李青(qīng)山1 楊春雪2
(1.天津大沽化工股份有限公司熱電分廠,天津 300455;2.天津大沽投資發展有限公司設計所,天津(jīn) 300000)
摘 要:天津大沽化熱電分廠(chǎng)3#汽輪機是由南京汽輪機廠生(shēng)產的背(bèi)壓式汽輪機,額定(dìng)負荷12MW,機組每次例行小修總(zǒng)是發現1#軸(zhóu)承烏金(jīn)碎裂,但機組在運行中帶負荷時軸振比較穩定(dìng),軸瓦(wǎ)振動與軸瓦溫度均正常。分廠與製造廠家曾提過很多次解決方案,但效果總是不明(míng)顯,以至機組長時間帶病運行。本(běn)次對機組(zǔ)的大修改造中發現了導致機組頻繁碎瓦的原(yuán)因所在,機組存在的安全隱患得以徹底消除。
關鍵詞:背壓機(jī)組;轉子;後汽封套筒(tǒng);軸瓦
1 3#汽輪機(jī)組簡介
3#汽輪(lún)機組是南京汽輪機廠(chǎng)生產的12MW單缸(gāng)次高壓衝動(dòng)背壓式(shì)機組(zǔ),額定進(jìn)汽(qì)量145t/h,額定進汽壓力(lì)5.0Mpa(表),排汽壓力0.98Mpa(表)。轉子的(de)結構為一個(gè)雙列(liè)複速級,三個壓力級,葉輪與轉軸的連接(jiē)方式為套裝,支撐方式(shì)為橢圓瓦支撐。機組自投產後一直存(cún)在(zài)軸瓦振(zhèn)動大以及帶不滿負荷(Z高10500kw)、汽耗(hào)高(gāo)、調速係統擺動大、軸瓦振動大的缺陷(xiàn)。1997年轉子因振動問題複速級葉輪葉片及壓力級葉輪斷葉(yè)片返廠大修。2003年為了解(jiě)決軸瓦振動大問題,轉子返廠(chǎng)檢修廠家檢查發現(xiàn)轉子彎曲,懷疑是後汽封兩個套筒過長引起的,將後汽封的兩個長套筒中間切開變成四個短套筒,以消除套筒與轉子之間因同軸度導致轉子彎曲問題,但由於轉軸上沒有與四個套筒相(xiàng)對應的軸肩(jiān),套筒隻能采用采用螺釘徑向定位,此係為(wéi)次改造。改造後(hòu),軸瓦振動得到(dào)了(le)改善。但卻產生了新的問題,1#瓦(wǎ)碎瓦。為(wéi)了找到瓦振合格但軸瓦頻(pín)繁碎(suì)裂的原(yuán)因,當時請了天津電科院(yuàn)的技術人員對轉子振動進行監測,監測後發現轉子在運行(háng)存在振動跳動現象,尤其是在加(jiā)減負荷時尤其明顯。電科院技術人(rén)員對碎瓦給出的結(jié)論(lùn)是蒸汽轉(zhuǎn)子通流中有擾動,擾動力導致轉子出現不規律的振動突變從(cóng)而產生激振力,激振力作用(yòng)在軸瓦鎢金上(shàng),使得軸瓦鎢金疲勞碎裂。為了解決碎瓦問題,製造廠家也(yě)多次提出過很多方案,但效果(guǒ)一直不明顯。2005年為了(le)解決上述問題(tí),由哈爾濱汽輪機廠對其進行了第(dì)二次改造,更換了轉子葉輪及葉片、隔(gé)板及葉片,前汽封套筒,因預算問題保留了老轉軸以及後汽封套筒的結(jié)構形(xíng)式。改造後帶不滿負荷問(wèn)題(tí)得以消除,汽耗也有了明顯的(de)改善,但軸振大碎瓦問題依然存在,到2012年3月為止3#機一直處於帶病運行狀態(tài)。2012年12月21日,3#機1#瓦溫在油(yóu)溫保持不變的情況下(xià)波動,從54℃~59℃,濾油時發現油紙發黑,根據分廠安排停機(jī)檢修。檢修時發現1#瓦下瓦烏(wū)金碎,上瓦烏金碎,更換1#瓦上下瓦。2013年1月11日在小修換瓦後再次啟動,在轉(zhuǎn)速達到1033rpm時,1#瓦軸(zhóu)振X向達到200um,無法中速暖機,分廠(chǎng)決定停機討論方案。在討論中初(chū)步認定3#機的轉子可能存在永(yǒng)久性的彎曲或者套(tào)裝部件出(chū)現熱鬆動導致動靜摩擦,已經不具備開機(jī)運行條件,遂上報申請大修改造。

2 問題的發現
第三次改造得到公司的(de)批準後,轉子返廠檢修。製造(zào)廠將(jiāng)轉(zhuǎn)子在專用的機床上對(duì)轉(zhuǎn)子的各級葉輪徑向與軸係跳動進(jìn)了測量。
從數據中可以(yǐ)看(kàn)出,葉輪(lún)的斷麵跳動超過允許值,說明轉子(zǐ)的彎曲度超標,但超標是葉輪安裝(zhuāng)偏差還是轉軸彎曲(qǔ)引(yǐn)起的,需要通過將葉輪拆裝後判斷。因此製造(zào)廠對轉子的各部(bù)件進行熱拆,並對各級葉輪的內孔及轉軸的彎曲度進仔細的測量。在對光軸的測量時發(fā)現轉軸存在重大缺陷,轉軸的彎曲度超標(biāo),彎曲度Z大在第三級葉輪的軸肩處(chù)Z大0.13mm,兩端0.07mm,Z大值(zhí)方向一致。製造廠出廠的標(biāo)準是不超過Z大(dà)彎曲度不(bú)超過0.06。從理論上我們知道(dào),轉子彎(wān)曲度大與轉子存在重量不平衡對轉子的(de)影(yǐng)響是一樣的,會導致轉子(zǐ)振動振幅增大。轉子組裝後給動平衡帶來很大的難度甚至無法平衡。平衡後的殘餘不(bú)平衡量導致長期的軸振將(jiāng)對軸瓦的碎裂有著直接的影(yǐng)響,這也是(shì)導致(zhì)3#機碎瓦的主要原因之一。這(zhè)也同時解釋了次改造時後軸封的兩個長套筒被(bèi)切割成四個短(duǎn)套筒後誘發(fā)了碎瓦,套筒的切(qiē)割(gē)釋放了轉子的彎(wān)曲。切割後的(de)套筒無法利用軸肩軸向定位,徑向螺釘的連接強度達(dá)不到運行中對熱應力的要求。運行中發生熱鬆動加劇了軸振的強度。
3 問題的處(chù)理
3.1老軸出現軸(zhóu)彎曲後,廠家可以通過直軸工藝對轉軸直軸,但要求較高的熱處理工藝,質量不(bú)好保證,費(fèi)用比較高昂。介於後(hòu)軸封(fēng)套(tào)筒沒有軸肩,若更換轉軸後(hòu)可以重新加工出軸肩,以解決後軸封套筒次改造後(hòu)可能誘發的(de)缺陷。因此公司決(jué)定(dìng)將主軸更換。並且(qiě)利用重新加工軸的機會,將1#瓦的軸頸從160mm增加(jiā)到170mm。這樣做的目的是為了提高轉軸的(de)抗彎剛度。3#機組與同類型機組相比有一個特點,壓力級設計少一級,一(yī)般為4級。但轉(zhuǎn)軸比其他機組的轉軸細,同(tóng)類型的機組(zǔ)1#瓦(wǎ)處的軸頸一般設計為(wéi)180mm。將160mm與170mm分別帶入上式,兩式相(xiàng)比我們可以計算出改造後轉軸的抗(kàng)彎強度是改造前的1.3倍。與之相匹(pǐ)配的將1#軸瓦內徑改為170mm。
3.2在主軸上後(hòu)軸封套筒(tǒng)部位加工軸肩,後汽封套筒用軸肩定位。確保(bǎo)汽(qì)封套(tào)筒與轉軸之間是過盈配合,而不是(shì)原轉(zhuǎn)軸汽封套筒與轉軸之間的間隙或過渡配合隻能(néng)采用螺釘徑向定位的方式,防止套筒的熱位移。轉子經過熱處(chù)理車床磨床加工等一係列(liè)機械加工後,測(cè)量轉軸的徑向跳動在不超過0.03mm,完全合格(gé)。將各汽封套筒以及葉輪熱裝到新轉軸上,套裝後對轉子的各級(jí)葉輪及端麵機(jī)輪(lún)緣跳動測量,各項數據均合格。與改造前相比(bǐ),改(gǎi)造後的主軸(zhóu)以及各級葉輪的跳動都由了明顯的改善(shàn)。改造的其他部(bù)分如軸承座的相應改造以及汽缸汽封體的調整就不再一一敘述。
4 改造後啟動各項數據
3#機於2013年(nián)6月6日啟動,啟動過臨界(jiè)時3#瓦處的臨界瓦振Z大0.71mm,1#瓦瓦溫從47.3℃上升至63.4℃並穩定。帶負荷後,機組的(de)軸振均(jun1)後了(le)明顯(xiǎn)的改善,除了在臨界振動處超過200μm外,其餘時間軸振(zhèn)都沒(méi)有超過80μm,穩定帶負荷後2#瓦軸振保持在60μm。2013年7月25日3#機大修改造後為了對軸瓦運行情況做一個檢驗,並對改造效果做一個(gè)評估,停3#機檢修。8月13日(rì)機(jī)組冷卻後打開前軸承箱檢查1#瓦(wǎ),1#瓦運行正常。至此持續多年的(de)影響機組(zǔ)安全的重大隱患得(dé)以成功消除,改造取得了圓滿的成功。
5 結束語(yǔ)
汽輪機轉子發生永久性彎曲事故,是火力(lì)發電廠的重大惡性事故之一。它不僅增加機組的非計劃停運時間,而且還要(yào)耗用相當多的(de)檢修費用,是火力發電廠不願意發生的事。造成大軸彎曲的因素是多方麵的,但(dàn)從永久性彎曲(qǔ)特征上歸納,主要有兩類:一類是轉子(zǐ)振動使汽封或軸封動靜間隙消失而產(chǎn)生摩擦。另一(yī)類是汽缸進(jìn)冷水,使轉子局部受到急(jí)劇冷卻。本文所涉(shè)及到顯然屬於類,長期的轉子振動使轉子疲勞彎曲。但轉子的永久性彎曲在超標不嚴重時有(yǒu)具有隱蔽性。如本文中3#機轉子在檢修中用揚度測(cè)量儀(yí)測量時並沒有發現彎曲度超標,大修時難以發現此類故障,因此導致缺陷多年沒有得到解決。也隻有在(zài)將所有的其他可能導(dǎo)致轉子振動增大(dà)的因素全部排除後,Z後一招就是拆掉轉子的套裝部件測量轉軸的彎曲度才會得到Z終的驗(yàn)證。但這會給檢修打來很大的工作量以及昂(áng)貴的檢修費用,因此(cǐ)在運行加強運行管理顯得尤為(wéi)重要(yào)。
來源(yuán):《科技創新與應用》2014年第11期