淺(qiǎn)談抽油機減速箱漏油原因及對策

2016-07-14

魏(wèi)旭
(勝利油田魯勝石油開發有限責任(rèn)公(gōng)司,山東東營,257000)
  摘 要:減速箱是抽油機的重要組成部分(fèn),且在采油(yóu)生產中易損壞。其質量問題對原油正常生產影響較大。在抽油機運轉過程中,減(jiǎn)速箱漏油現象較普遍,會導致減速箱底座漏油嚴重,髒汙井場,造成環境(jìng)汙染,嚴重影響設備現場管理(lǐ)水準;也可能導致在長(zhǎng)時間缺油狀況下齒輪幹(gàn)磨(mó),磨損嚴重,縮短其使用壽命;三會導致潤滑油(yóu)等零部件更換頻次增加,生產成本升高。本文通(tōng)過對抽油機減速箱漏油的原因分析,結合現場經驗,針對減速箱漏油現狀,找出有針對性的解決方法和科學的管理(lǐ)辦法。
  關鍵詞:減速箱;漏油;潤滑油
  1 現狀
  隨著稠油區塊的(de)持續開發,開井時率的不(bú)斷增加,減速(sù)箱輸入、輸出軸的密封裝置一旦損壞(huài),潤滑油便從(cóng)軸端泄露。我管理(lǐ)區目前在用的(de)抽油機中,大部分存在減速箱漏油現象,且廠家無法維修,特別是鞍山塔架(jià)式抽油機(jī),部分(fèn)井5天左(zuǒ)右因減速箱(xiāng)漏油出現缺(quē)油現(xiàn)象,且職工換班後,一旦摸不清狀況,易造成軸承損壞等設備類故障。其中故障(zhàng)率(lǜ)較高的為減(jiǎn)速箱輸入(rù)軸和(hé)輸出軸油封損壞漏(lòu)油;減速箱本體裂痕漏油及因結(jié)合麵密封墊損壞造(zào)成的漏油。
  2 原因分析
  減速箱漏油主要集中在輸入軸、輸出軸、中間軸,以及其他(tā)一些部(bù)位(wèi)。本篇(piān)中主要結合本管理區現場常見的漏(lòu)油現象進行原因分析,找出解決的辦法。
  2.1零部件磨損、變形,減速箱的零部件包括密封件、端蓋部分等,在長期使用的(de)過程中,或者操作不當、保養不到位的情況下,造成的密封失效、或者無法壓緊密封件等(děng)造(zào)成漏油。
  2.2減速箱呼吸閥粘結、堵塞
  造成該現象的原因,可能主要是因為采油工巡檢不到位,呼吸閥長期未保養使(shǐ)用,塵土、鏽渣、油渣等雜物不斷沉積,導致管道(dào)粘結、喉道變細,逐漸(jiàn)堵塞(sāi)。堵塞(sāi)後造成減速箱內外溫差大,壓力不平衡(héng);從而設備老(lǎo)化、損壞(huài)現象逐漸(jiàn)增多,減速箱(xiāng)漏油成為普遍現象。
  2.3由於(yú)現場(chǎng)管理、維(wéi)護和保(bǎo)養不及時(shí),造成減速箱漏油
  2.3.1回油(yóu)不通暢造成漏油。回油不暢後(hòu),使得軸承蓋處出現積油(yóu)。且沒有被(bèi)磁鐵吸附的鐵屑(xiè)在管道內長期積累,不能順暢回流,因而加劇潤(rùn)滑油泄露。
  2.3.2電機皮帶鬆緊度不合適。皮帶過鬆,未達到(dào)輸入功率要求,造(zào)成能源浪費;皮帶(dài)過緊,造成皮帶輪下移,皮帶出現磨損、龜裂,軸(zhóu)與(yǔ)壓蓋間的密(mì)封間隙不斷增大,造成減速箱滲漏。
  2.3.3維修質量不(bú)合格。相關(guān)配件安裝不合(hé)適,密(mì)封圈在安裝過程中(zhōng)被劃(huá)傷損壞或者未擰緊螺栓,造成密封不嚴(yán),潤(rùn)滑油(yóu)沿縫隙滲出。
  2.3.4設備保養不到位,換油不合要求。潤滑油量過少,導致零部件之間幹磨,從而密封(fēng)性能、機械性能越來越差;在機械運動過程中造成外溢,物資浪費;油質不達標,更換過程中(zhōng)未(wèi)將變質的潤滑油完全(quán)替換,齒輪齧(niè)合磨損劇烈;從而導致減速箱漏油。
  2.3.5抽油(yóu)機平衡率達不到要求。當抽油機欠平衡或者過平衡時,即抽油機(jī)不(bú)是在穩定狀態下(xià)運行(háng),輸入軸承受力增大,長時間的運轉可能會導致嚴重竄(cuàn)軸。
  2.3.6軸承受力不(bú)均勻。軸承在抽油機(jī)上下衝程的交替運動過程中,承受力隨方向、位移、大小等變化,對軸承的磨損起到了(le)加速作用,軸與(yǔ)壓蓋密封間隙逐漸增大而(ér)導致減速(sù)箱漏油。
  3 對策
  管理區針對解決(jué)減速(sù)箱漏油(yóu)問題這個較為複雜的(de)課題進行不斷深(shēn)入討論、分析。平日加強(qiáng)與廠家的合作交流,必要需引進(jìn)更新設備,但在管理區日常的生產過程中,重點(diǎn)仍在於要完善好設備保養(yǎng)規章製(zhì)度,做好設備日常科學維護管理工作。將工作具體分類(lèi)如(rú)下:
  3.1定期清洗,確保回油管(guǎn)道暢通(tōng)。減速(sù)箱運行一段時(shí)間後,要求維修班人員對減速(sù)箱內進行全麵清洗一次。根據現場經驗,疏通回(huí)油孔周期過長,回油孔(kǒng)堵塞較嚴重,疏通時也較為困難。因(yīn)而,維(wéi)修班(bān)人員製定設備(bèi)保養計劃,對抽(chōu)油機減速箱回(huí)油管道暫定3個月進行一次全麵清洗工作。
  3.2零部件安(ān)裝質量要求要高。當(dāng)端蓋磨損或密封損(sǔn)壞後(hòu),通常的解決辦法是將端蓋拆開,把密封麵清洗幹淨後進行安裝。管理區(qū)要求維修人員將密封膠均勻塗抹零部件後再加上油封毛氈,用螺栓緊固,依據此方法,可保持半年(nián)左右及以(yǐ)上,效果相對比較好。
  3.3從嚴(yán)管理,嚴格按設備管(guǎn)理要求進行油質的添加(jiā)及更(gèng)換。在采油工(gōng)標準操作化規程中規定,減速箱加油量以減速箱觀(guān)察孔液麵在1/2-2/3為適宜;因而要(yào)求采油工在設備二級保養過程中,嚴格(gé)按照標準操作,加注潤滑油至合理(lǐ)範圍。在日常設備巡(xún)檢過程中,采(cǎi)油工要及時檢查調(diào)整軸承間隙,避免間隙不適量(liàng)造成的減速箱漏油。維修人員在更換潤滑油的過程中,要求將變質油完全(quán)替換,減少因潤滑油量過多(duō)、過少或者油(yóu)質不達(dá)標等造成的減速箱磨損漏油。
  3.4適宜調整皮帶輪的鬆緊度。當(dāng)皮帶出現龜裂、磨損、剝落等情況時,應及時更換(huàn)皮帶(dài)。調整好皮帶鬆緊,過鬆則造(zào)成能源浪費;過緊則易(yì)造成磨損加劇,Z終導致漏油。管理區通過加強采油(yóu)工基礎知識(shí)的培訓,減少因基礎操作不當(dāng),人員培訓不到(dào)位(wèi)造成的(de)漏油。
  3.5做好減(jiǎn)速箱的安裝工作。管理區監督人員要求廠家嚴格按標準(zhǔn)要求進行施工、檢查,零部件在裝配過程中避免出現錯位、鬆動等現象,從而減少減速箱漏油的發(fā)生。
  4 改進建(jiàn)議
  就減速器(qì)漏(lòu)油有3點改進建議:一是(shì)密(mì)封圈壓蓋采用易拆(chāi)卸(xiè)式結(jié)構;二是密封(fēng)圈采用開口結構;三是(shì)輸入軸軸承處回油孔要適(shì)當加大。
  5 結論
  從以上解(jiě)決的方法可以看出,要想解決減(jiǎn)速箱漏油的現狀,首先要找出造成本管理區減速箱漏油嚴重的根本原因,結合現場實際經驗,進行維修(xiū)解決。同時管(guǎn)理區(qū)需製定詳細的維修保養製度,加強設備日常維護保養工作,做好油井、設備的巡線工作。在安裝減速箱等的過(guò)程(chéng)中,需(xū)監督人員做(zuò)好監督工作,從而切實提高抽油機減速箱的安裝質量和安裝工(gōng)藝,延長(zhǎng)使用周期。同時,結合廠家改進設計工藝,對減速箱漏(lòu)油現(xiàn)象(xiàng)較多的零部件或位(wèi)置做好質量管理工作,更改構(gòu)造(zào)或者更換零部件使用材質等,以期獲得高質量的產品。
  參考文獻:
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來源:《中小企業管理與科技》2016年第7月
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