邢台礦業集團葛泉煤礦 馮建(jiàn)堂 崔彩(cǎi)君
原MXP-240W采煤機行星頭處的密封采用防塵圈和骨架油封的密封結(jié)構。經過幾年的使用,常出(chū)現截煤部行星頭(tóu)處漏油現象(xiàng),並在檢修時還發現內部有較多(duō)煤泥。後來把原密封結構改為浮動密封和迷宮密(mì)封結構,經過(guò)一年多使用,效果很好。
1 原密封(fēng)結構(圖(tú)1)
機體4與驅動方法蘭1之間是通過安裝在端蓋2上的骨架油封5和防塵圈3來實現對油池的密封的。該密(mì)封結構產(chǎn)生漏油現象的原因,一方麵是由於端蓋本身結構的限製,使得骨架油封的唇口與方法蘭接觸處距其端僅1mm(除(chú)去方法蘭端頭所設的安裝倒角後),而在實(shí)際應用(yòng)中,由(yóu)於加工誤差、裝配誤差及使用中的振動,都很可能導致油封唇口脫離與方法蘭的(de)配合,而進入倒(dǎo)角部分,造成密封不嚴而漏油。
為了防止(zhǐ)煤塵進入油池,在骨架油封5外部設(shè)一防塵圈3,由於防塵(chén)圈唇(chún)口(kǒu)凸出在端(duān)蓋2外部,這就使得在井(jǐng)下惡劣條件下工作,極(jí)易造成防塵圈唇口損壞而降低防塵圈效果。
2 改進(jìn)後密封結構(圖2)
原結構改(gǎi)為浮動密封結構和迷宮(gōng)密封結構。
浮動(dòng)密封由浮動環5、“0”型圈6、固定座(zuò)圈(端蓋2)與回(huí)轉(zhuǎn)座圈(驅動方法蘭(lán)1)組成,浮動環由耐磨金屬(shǔ)材料製成(chéng)。“0”型圈截麵直(zhí)徑較大,為(wéi)12mm,該密封結構一方麵靠(kào)壓蓋7上的8條螺釘的預緊力而使(shǐ)“0”形(xíng)圈產生彈性變形,另與錐形麵(端蓋2上的錐形麵(miàn)、驅動方法蘭1上(shàng)的錐形麵和浮動環(huán)上的密封麵)緊密配合而起密封作用。另一方麵,回轉座圈(quān)通過“0”形密(mì)封圈帶動浮動(dòng)環與固定座圈壓著(zhe)的浮動環(huán)磨擦旋轉,在2個緊密貼合(hé)的浮動環間產生密封。可見(jiàn),在使用過程中,該密封(fēng)結構中的(de)“0”形(xíng)密封圈相對其(qí)配合(hé)麵靜(jìng)止(zhǐ),而2個浮動環作相對運動。
改進結構後,在工作中,由於(yú)“0”形圈有彈性變形(xíng),保證了與(yǔ)其接(jiē)觸麵的緊密配合,可見該“0”形(xíng)圈始終(zhōng)能(néng)起著良好的(de)密封作用。又在工作時,“0”形圈相對其配合麵靜止,避免了因“0”形較大的磨(mó)損而降低密封效果,另外,2個(gè)浮動環的接觸平麵(miàn),也是一密封麵。該麵經過研磨,粗糙度較低,安裝時又浮有潤滑油,因此磨擦阻力很小,且有良好的密封效果;即一方(fāng)麵對(duì)油池有良好的密封作用,另一方麵(miàn)對阻止汙物進入油池有良好的防塵(chén)效果。又由於其由耐(nài)磨材料製(zhì)成,故(gù)其使用壽命較橡膠件有顯著提高。
迷宮密封結構如圖2中(zhōng)3所示,該(gāi)結構密封零件與機器零件(即迷宮密封與驅動方法蘭、端蓋)一起(qǐ)設計製造,無需采用其它密封材料,且(qiě)密封性能好,維修簡單。在運行中,一般不會出現故障,也不需經常維(wéi)修。另外(wài),該密封結構不直接接觸,故無磨擦,功耗小(xiǎo),使用壽命長。
3 改進後密封結構的優點
(1)“0”形圈與其接觸麵相對靜止(zhǐ),避免了(le)“0”形圈磨損,提高了使用壽命(mìng);
(2)在工作中,由於“0”形圈的(de)彈(dàn)性變形,故能始終與其接觸麵緊密配(pèi)合,而起著良好的密封(fēng)作用;
(3)由於2個浮動環接觸麵粗糙度較(jiào)低,運動(dòng)磨擦阻力小,密封效果好;
(4)采(cǎi)用耐磨金屬製成的浮動環(huán)代(dài)替橡膠件,使用壽命(mìng)有顯著提(tí)高;
(5)采用迷(mí)宮密(mì)封結構,密封效果好,便於維護,使用壽命長。
綜上述可知,改進後密封(fēng)結(jié)構效果好(hǎo),壽命長,密封件由原來的平均1個月更(gèng)換一(yī)次,延長到8個多月,較好(hǎo)地解決了行星頭漏油一大難題,加強了密封效果,改進了設備潤(rùn)滑狀態,又大量節約了潤滑(huá)油,減(jiǎn)少(shǎo)了維護工作量,降低了維修費用,年為礦節約資金約40萬元左右(yòu)。采用浮動(dòng)密封和迷宮密封結(jié)構,值(zhí)得推(tuī)廣(guǎng)。