賈鵬飛
(太原機務段技術科(kē))
摘 要:隨著鐵路(lù)運量不斷增長、客運列車的提速,對機車運用的(de)可靠(kào)性提出了(le)更高的要求。作為太原鐵路局的老內燃機務段,太原機務段靈丘車間機車(chē)機型老化,易發生故(gù)障,柴油機大油封漏油的故障是(shì)機車運用(yòng)中經常出現的慣性質量問題。本(běn)文針對DF4型內燃機車出現的柴油(yóu)機大油封(fēng)漏油嚴重的(de)問題,通(tōng)過對大(dà)油封結構及工作原理、檢修及組裝、運行環境等方(fāng)麵進行分析,找出可能漏油的症結所在,並製定有針對性的整(zhěng)改措(cuò)施,經(jīng)過(guò)認真執行(háng),大(dà)油封漏(lòu)油問題得到較好解決,機車(chē)質量得到提高。
關鍵詞:DF4;內燃機車;大油封;間隙;漏油;密封
一、問題的提出
太原機務段靈丘車(chē)間主(zhǔ)要擔當京原線靈丘(qiū)―原平(píng)間的貨運任務。本區段上行上(shàng)坡重載,柴油機的負荷相應較高,因此在運用中也就經常會暴露出一些(xiē)質量問題。其中柴油機大油封漏(lòu)油是機車運用中出現(xiàn)的慣性質量問題,大油封漏油嚴重時,不僅造成機油消耗量加大,而且甩出的機油也給機車的維護、保養(yǎng)帶來很大的不便。這些(xiē)故障一旦發生,可能造成(chéng)機破、臨修,影響機車的正常運用(yòng)。處理此類問題時需要吊出柴油機,工作量極大,造成大(dà)量人力物力的浪費,向來是機務段非常頭疼的問題。
因此在柴(chái)油機檢修時(shí)如何正確檢修、組裝大油封,避免(miǎn)大油封漏油質量問題的出現,變得尤為重要。
二、大油封(fēng)漏油原因分析
本人和專業(yè)技術人員針對大油封漏(lòu)油,從人、機、料、法、環等方麵進行了廣泛(fàn)的原因查找。經過認真查找分析,我們認為(wéi)造成大油封(fēng)漏油主要有以下幾條(tiáo)原因:
1、大油封結構的影響(xiǎng)
大油封的密封(fēng)主要依靠曲軸頸上的擋油環與大油封三道密封環。由於大油封的設計(jì)結構因素,大油封的厚度尺寸較(jiào)小(xiǎo),密封環密封尺寸很小,造成油氣在溝槽(cáo)內迂回性不強,密封效果(guǒ)不良。回(huí)油不暢也會造成密(mì)封效(xiào)果(guǒ)減弱,流出的機油經過道密封(fēng)環槽從環槽(cáo)底部的3個φ6回(huí)油孔(kǒng)流回曲(qǔ)軸箱,當回油量過大超出回油孔的(de)通過(guò)量時,機油將會大(dà)量湧入第2、3道溝槽,Z終造成(chéng)機油還(hái)沒來得(dé)及(jí)回去,已隨著(zhe)曲軸的(de)旋轉而甩出;回油孔(kǒng)也會因髒物(wù)的落入而堵塞,這都使得大(dà)油封的密(mì)封效果(guǒ)大大(dà)削弱,從而產(chǎn)生漏(lòu)油(yóu)現象。
2、大油封安裝緊固引致(zhì)變形的影響(xiǎng)
由於大油封是薄壁結構,在安裝緊固時容易受力不均導(dǎo)致(zhì)油封孔變形,一旦油封孔變形(xíng),大油封孔徑與曲軸的局部間隙將會變大,導致密(mì)封不良漏油;同時會出現大油封孔徑與曲軸軸頸產生局部接(jiē)磨,增大曲軸軸頸與大油封密封環間隙,出現漏油情況。經現場查證(zhèng),的(de)確存在因緊固方法不合理而導致類(lèi)漏油發生的狀況。
3、機車(chē)運(yùn)行環境影響
機車(chē)的運行環境也是(shì)導致大油(yóu)封漏油的不可忽略的因素。
(1)風沙大,造成曲軸軸頸與大油封密封環異(yì)常磨損(sǔn),出現泄漏。
(2)曲軸箱內、外壓力差導致大油封泄漏。
三、對策實施
1、改進大油封結構
(1)增加道密封環的厚度,在原設(shè)計尺寸(cùn)上加(jiā)厚2mm。增加了道密封環的密(mì)封長度,提高(gāo)節流(liú)效果,減少了曲軸箱進入道密封槽的油量;
(2)在大油封的外殼增加兩條加強筋,提高油封的剛性與強度,避免因油封孔變形造成異型磨損;
(3)增(zēng)加大(dà)油封(fēng)迷宮式結構的迂回性。由於DF4型內燃機車柴油(yóu)機大油封(fēng)設計結構因素,使(shǐ)得大油封(fēng)的第2、3道溝槽的迂(yū)回性太(tài)差,不利於(yú)大油封對油氣的密封。為了解決這個問題,我們采用在曲軸(zhóu)軸徑上加裝矩形圈,使其與大油封上(shàng)的環槽相配合,以阻擋油氣的泄露。所用矩形圈內徑小於曲軸軸徑,組裝(zhuāng)後可以與曲軸一起轉動,可視為曲軸的一部分;矩形圈寬8mm,兩側邊與大油封溝槽有1mm間隙,不會影響曲(qǔ)軸的正常轉動。
(4)改(gǎi)進(jìn)回油結(jié)構。為使回油腔的第1道溝槽的回油暢通,我們經過充分論證,把3個回油孔的孔徑由(yóu)原設計的φ6mm改進為(wéi)φ9mm,使回油更加暢通。
2、提高大油封組裝質量
(1)加強預(yù)裝
a、考慮到(dào)大油封在把緊狀(zhuàng)態下孔(kǒng)徑易發生變(biàn)形(xíng),須嚴格控製大油封平(píng)麵度。預裝前在(zài)平台上用塞尺進行檢(jiǎn)查,新油封0.15m塞尺(chǐ)不得塞入(rù),舊油封0.30mm塞尺不得塞入。
b、以檢修好的機體主軸孔為(wéi)基準對大油封進行預(yù)裝。找正時,在保證同軸度≯0.10mm的同時,考慮到潤(rùn)滑曲軸的油楔作用,使大油封偏左0.05mm左右。
c、預裝調整完畢(bì)後,打上1:50的定位銷,用紅丹粉檢查銷與銷孔的配合狀態(tài),接觸麵≮70%,並做好標記。
d、大油封找正後,拆下後重新(xīn)裝上再次對尺寸檢測(cè),兩次裝(zhuāng)配檢(jiǎn)測誤(wù)差須控製在0.05mm以內,以保證大油封重複裝配精(jīng)度。
(2)、加大(dà)大油封組裝質量控製(zhì)
a、組裝時檢查大油封與曲軸的擋油環的相對位置。如曲(qǔ)軸擋油環處在大油封之外,可以減薄大油封與機體端麵間墊片厚度,也可以把大油封安裝內(nèi)端麵進行加工,使擋油環嵌入大油封內。
b、按(àn)預裝位置打(dǎ)上(shàng)定位銷後(hòu),對密封間(jiān)隙進行複查。用塞尺塞大油封孔徑與曲軸軸徑之間的間隙,保證(zhèng)總間隙為δ=0.6~0.78mm;δ上(shàng)-δ下=0.13~0.23mm;δ下=0.20~0.30mm;|δ左-δ右|≤0.1mm。
為防止組裝時油封變形,在緊固大油封時,按以下順序緊固連接螺栓:A區連接螺栓B區連接螺栓C區連接螺栓。
3、改善運用環境
針對風(fēng)沙大的情況,加強對空氣濾清係統元件的維護保(bǎo)養,避免因在(zài)元件中殘留(liú)的灰(huī)塵顆粒過多導致過濾元件失效的情況發生,更好的發揮過(guò)濾作用,減少因風沙造成的顆粒(lì)汙染。
針對機械間的負壓,建議乘務員(yuán)在(zài)機車機車運行時取下窗戶上的防寒被,並隨手關閉機器間門。
六、結束語
通過製(zhì)定措施,加強檢修過程中(zhōng)實施環節,大(dà)油封漏油問題已經得到控(kòng)製,2011年我段37台DF4型內燃機車因機車大油封漏油現象而造成的(de)質量(liàng)問題由2010年的7台減少到了2台,大油封漏油故障發生率(lǜ)大幅度降低,大油封漏油(yóu)質量問題已基(jī)本得到解決,措施(shī)取得良好效果。
參考文獻:
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