汽泵(bèng)前置泵自(zì)由端軸承冷卻器改造(zào)

2016-02-14

祁(qí)濤
(浙江寧波長三角電力工程有(yǒu)限(xiàn)公司(sī))
  摘 要:汽泵(bèng)前置泵是(shì)保證汽泵安全(quán)穩定運行(háng)的重要設備,本文通過對我廠汽(qì)泵前置泵出現的軸承溫度高的原因給予介紹(shào),分析並指出該設計(jì)存在的問題;對(duì)汽泵前置泵冷油(yóu)器裝置進行改(gǎi)性方案、優點及改造後的運行情況(kuàng)給予介紹。
  關鍵詞:汽泵前(qián)置泵;背靠背軸承;汽泵;冷油器;改造
  0 引言
  國華寧海電廠一期工程4*600MW機組(zǔ)給水係統,每台機組(zǔ)配有2台(tái)50%容量的汽動給(gěi)水(shuǐ)泵組和一(yī)台30%容量的電動(dòng)給水(shuǐ)泵組,給水係統的作用是承接凝(níng)結水係統的凝結水通過除氧器除氧(yǎng)、前置泵和給水泵增(zēng)壓(yā)、依次經(jīng)各高(gāo)加加熱後連續不斷地供給鍋爐。同時提供高旁減溫器、過熱汽和再熱汽減溫器所需的減(jiǎn)溫(wēn)水。另(lìng)一路供給鍋爐循環泵作為清洗和備用水。
  1 係(xì)統設備概況
  1.1概況(kuàng)
  給水係統設有一台除氧器,定壓-滑壓運行。水箱(xiāng)的貯水量為235m3,此容量可以滿足(zú)無凝結水進入時鍋(guō)爐Z大蒸發量約5分鍾的(de)給水量。
  給水係統采用單(dān)元製,每台機組配有兩台50%容量,汽輪機拖動的鍋爐給水泵(汽動給水泵),每台汽動給水泵有一台定速電動機拖動(dòng)的前置泵。汽動給水泵與前置泵不考慮(lǜ)交叉運行(háng)。
  一(yī)台30%容(róng)量液力偶合器調速的電動給水(shuǐ)泵,作為啟動和備用,前置泵與主泵用同一電機(jī)拖(tuō)動。在一台汽動給水泵故障時(shí),電(diàn)動(dòng)給(gěi)水泵(bèng)和一台汽動給水泵並聯運行可以滿足汽輪機MCR工況90%負荷的需要。
  兩台汽動給水(shuǐ)泵和電動給水(shuǐ)泵均設有Z小流量再循環控製係統,以保證泵在(zài)啟動和低負荷時的安全運行。汽動給水泵組布置(zhì)在汽機房運轉層(céng),標高為(wéi)13.7m,采用彈簧機座。每台機組的汽(qì)動給水泵組為頭對頭的布置型式。每台機組的汽動給水泵的前置泵為順列布置型式,布置在除氧間框架BC列0m。
  1.2設(shè)備說明
  汽動給水泵組由HPT300-330-5s+k主泵和HZB253-640前置泵組成,配套於600MW汽輪發(fā)電機組50%容量(liàng),給水泵由小汽(qì)輪機驅動,前置泵由小電動機驅動,電(diàn)動機型號為YKK450-4。
  HZB253-640前置泵為臥式、單級、雙吸垂直進出、單蝸殼泵。前(qián)置泵由電機驅動,通過柔性(xìng)疊片式聯軸器(qì)進行功率傳遞。前(qián)置泵傳動端和非傳動端采用機械密封,從外部(bù)供(gòng)冷卻水(shuǐ)。泵由蝸殼、與蝸殼一體的吸(xī)入及(jí)排出管及(jí)用螺栓連接的傳動端及(jí)自由(yóu)端(duān)端蓋組成。主要由軸及葉輪組成的(de)旋轉組合件。
  葉輪由調節螺母及鍵在軸(zhóu)向定位。可置換的靜止磨損(sǔn)環提供了工作間隙。以減少從葉輪高壓液體側到(dào)吸入側的(de)泄漏。
  軸承布置為:傳動端為單列(liè)滾子軸承;自(zì)由端為角接(jiē)觸球軸承。軸承潤滑由油環提供油潤滑。每隻軸承座裝有油標和恒油位器及呼吸器。潤滑油冷(lěng)卻由裝在底部的冷卻器冷卻(què)。恒油位器安裝(zhuāng)在軸承箱上。它能自動保(bǎo)持軸(zhóu)承箱的油位。當軸承箱中的油位下降時,恒油位(wèi)器的本體中的油位(wèi)也下降。油位的下降暴露出油位器的斜切的進油管的底部,空氣(qì)進入了杯體。一份等量的油從杯體中流出,進入油嘴,恢複了(le)油位,並封閉了空氣進入管。任何(hé)時候當軸承箱中(zhōng)的油位下(xià)降時,這個程序會重複(fù)出現,並(bìng)會持續進行,直(zhí)到杯體中油變空。要補充油時(shí),杯體(tǐ)及杯蓋一起取出,杯體充滿油後蓋上杯蓋,然後插入油嘴。油位器(qì)繼(jì)續重複(fù)前麵的程序。
  軸承座用螺栓(shuān)聯接到端蓋上。在軸承座及旋轉組件組裝到泵殼後,軸承座通過端蓋內孔中的軸找中心來校準,並且軸承座由定位銷定位。自由端單列角接觸球軸承的外環可靠地位於軸承座中,內座圈由軸套定位。軸套製成正確的寬度來使葉輪在所提供的端隙中處於中心(xīn)位置。傳動端單列(liè)圓柱滾子軸承為了允(yǔn)許熱膨脹,允許在軸承座中有軸向移(yí)動。軸承的外座圈用軸向調準圈可靠地定位於(yú)軸承座(zuò)的凹槽中(zhōng),內座由軸套定位,調準圈和軸套製成(chéng)正確的寬度,以校準軸承座圈(quān)。
  2 存在(zài)的問(wèn)題及原因分析
  現我(wǒ)廠(chǎng)8台汽(qì)泵前置泵,每到迎峰度夏期間,汽前泵自由端軸承溫度前置泵(bèng)自由端普遍過高,超過了報(bào)警I值75℃,Z高達81.3℃,嚴重影響了機組的安全穩(wěn)定運行。每到(dào)此期間,都需(xū)架設軸(zhóu)流風機進行外部強製降溫,但是,軸流(liú)風機外部(bù)強製降溫,雖然軸承壓蓋外側溫度(dù)降(jiàng)低了,但潤滑油溫度仍然很高,不能從根本上解決軸承溫度高的問題,班內人員通過對溫度高(gāo)的(de)原因分析後得出了造(zào)成軸承溫度高(gāo)的原因有(yǒu)一下幾點:軸承質量(liàng)差,檢修(xiū)人員通過設備管理部門,對軸承質量進行了多批次的檢測,發現均合格,且軸承遊隙也在範(fàn)圍之內;檢修人員(yuán)聯(lián)係運行人員對軸承(chéng)油脂進行了化驗(yàn),化驗(yàn)結果合格,並(bìng)且檢修人員定(dìng)期對汽泵前置泵軸承室潤滑油進行更(gèng)換,保證油脂合格;Z後檢修人員對軸承冷卻器(qì)進行了檢測,未發現冷(lěng)卻器銅管有結垢現象,目前冷卻器換熱麵積隻能滿足秋冬季(jì)冷卻要求。說明在設計上有缺陷,檢(jiǎn)修人員通過對B廠汽前泵的冷油器進行了調查,發現目前廠家已在後(hòu)續型號(hào)上做出改進,B廠百萬機組前置泵軸承冷卻器已采(cǎi)用散熱片結構和同軸風機降溫,所以冷(lěng)卻器麵積不足(zú)是主要原(yuán)因,因此,我們決定對自由端軸承冷卻器進(jìn)行改造,加大冷卻麵積,以便獲得更好的冷卻效果。
  3 改(gǎi)造方案
  計算理論值(zhí):
  根據表麵式換熱器換熱量計算公式A=Q/K(Tr-△t),(注:A-換熱麵積(jī)、Q-總換熱(rè)量、K-金屬的導熱(rè)係數、Tr-較熱介質的平均溫度,△t-次熱介質的平均溫度);在K、Tr、△t不變的情(qíng)況下,換熱麵積A增大、總換熱量Q增大,則(zé)較熱介質溫度降低。
  谘詢廠家技術人員和計算,加裝一(yī)組冷卻器可降(jiàng)低軸承溫度7℃~10℃。
  製作新(xīn)的(de)冷卻器新增換熱器有效換(huàn)熱麵積0.03m。
  將原冷油器和新增加冷油器(qì)並聯焊接一起,按規定(dìng)要求進行打壓試驗,並(bìng)打壓試驗合格。通過計算我們可(kě)以得出,將新冷卻(què)器與原冷卻器並聯焊接改造後總換熱麵積0.074m2;以1.25倍工作壓力打壓試驗,保持壓力5小時未變(biàn)化。為確保萬無一失(shī),我們又進行了工作環境下的外部循環(huán)通水試驗,焊縫完好無滲漏現象。
  4 改造後運行工況
  通過對汽泵前置泵自由端軸承冷卻器進行改造後,汽前泵自由端軸承溫度間有了明顯的降低,不僅節(jiē)約了因架設軸流風機而使用的(de)電能,更大大的提高了機組安(ān)全(quán)運行(háng)穩定(dìng)性(xìng)。避免了因軸(zhóu)承燒毀(huǐ)導致機組甩負荷將造成更大的損失。
  5 結論
  汽(qì)泵前置泵是保證汽動給水泵安全穩定(dìng)運行(háng)的重要(yào)設備,通過(guò)對汽前泵自由端軸承冷卻器進行加裝冷卻器的改造項目,大大降低了軸承(chéng)溫(wēn)度,延長軸承使用(yòng)壽命,同時避免了因軸承溫度高而引起的泵(bèng)組跳閘進而引(yǐn)起機(jī)組甩負(fù)荷甚至停(tíng)機事故。
  參考文(wén)獻
  [1]汽泵前置泵維(wéi)護手冊.上海(hǎi)電力(lì)修造(zào)廠.
  [2]寧海電廠汽輪機係統說明書內部資(zī)料(liào).
來源:《科(kē)技傳播》2013年05期
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