李治安 段建華(huá) 彭周純
(中核核電運行管理有限公司)
摘 要:在各個電廠中,汽輪發電機軸承振動高和軸瓦溫度高一直是一個難以解(jiě)決的難(nán)題。本文通過通過具體案例,分析發電機的相關油係(xì)統對其(qí)的重大影響。
關鍵詞:發電機;振動;溫度(dù);油
引言
在各個電廠中,汽輪機軸承振(zhèn)動高和軸瓦溫度高一直是(shì)一個難以解決的(de)難題。我廠采用的是HN650-6.41型汽輪機。軸承(支承和推力軸承)是汽輪機的一個重要(yào)組(zǔ)成部件軸(zhóu)承工作的情況主要依靠(kào)軸(zhóu)承溫(wēn)度、軸承回油溫度、軸承振(zhèn)動、軸係的穩定性等衡量,關係到機組的安全性和(hé)可靠性到(dào)機組的安全性和可靠性。
根據對大量事件的分析我們(men)總(zǒng)結出汽(qì)輪機軸承振動和溫度高主要由以下幾(jǐ)方麵(miàn)的原因引起:(1)潤滑(huá)油係統管路堵塞造成油流不暢從而引起熱量的積聚。(2)軸承的節流孔對(duì)油品的分(fèn)配不合理引起的軸承間(jiān)隙(xì)偏離標準值。(3)頂軸(zhóu)油係(xì)統管路(lù)布置(zhì),管線斷裂,油(yóu)壓分配不合理引起的瞬間溫升。(4)軸承膨脹不均帶來的影響(xiǎng)(5)發電機密(mì)封油(yóu)溫度和壓力的變(biàn)化。
從(cóng)上麵可以看出,發電機相(xiàng)關(guān)的油係統的不正常是引起發電機軸承的振動和溫度高重要(yào)原因之一,因為在發電機的運行過程中它們起到了潤滑、密封等作用,隻有他們運(yùn)行正常,才能保證發電機軸承和軸瓦之間的間隙,從而防止摩擦,保證發電機(jī)的正(zhèng)常運行。
下麵從兩(liǎng)個案例分(fèn)析油係統(tǒng)對軸承振(zhèn)動和溫度高(gāo)的影響:
案例一:
2013年7月2日浙(zhè)江某電廠8瓦軸承振動(dòng)8Y和8A出現小幅上(shàng)漲(zhǎng)後回落,8瓦軸瓦金屬溫度則(zé)持續上漲且沒(méi)有回落跡象(xiàng),09:44分開始以30MWe/min降功率至30MWe,11:25分打閘停機。機械解體(tǐ)8瓦發現頂軸油管水平布置的測壓管線斷裂,導致頂軸油(yóu)泄漏,造成頂軸油供油不足。
初步分析:停機後(hòu)檢(jiǎn)查發現斷裂管線為不(bú)鏽(xiù)鋼管與碳鋼管嘴對接焊(hàn)而(ér)成(chéng),長度約為(wéi)38cm,不鏽鋼管外徑約為15.4mm,壁厚約為2.81mm,碳鋼管嘴外徑約為19.0mm,壁厚約為2.0mm。斷口位於異種鋼焊接接頭碳鋼側(cè)近焊縫處(熱影響區)。該管線為單(dān)麵焊雙麵成型,斷口(kǒu)與(yǔ)管線軸向方(fāng)向垂直,表麵有明顯擠磨痕跡,肉眼可見斷口有多個小(xiǎo)台階,此皆為疲勞斷裂特(tè)征。焊接接頭內壁不齊平,焊前未(wèi)開坡口,內壁存在嚴重的錯邊。由於(yú)安裝時焊(hàn)接工(gōng)藝粗糙,在長(zhǎng)時間的運行(háng)之後,由於管線的振動,Z後斷裂形成破口,導致頂軸油壓力無法維持。
汽(qì)輪(lún)發電機組在啟動和停機過程中由(yóu)頂軸油(yóu)泵(bèng)供給頂軸油將汽機大軸托起0.06-0.10mm,形成(chéng)油膜,防止軸頸與軸瓦間發生幹摩擦(cā)。而在機組正常運行時由於軸頸直徑比軸瓦內徑小,軸頸放入軸瓦(wǎ)中便形成油楔間隙。軸頸旋轉時與軸瓦形成相對運(yùn)動。停機後機械將(jiāng)8#軸瓦解體檢查發現,1#機組8#軸瓦的頂軸油管水平布置的測(cè)壓(yā)管線發生斷裂。斷(duàn)裂位置在逆止閥下遊,破壞油(yóu)膜壓(yā)力邊界的完整,導致楔形間(jiān)隙無法建立正常工作油壓(yā),8#瓦頂軸油壓從4.5MPa降低到1MPa,導致軸瓦供油不足軸瓦溫度上升,Z終導致一號機組被迫降負荷停機。
經過以上分析我們可以發現:頂軸油(yóu)在機組的啟動、正常運行和停運過程中會形成的(de)油膜,可以防止(zhǐ)軸頸和軸瓦之間的幹摩擦,一旦發生破口,頂軸油壓力無法維持(chí),油膜無法建立,就會導致(zhì)軸頸和軸瓦的幹摩擦,振動和溫度就會很快升高。發電機的(de)穩定運行對於電廠來說至關重要,我麽必須在每(měi)個(gè)環節(jiē)都嚴格(gé)把關,不放過任何的環節。
案例二:
北侖發電廠2號機(jī)組是由法國GEC-AL-STHOM設計(jì)製造(zào)的600MW機組,商運以來,10號(hào)瓦多次出現振動的現象。1995年5月8日,符合550MW,運行人員發現(xiàn)瓦振值緩慢爬升,在減負荷過程中,振動上身更(gèng)快,Z大(dà)至(zhì)122μm,手動停機,之後,對(duì)10號瓦的振動進行較長時間的觀察和試驗,發現密封油油溫起到(dào)了主要(yào)的作用,其(qí)它的因素對振動(dòng)影響不大。當密封油溫達到或超過(guò)51℃時(圖一),相位角基本不變,振幅在30μm以內,並趨於穩定,振動波動得到有效控製。而當密封油溫從51℃恢複(fù)至正常運(yùn)行的45℃時(shí)振動開始波(bō)動(圖二),相位角發(fā)生連續變化,振幅上升,但增大到一定值,不再上升而趨於(yú)穩定並開始下一(yī)周期的循環,這是典型的摩擦振動,有密封環與轉子的動靜碰磨引(yǐn)起,但並(bìng)不嚴重。

大修(xiū)打開10號瓦,發現轉軸上(shàng)對應密封環處有明顯磨痕。測得密封環間隙比原設計值偏小,且密封環側(cè)麵與支持密封環(huán)的瓦座有整圈的磨痕,深度約為20μm。由此可判斷10號(hào)瓦的振動式由密封(fēng)環(huán)與發電機轉子碰磨引起(qǐ)的。由於密封環與轉子之間間隙過小及密封(fēng)環與瓦座卡澀,不能自由運動,在一定(dìng)的(de)原始(shǐ)不平衡力的作用下,產生動靜碰(pèng)磨,又因為密封環(huán)本身有耐磨材料製成,有時可活動的部件,加(jiā)上轉子(zǐ)熱彎曲的自動較直效應,使得10號瓦(wǎ)雖經較長時間的碰磨始終未進入摩擦的(de)中(zhōng)、後期(qī),但也不(bú)能脫離碰(pèng)磨,造成長時間的振動(dòng)波(bō)動。密封油溫的提高(gāo),主要起到2個作用:
(1)使密封環溫升膨脹,增加動靜間隙;
(2)改變密封油的流動特性,有利於密封環的自由(yóu)活動(dòng),從而使動(dòng)靜脫離,振動穩(wěn)定。
由此可見北侖2號機10號瓦德振(zhèn)動是由於密封環與轉軸的動靜碰磨引起的,密封環間隙過小以及與瓦座的卡澀時引(yǐn)起(qǐ)振動(dòng)的主要原因,但密封油的溫度變化(huà)在一定情況下同樣可以改善振動情況。
小結(jié)
汽輪機軸(zhóu)承振動和溫度(dù)高一直是一個困擾發電廠的難題(tí),原因多種多樣,在運行過程中,除(chú)了(le)更(gèng)加嚴格的檢查之外,適當的(de)根據(jù)具體(tǐ)情況對其進行允許範圍內的調整,尋找Z佳的(de)運行參數有可能會改善發電機軸承振動和溫(wēn)度高的不良情況。
來(lái)源:《現代經(jīng)濟信息》2014年第9X期