輥壓機主(zhǔ)軸承冷卻不足的問題和改進(jìn)

2016-11-09

鄭繼(jì)安
(新豐(fēng)越堡水泥有限公司)
  我公司2×5000t/d生產線生料粉磨采用4套輥壓機終粉磨係統,該係統主要由(yóu)輥壓機、V型選粉(fěn)機、動態選粉機組成。在2013年7~9月,輥壓機軸承高溫保護跳停特別頻繁,生產受到嚴重影響。
  1 設備出現的(de)問題及分析
  輥壓機型號為Φ1800×B1200,輥子軸承冷卻方式:動定輥軸心各設置冷卻水管一根,同時(shí),在每個軸(zhóu)承兩側,設(shè)置銅盤管環繞在軸承兩側,內(nèi)通循環冷卻水。軸承報警溫度為65℃、跳停溫(wēn)度為75℃。根據工藝需求,進入V型選粉機的熱(rè)風溫度基本(běn)處於210℃,初粉碎、終粉碎物料溫度一般在70℃以上。在較長時間的連續運行中,粉碎物料的溫度可以近似地認為是軸承運行環境溫(wēn)度。
  兩(liǎng)線於2012年12月底開始試生產,至2013年7月,4台輥壓機的軸承出現極為明顯的溫升,在中午時段偶爾會出現軸承報警。其中(zhōng)2號輥壓(yā)機動輥傳動側軸承在連續幾天的(de)頻繁高溫後,7月13日13:58開啟不足半小時後高溫跳停,經檢(jiǎn)查確認失效。在後期的軸承拆卸中發現,軸承端(duān)蓋上兩側(cè)環繞的循環水冷卻銅管(guǎn)各有兩處擠壓斷裂現象;軸承外徑有一(yī)道裂痕,一個滾珠破碎(suì),軸承內、外圈滾道嚴重(chóng)磨損,有5處崩裂。該軸承從運行到失(shī)效,累計(jì)運行時間僅2000餘小時。
  分析軸承損壞的原因,主要是前期冷卻銅(tóng)管的擠壓(yā)變形,導致冷卻水流量減小;同時,環境溫度升高,進出水溫差減小,嚴重(chóng)影響到冷卻效果。後又因銅管破(pò)裂漏水,導致(zhì)軸承油膜的損壞,加劇了(le)軸承的損壞。
  根據2號(hào)輥壓(yā)機軸承拆卸現場情況,我們(men)懷疑其他軸承的冷(lěng)卻銅管也存在不同程度的變形,進而導致(zhì)各軸承存(cún)在不同程度(dù)的溫升。但由於冷卻銅(tóng)管安裝位置的特殊性,拆卸檢查極為(wéi)不便,不能(néng)予以印(yìn)證。
  2 解決措施
  自然環境的溫度升(shēng)高導致的冷卻水進出口(kǒu)溫差減小,是不可控的因素,因此隻能從加大水流量(liàng)上考慮。但該軸承(chéng)冷卻銅管設計安裝已經成形,軸承兩側的內部空間(jiān)也不允許我們更換更大規格的銅管。後在設備廠(chǎng)家指導下,我們增加了一套循環水冷卻裝置(見圖1),以加(jiā)強冷(lěng)卻效果。
  1)冷卻裝(zhuāng)置殼體材料(liào)選(xuǎn)用5mm厚Q235B鋼板,做鍍鋅防腐處理。製(zhì)作(zuò)成兩個1/4圓箱體,厚度60mm。為確保其剛度,加工時加筋處(chù)理.
  2)將箱體圍繞軸(zhóu)承端蓋滿焊於軸承支架上。根據其安裝(zhuāng)位置,下部管接頭作為進水(shuǐ)管接頭,上部管接頭作為出水管接頭。為確保Z大冷卻水流量,進水管采用DN25,出水(shuǐ)管采用DN32。在管路配管中,注(zhù)意橡膠軟管的運用。
  3 技改效果
  將該裝置首先應用於(yú)報警較(jiào)為頻繁的4號輥壓機動輥(gǔn)傳動端軸承上,為了查驗技改後的效果,9月(yuè)4~10日連續選取12:00~14:00時段的平(píng)均(jun1)溫度進行對比觀察,動輥傳動(dòng)側軸承平均溫度51.5℃,動(dòng)輥非傳動側(cè)軸承溫度平均為64.2℃;定輥非傳動側和(hé)傳動側平均溫度(dù)為64.9℃和64.3℃。由數(shù)據可見,在同等工況下,該冷卻裝置基(jī)本可以達到降幅12℃的效果,有效地增大了軸承安全運(yùn)行的(de)溫度空間。該(gāi)技改措施成本極低,技術要求也不(bú)高,更不需(xū)要過多的(de)日常維護。Z重要(yào)的是(shì)它從根本上(shàng)解決了軸承溫升過高的問題,有效地保證了軸承的使(shǐ)用(yòng)壽命(mìng)。另外(wài),為增強該裝置的冷卻能力,在箱體內部可增設導流板。該設計擇機實施。
來源:《水泥》2014年第6期
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