美國哈斯(HAAS)加工中心主(zhǔ)軸故障診斷分析與(yǔ)排(pái)除

2016-03-17

段兆剛
(淄博伊馬新華(huá)製藥設備有限公司,山東淄博(bó) 255086)
  摘 要:本文結合實際生產需要,針(zhēn)對(duì)美國哈斯VF-3數控加(jiā)工中心在使用過程中主軸(zhóu)產生(shēng)的典型(xíng)故障(zhàng),全麵分析了故障(zhàng)產生的原因,係統介(jiè)紹了有關的維修經驗以及需(xū)要注意的(de)事(shì)項。
  關鍵詞:加(jiā)工中心;主軸係統;故障分析;振動分析
  VF-3加工中心是美國哈斯自動(dòng)化公司生產,采用係統也是HAAS係統。在使用過程中(zhōng),不(bú)可避免的產生各種各樣的故障。現就我公司VF-3加工(gōng)中心產生的主軸係統主要問題,進行匯(huì)總,以便(biàn)能夠在生產過程(chéng)中及時解決,提供設備的利用率。
  一、加工中心主軸組成及工作原理:
  哈斯加工中心主軸由伺服電機、主軸、拉杆、鋼球、鬆刀氣缸、齒輪變速箱、傳動皮帶、位置感應開關(guān)、定位編碼(mǎ)器(qì)、電磁閥、碟形彈簧等組成。在加工過(guò)程中,需要進行換刀(dāo),則由操作人員(yuán)給機床輸入換刀指令,主軸(zhóu)首先由定位編碼器進行主軸定(dìng)位(wèi),鬆刀(dāo)電磁閥(fá)得電,氣缸向下(xià)移動的一定位置(鬆刀位(wèi)置),將拉杆鋼球鬆開,然後換刀裝(zhuāng)置從刀庫取刀,將(jiāng)刀具裝入主軸孔內,停留一定時間(時間由內部參數設備,一般為0.2S),鬆刀電(diàn)磁閥失電,鎖緊電磁閥得電,氣缸向上移(yí)動,拉杆在(zài)碟形彈簧的作用下拉杆鋼球(qiú)內縮(suō),拉杆拉緊刀柄,氣(qì)缸到達鎖緊位置,換刀裝置移離主軸。
  二、典型故障診斷分析與排除
  (一)在加(jiā)工過程中(zhōng),鏜孔橢圓,盤刀銑平麵有明顯震紋,並且有時伴有“掉刀(dāo)”現象
  導致此(cǐ)類現(xiàn)象(xiàng)的(de)因素很多,比如有以下幾種:主軸孔有鐵屑;感應開關失靈;刀柄拉釘鬆動;拉杆(gǎn)彈簧破損,無法拉緊刀柄。1.用絲綢擦拭主軸錐孔和(hé)刀柄,以免可能因切屑(xiè)存(cún)在導致錐孔和刀柄有間隙。2.檢查(chá)拉釘並重新擰緊,然後進行交換刀具。此故障現象無法消除(chú)。3.進行幾次換刀,觀察診(zhěn)斷頁麵中參數DRAWBAR OPEN和DRAWBAR CLOSED數據的變換(huàn)情況。經過檢查參(cān)數變換(huàn)正常,並且報警記錄中沒有131報警,因此(cǐ)說明氣缸感應開關沒有問題。4.既(jì)然感應(yīng)開關沒有問題,那麽需(xū)要檢查主軸精度。將主軸檢棒裝到主軸上,用千分表進行精度主軸檢測。主軸錐孔圓跳動0.002mm,檢棒根部圓跳動0.002mm,此兩項(xiàng)精度(dù)表明主軸軸承沒有問(wèn)題。而在離主軸端麵250mm處,檢測到的檢棒(bàng)圓跳動為0.06-0.08mm,反映(yìng)出(chū)主軸拉杆(gǎn)可能產生問題。為了進一步確認,將一鏜刀柄裝到主軸上(shàng),將千分表壓到鏜刀柄上。用手一推一拉,觀察千分表變化情況。經過幾次觀察,有(yǒu)0.03-0.04mm間隙。此數據說明拉杆彈(dàn)簧有大量破損。在主軸上安裝一刀柄,將鬆刀氣缸取下,將主軸拉杆螺旋環取掉,將拉杆(gǎn)取出。經過檢查,拉杆碟形彈(dàn)簧1/2已經破損。聯係美國哈(hā)斯,更換新拉(lā)杆。更換新拉杆後,需要(yào)檢測(cè)拉杆(gǎn)拉力。針對VF-3加工中心7500RPM主軸,拉杆(碟形彈簧片數為79)拉(lā)力範圍為1200—1450LBS。如果拉杆拉力不在此範圍(wéi)內,則需要(yào)調整鬆刀(dāo)氣缸墊片厚度。更換(huàn)新拉杆後,在離主軸(zhóu)端麵250mm處,主軸檢棒圓跳動為0.012。裝一(yī)刀柄,一推一拉,間隙為0.002mm。精(jīng)度符合出廠要求,故障現象消除。
  (二)主軸加工過程中突然停止旋轉(zhuǎn)
  查閱機床報警記錄,機床產生126、117、118報警。126為主軸換擋故障。117為主軸高速擋故(gù)障。118為主軸(zhóu)低速(sù)擋故障。進(jìn)入診斷頁麵(miàn)發現(xiàn)換擋輸出信號(hào)SPINDLE HIGH GEAR、SPINDLE LOW GEAR全部為0。也就是說主軸處於(yú)空擋(dǎng)狀態。數控係統(tǒng)PLC是(shì)根據機(jī)床參(cān)數(shù)142:HIGH/LOW GEAR CHANG設定值決定加(jiā)工過程(chéng)中主軸某個轉速是處於高速還是處於低速。關閉電源,重新(xīn)開機。診斷頁麵高(gāo)低擋輸入信號均為零。在MDI模式下分別執(zhí)行指令M41(換高速)、M42(換低速(sù)),診(zhěn)斷頁麵輸入信號均正常(cháng)變化,但輸出無變(biàn)化。並且執行指(zhǐ)令時,主軸擺動一(yī)段(duàn)時(shí)間後並產生126報警。用萬用表檢(jiǎn)測用來控製控製(zhì)高低擋轉換的電磁閥IOP12-4是否良好。經過檢查,電磁線圈良好。用(yòng)煤油清洗電磁閥,以免芯軸(zhóu)被顆粒堵(dǔ)塞影響正常工作。重新(xīn)安裝後,換擋(dǎng)失敗。更換(huàn)新(xīn)電磁閥也不行。因為不管是從(cóng)高速向低速轉換(huàn)還是低(dī)速向高速轉換,都要經過(guò)主軸定向環節。為了排(pái)除主(zhǔ)軸定向環節出錯,采用人工辦法進行手動轉換。將控製高低擋轉換的電磁閥氣路斷開,用(yòng)氣槍直接吹兩(liǎng)根銅管,需要等(děng)一段時間才能轉換。進(jìn)行多次試驗,發現(xiàn)兩根(gēn)銅管串氣。因此判(pàn)定(dìng)變速齒輪箱換擋氣缸出了(le)問題。鑒於設計結構問題,需要將齒輪箱整體吊起(qǐ)才能(néng)拆掉換(huàn)擋氣(qì)缸。首先將齒輪箱傳動氣路、電路斷開,將齒輪箱固定螺(luó)栓鬆開,將主軸皮帶(dài)與主軸(zhóu)脫離(lí)。將齒輪箱整體吊起後,先將潤滑油箱拆下,然後(hòu)取下換(huàn)擋氣(qì)缸。用(yòng)一字螺絲(sī)刀取出密封圈,兩(liǎng)大兩小分別為20X15.6X2.4、16X11.6X2.4。經過檢查(chá),發現密(mì)封(fēng)圈已扁平,需要更換。更換新的密封圈,重(chóng)新安裝換擋氣缸,接氣路、電路,重新安(ān)裝主軸皮帶。安裝主(zhǔ)軸皮帶時一定要注(zhù)意皮帶張緊力,VF-3加工(gōng)中心一般為159—165HZ。更換密封圈(quān)後,高低擋轉換正常。無報(bào)警產生。
  (三)哈斯設備在進行主軸以及齒輪變速箱故障分析時,一般都要用OCTAVIS振動分析儀對其進行振動分(fèn)析(xī)
  通過分析振動頻率檢測值,就能(néng)初步判定問題所在之處。以7500RPM主軸為例,主軸風扇(2600CPM)、皮帶或皮帶(dài)輪(3300CPM)、傳動裝置(3700CPM)、主軸電機(6000CPM)、主軸油泵(7200CPM)Z大波形鋒值(Mil,振幅大小)分別為(wéi)0.08、0.08、0.08、0.08、0.02、0.2。若檢測值超出Z大範圍,則相關部件可能被損壞,需要進(jìn)一步確認。
  三、結(jié)語
  數控設備主(zhǔ)軸故障涉及機械(xiè)、低壓電氣、PLC等多(duō)學科知識,維修人員應熟悉設備的機械結構、控製原理(lǐ)以及基本操作方法,根據故障現象,分析原因,確定合理的診斷與檢測步驟。維修方法到位與不到位直接影響(xiǎng)機床維修的質量。一(yī)般情況下,數控設備(bèi)的故障多是有小毛病(bìng)引起的,維修時一定要注意設備動作(zuò)的上(shàng)下(xià)過程,充分利(lì)用報警頁麵(miàn)和狀(zhuàng)態顯示(shì)的自診斷功能解決一些技術問(wèn)題。在維修(xiū)過程(chéng)中可以采用以下方法(fǎ):初始化複位法;參數更改,程序更正法;備件替換法;維修信息跟蹤法。設備維修完畢後,要詳細記錄維(wéi)修過程及注意事項,以便以後產生類(lèi)似情況,可以快速(sù)確定故障點(diǎn)。設備用油及密封部件需要定期及時(shí)檢查。有時可能因為油髒(zāng)或密封件泄漏,導致數控(kòng)設(shè)備故障產生。建(jiàn)立完善的設備維(wéi)護和保養製度,養成良好的維護保養習慣,可以減少機床停機率,有效提高生產率。
  參考文獻:
  [1]銑床和車床維修手冊(cè)(機械部分)96-0283B.哈斯自動化機械(上海)有限公司,2010
  [2]銑床(chuáng)和(hé)車床維修手冊(電氣部分)96-0284B.哈斯自動(dòng)化機械(上海)有限公司(sī),2010
來源:《消費電子》2012年第08X期
久久午夜羞羞影院免费观看_亚洲人成人一区二区三区_国产精品对白刺激久久久_色情a片做爰片_天码AV无码一区二区三区四区_亚洲AV永久无码精品天堂2_九九网在线视频观看A片日韩_亚洲欧洲精品成人久久曰影片