汽輪機軸承損壞情況分(fèn)析及檢修措施

2016-02-17

胡奉雲
(神華陝西(xī)國華錦界能源有限責任公司,陝西神木 719300)
  【摘 要】隨著(zhe)社會經濟發展和現代(dài)科學技(jì)術的進步,汽輪機在各領域中都(dōu)有廣泛的應用(yòng)。推力(lì)軸承作為(wéi)汽輪機的重要組成部分,對汽輪機的運作具有重要的影響。因此,文章結(jié)合(hé)某公司汽輪機組運行期(qī)間的相關(guān)數據與信息,針對汽輪機軸承出現損壞(huài)的(de)原(yuán)因進行分析,並提出合理有效的檢修措施。為其他汽輪機軸承損壞的研究提供參考與借鑒。
  【關鍵詞】汽輪機軸承;損壞;檢修措施
  隨著汽輪機在(zài)各種經濟部門的(de)廣泛應用,汽輪機往往會因為其運作時(shí)間長、關鍵部分長期損壞等原因而出現許多故障,其中推力軸承的損壞(huài)是較為常見的一(yī)種故障。這些故(gù)障會嚴重影響著(zhe)汽輪機設備健康水(shuǐ)平及設備(bèi)穩(wěn)定性。因此,對汽輪機軸承出現損壞的原因進行分析,尋找有效的措施(shī)。從而消除推力軸承頻繁損壞的現象,對(duì)汽輪機組的正(zhèng)常運作具有(yǒu)重要的意義。
  1、損壞情況與前(qián)期檢查(chá)處理
  1.1推力(lì)軸承損壞情況(kuàng)
  某(mǒu)發電廠2號機組自90年代初投產以來,每次損壞(huài)都發生在出油側,Z大損壞量達3mm,同時損壞麵存(cún)在局部(bù)疑是電腐蝕現象。機組正常運(yùn)行時,高中壓缸左右膨脹偏(piān)差超過1mm(1.2mm),瓦溫較高,達(dá)到65℃左右,軸向位移逐漸增大;隨著運行時間的增加,瓦溫、軸向位移均超標準要求,機(jī)組被迫停(tíng)機。停機檢查發現(xiàn),推力軸承工作麵瓦(wǎ)塊均有不同程度的偏斜損壞現象,損壞量Z大4mm左右。
  1.2檢修過程中采取的措施
  檢查油係(xì)統及軸承相關數據,發現(xiàn)油係統(tǒng)母管油壓偏低,潤滑油壓為(wéi)0.088MPa,低於正常運行(háng)要求的0.10~0.15MPa要求;瓦塊活動靈活,不存在卡澀(sè)現象。檢修(xiū)過程中,采取了以下措施。
  (1)通過擴大推力(lì)軸承工作麵進油(yóu)節流孔板直徑,加大工作麵進油量;
  (2)對瓦塊(kuài)進油進行油囊修刮後,改善了進油狀況;
  (3)增加瓦塊內弧進油口;
  (4)調(diào)整瓦塊之間的(de)間隙,盡量減少進油槽的泄油量(liàng);
  (5)更換大功率潤滑油泵;
  (6)更換射油器,增大潤滑油壓(yā)及油量;
  (7)通過主機油(yóu)係統漏點消除等措施對油(yóu)係統進行改進,潤滑油壓提(tí)高到0.13MPa。
  1.3對前軸承箱(xiāng)進行(háng)監測
  通過上述(shù)采(cǎi)取(qǔ)的措施,雖然取得一定效果,但仍沒有從根本上解決瓦塊損壞情況。為了徹底查清損壞原因,專業人員加強對運行數據的收集和(hé)分析,通過(guò)平時缸脹數據觀察,當高中壓缸左右膨脹偏差超過1mm時,同時發生磨(mó)瓦現象,為查清缸脹(zhàng)趨勢,在2010年11月及12月兩次停機後(hòu),分別對前軸承箱(xiāng)收縮進行了監測。兩次監測數據顯示如(rú)下。
  (1)前箱在收縮過程中,機頭端向右側偏(piān)斜約0.20mm,結合推力瓦損壞過程中(zhōng),缸脹(zhàng)Z大偏差右側大於左側1.2mm。從(cóng)DCS曆史站調取機組啟動(dòng)過程中前箱膨(péng)脹數據看,發現啟動過程中左右膨脹過程局部出現偏差2.2mm的偏差,判斷前箱在膨脹過程中(zhōng)有(yǒu)向左側偏斜現象。造成此現象的原因(yīn)初步分析(xī)為:通過定中心梁傳遞到前箱的推力不均,造成汽缸左(zuǒ)右膨(péng)脹不均。
  (2)監測數據顯示前箱左側在收縮過程中有間斷向前突然脹出現象,收(shōu)集停機(jī)過程中前箱收縮趨勢,證實此數據真實有(yǒu)效,說(shuō)明前箱收縮過程中受(shòu)到向機頭方(fāng)向的推力。導致前箱(xiāng)前後移動的(de)力,主要來自於汽缸熱脹冷縮過程中(zhōng)通過定中心梁傳遞(dì)的(de)推(tuī)力或拉力。
  2、檢查與處(chù)理
  2011年2月,2號機按計劃進行中修,為徹底查清造成(chéng)2號機推力軸承頻繁損壞的原因,重點對推拉裝置、汽缸、軸承箱及軸頸揚度、汽缸及軸承座窪窩(wō)、管道應力、軸係(xì)中心(xīn)等進行了檢查,發現並處理(lǐ)了以下問題。
  2.1前軸承箱及滑銷係統檢查(chá)與處(chù)理
  解(jiě)體前(qián)測量前軸承箱有關數據,發現高中壓缸調端A排(pái)側貓爪聯係螺栓壓板無問隙,角銷與前箱左右均0.02mm塞尺不進,前軸承箱與台板間隙超標,前部Z大間隙0.55mm;前箱左側(cè)前揚1.88mm/m,右側前揚(yáng)1.62mm/m,整體揚度超(chāo)標。吊出高中壓外下缸(gāng),重新研磨前軸承箱與台板接觸麵積,按1號軸頸揚度調整前箱縱(zòng)向水平至合(hé)格範圍,重新調整滑銷係統間隙至合格範圍(wéi)。
  2.2割管前後(hòu)高中壓外缸水平
  吊高中(zhōng)壓外下缸過程中重點(diǎn)監視(shì)了高中(zhōng)壓缸底部管道割口前後(hòu)及管道(dào)焊(hàn)接前後的高中(zhōng)壓缸外缸水平;管道割口前後外缸水平變化較大,割口前汽缸整體向A排揚,割口後汽缸橫向水平符合(hé)規範要求,管道焊接後,複測高中壓外缸水平(píng)符合要求。詳情見圖1。
 
  2.3汽缸及軸承座窪窩檢查與處理
  解體時高中壓轉子相對於2號中(zhōng)壓持環中心偏(piān)A排0.45mm,相對於高(gāo)壓持(chí)環中心偏A排0.275mm;說明高(gāo)中壓缸整體偏向B排(pái)。軸係找中結束後汽缸及其內(nèi)部部套按轉子重新找中,消除汽缸窪窩偏移。
  2.4高中壓平衡管檢查(chá)
  高中壓過橋至高壓排汽的平衡(héng)管與汽缸(gāng)連接環焊縫脫焊,管(guǎn)道在(zài)氣流頂托下向缸外側(cè)移動達90mm,導致過橋處蒸汽大量進入高排;平衡管重新焊接複位。
  2.5管道應力檢查與處理
  1)中壓導(dǎo)汽管法蘭錯口
  拆(chāi)卸中壓(yā)導氣管過程中(zhōng),B側中壓導氣管法蘭錯(cuò)口,連接螺栓無法拆除,割開該段中(zhōng)導法蘭,回(huí)裝中重新焊接,消(xiāo)除導氣管對汽缸的應力。
  2)高中壓下缸連(lián)接管道檢查與處理(lǐ)
  高中(zhōng)壓外缸水平在割管前後的變化,說(shuō)明下缸管道對(duì)汽缸存在很大的應力。割管後(hòu),檢查口錯位(wèi)情況,下述管道存在偏斜現象,四抽管道偏B排10mm、偏電機端3mm,三抽管道偏B排10mm、偏(piān)電機端5mm;回裝時,通過支(zhī)吊架調整消除。A排高壓導氣管偏A排6mm,設計冷拉值(zhí)為16mm,雖冷拉值偏小,但考慮到管道已經(jīng)熱態運行過且兩側對稱,重新焊(hàn)管時對冷拉值不再調整。
  3、結束語
  綜上所述,推力軸承頻繁損壞的(de)原因是複雜的,是多種因素綜合作用的結果。因(yīn)此,我們應(yīng)做到對軸承的實時(shí)監測,定期進行維修和保養(yǎng),提高相關人(rén)員的綜合技能。在汽(qì)輪機組運作過程(chéng)中,遇到特殊(shū)或者(zhě)危急的情況應做好合理有效的處理措施。從而保證汽輪機組(zǔ)的正常運作。
  參考文獻
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來源:《科技與企業》2012年第14期
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