氣化鐵路建設,機車朝著高(gāo)速重載(zǎi)方向發展,機車牽引電機軸承(chéng)的(de)潤滑(huá)方式也由脂(zhī)潤(rùn)滑向油潤滑轉變。油潤滑軸承在複雜環境(jìng)的適應性研究(jiū)是重載(zǎi)交流機車安全運行的新課題。油潤滑軸承牽引電(diàn)動機上線運營以來,已出現諸多(duō)軸承失效問題,軸承失效(xiào)可能造成牽引電動機運轉(zhuǎn)失效,給(gěi)機車運行安全帶來極大隱患[1]。因此,分析軸承失效的主要原因並采取(qǔ)相(xiàng)應的對策,對保(bǎo)障軸承可靠工作和行車安全極為重要[1-3]
  1 軸承潤滑模式
  機(jī)車(chē)牽引電動機主要由定(dìng)子(zǐ)、轉子、端蓋、軸承、測速裝置和主動齒輪等組成。軸承(chéng)是連接定子和轉子的部件(jiàn),實現定子和轉子穩定轉動的機械連接[4-5]
  機(jī)車牽引電動機驅動端載荷大(dà)、速度高,通常采用N332型圓柱(zhù)滾子軸承。軸承采用稀油飛濺潤滑方式,牽引(yǐn)電(diàn)動機驅動端軸承與機車齒輪箱共用潤滑油,齒輪箱(xiāng)潤滑油經齒(chǐ)輪旋轉的離心(xīn)力甩到齒輪箱頂部擋板處,匯聚後流入軸承外(wài)蓋上(shàng)部的進油口,沿進(jìn)油通道進入軸承進行潤滑(huá),然後從軸承另一側(cè)的油封下部(bù)回油口流回(huí)齒輪(lún)箱(xiāng)。為防止潤滑油進入電動機定子內部,電動機內設有迷宮(gōng)腔及氣壓平衡通道。
  2 失效軸承的典(diǎn)型特征
  對失效軸承進行解體檢查,其呈現出的典型失效特征如下:
  (1)滾子(zǐ)表麵有磨損(sǔn)痕跡,滾子中部呈亮色,兩端呈暗灰色。經測量,滾子為啞鈴形,呈現出中部直徑小、兩端直徑大的異常(cháng)磨損(sǔn)狀態(圖1)。
  (2)滾子、內(nèi)圈及外圈滾道的兩端部均出現了剝落;保持架(jià)兜孔處嵌有異物,呈現出嚴重擦傷(shāng)的(de)典型失效特征,如圖2所示。
  3 失效原因分析
  機車牽(qiān)引電動(dòng)機製造過程和軸承設計不(bú)存在(zài)結構性缺(quē)陷,機車運行過(guò)程(chéng)中所出現的軸承磨損及卡死與軸承潤滑環境的異常有直接關係。
  3.1潤滑環境分析
  提取了(le)多個機務段的電動機(jī)潤滑油(yóu)樣本送(sòng)專(zhuān)業檢測機構(gòu)和軸承公司進行檢(jiǎn)測分析(xī)。結果表明,軸(zhóu)承產(chǎn)生磨損的主要原因是由於潤(rùn)滑油中(zhōng)含有大(dà)量的礦物質矽(guī)和金屬顆粒所致。軸承內部的汙染情況如圖3所示(shì)。
  前(qián)期對軸承潤滑油進行檢測統計,各機務段樣本中矽平均含量見表1。
  對失效保持(chí)架嵌(qiàn)入異物進行成分檢測,發現異物中含有SiO2,而砂粒的主要成分即為SiO2,如圖4所示。
  3.2軸(zhóu)承失效分析
  軸承處於被汙染的潤滑油(yóu)中運行時,潤滑油中沙塵迅速摩擦切削軸承滾子表麵(miàn),產生大量的金屬磨損顆(kē)粒。灰塵顆粒和金屬(shǔ)磨損顆粒不斷進入保持架兜(dōu)孔(圖5)形(xíng)成(chéng)高磨損率的磨損鏈,對滾子中(zhōng)部(bù)產生磨損(圖6a),而保持架越程(chéng)槽使滾子端部磨損較少,滾子(zǐ)與保持架兜孔麵持續磨損,導致滾子(zǐ)被逐漸磨損成(chéng)啞鈴形(圖6b)。
  在正常磨損(sǔn)狀況(kuàng)下,滾子表麵為(wéi)均勻磨損。異常磨(mó)損狀況下,滾子(zǐ)表麵為不均(jun1)勻磨損,出現兩端高、中間低的啞鈴形,其承載部位移至端部,故滾子端部應力增加[6],如圖(tú)7所示。
  經檢測,N332型軸承的啞鈴形滾子端部高點長度L通常為2~5mm。如圖8所示,經有限元分析,當L=5mm時,滾子端部Z大應力可(kě)達到2353MPa;L=2mm時,滾子(zǐ)端(duān)部Z大(dà)應力可達到(dào)4723MPa;均遠遠超過滾子(zǐ)和滾道表麵材料1690MPa的屈服應力,必然產生疲勞剝落。滾子、內圈及(jí)外滾道麵(miàn)的端部先出現剝落,後期剝落區域從端部向(xiàng)中部擴展,如圖9所示。
  綜上所述可知,因齒輪箱潤滑油受到汙染,使軸承潤滑條件變差,造成軸承異常(cháng)磨損,Z終導致軸承剝落及卡死。
  4 改進措施
  根據軸承失效原因,提出相應的改(gǎi)善(shàn)措施(shī)如下:
  (1)改變(biàn)牽引電動機內部通往外界大氣的氣流(liú)入口方向(圖10),防止外部沙塵經氣壓平衡(héng)通道進入牽引電動機油潤滑係統;
  (2)優化牽引電動機密封結構(gòu),改變密封裝置與轉軸的間隙,阻止(zhǐ)外部粉塵經迷宮式密(mì)封裝置進入牽引電動機油潤滑係統;
  (3)使用過濾裝置對齒輪箱內的潤滑油(yóu)進行過濾,降低潤滑油中對軸承有害的(de)矽、鐵、鋁等含量。通過采取以上措(cuò)施,有效改善了軸承潤滑及磨損狀況,軸承運行(háng)5萬千(qiān)米(mǐ)後的潤(rùn)滑狀態如圖11所示,未出現任(rèn)何磨損,性能良好(hǎo)。
  5 結束語(yǔ)
  通過對機車牽引電動機油潤(rùn)滑軸承失效原因(yīn)進行分析,提出了相應的改進措施,有(yǒu)效改善了油潤滑軸承的潤滑(huá)環境和軸承磨損狀(zhuàng)況,減少了因軸承失效造成的機破、檢修,確保了機車(chē)行車安全。同時也為牽引電動機的設(shè)計(jì)、製造和軸承的維護提供了參考,對重載牽引技術的發展亦(yì)具有(yǒu)重大意義。
  參考文(wén)獻:
  [1]吳勇,安中正,王(wáng)帥,等.HXD2型機車牽引電機驅動端軸承失效分析(xī)及措施[J].鐵道機車車輛,2012,32(2):83-84.
  [2]周新紅,田為濤,王忠,等.機車牽引電機軸承、軸箱軸承故(gù)障分析(xī)及對策[J].機車車輛工藝,2003,12(6):39-40.
  [3]胡誌偉.牽引電機軸承燒損固死及小齒輪弛緩的分析及(jí)措施[J].電力機車技術,1996(3):47-48.
  [4]張曙光.HXD1型電力機車[M].北京:中國鐵道出版社,2009.
  [5]劉澤(zé)九.滾動軸承(chéng)應用[M].北京:機械工業出版社(shè),2006.
  [6]毛月新,沈(shěn)雪(xuě)瑾,陳曉陽,等.偏載軸承滾子的(de)接觸應力分布計算及(jí)其滾子凸度設計[J].中國機械(xiè)工程,2009,20(16):1918-1922.
來源:《軸承(chéng)》2014年1期
久久午夜羞羞影院免费观看_亚洲人成人一区二区三区_国产精品对白刺激久久久_色情a片做爰片_天码AV无码一区二区三区四区_亚洲AV永久无码精品天堂2_九九网在线视频观看A片日韩_亚洲欧洲精品成人久久曰影片