付林才 方建飛
(新(xīn)餘鋼鐵股份公司(sī),江西新餘 338001)
【摘 要】針對新餘鋼鐵公司第二煉鋼廠連鑄機下線扇形段整(zhěng)修好後無法提(tí)前進行潤滑操作及質量檢驗,進行改進,取得良好的效果。
【關鍵詞(cí)】連鑄機;扇形(xíng)段;潤(rùn)滑(huá)
1、前言
新(xīn)餘鋼鐵公司第二煉鋼廠連鑄采用一機兩流的澆鑄方式,每流14個(gè)扇形段。保證鑄(zhù)坯質(zhì)量的關鍵(jiàn)是扇形段的設備精(jīng)度和完好,而潤滑就像扇形(xíng)段的心髒,保證扇形(xíng)段的精度和使用周期。其(qí)中1至6段為弧形段,7到8段為矯直段,都是采用幹油(yóu)潤滑;而9-14段為水平段,采用油氣潤滑。目前水平段在建(jiàn)廠設計初就未配置離線試油壓及(jí)潤滑係統(tǒng)的裝置(zhì)。在扇形段整修完畢後,如果未對整修好的扇形(xíng)段提(tí)前進行潤滑操作,就無法保(bǎo)證,潤滑係統的完好,以及對其潤滑係統進行Z後的質量檢驗,這樣的扇形段上線後使用(yòng)壽命無法保證。
通過對現(xiàn)有在(zài)線油氣潤滑裝備的(de)利用,設計注(zhù)油管路和氣路(lù),實現潤滑的油氣化,使(shǐ)離線水平段油氣潤滑得以實現,用很小的(de)費用,代替了高昂的潤滑(huá)裝置,大大節約了成本。
2、技術改進
2.1改進前
連鑄機1—8段是幹油潤滑方(fāng)式(shì),9—14段(水平段)是油(yóu)氣潤滑,通過向公司申請了一套幹油泵,1—8段扇形段整(zhěng)修後在線(xiàn)外進(jìn)行幹油試壓已得到解決。但是水平段無潤滑加注(zhù)設備,使離線(xiàn)檢修無法完成以下幾個檢測:
1、輥子軸承座油路是否堵塞。
2、油(yóu)路管是否堵塞。
3、分配器是否(fǒu)有故障。
4、油路中硬管、軟管是否有破損。
5、油路中各個接(jiē)頭是否滲(shèn)漏。
若這些(xiē)問題得不到解決會使(shǐ)水平段上線(xiàn)時存在油路方麵的(de)隱患,會臨時增加故障處理時間(jiān),延長扇形段的更(gèng)換時間(jiān)。而一套油(yóu)氣潤滑泵站則需要(yào)60—70萬元以上,為實現公(gōng)司的降本增(zēng)效(xiào),隻能通過我們自力更(gèng)生來解決這一問題。
2.2技術改進內容
利用現有的在線水平(píng)潤滑(huá)係統(tǒng),對其管路進行改造,並組裝氣動霧化裝置,達到油氣檢測(cè)的目的。
1、通過對扇形(xíng)段位置擺(bǎi)放的需要,確定位置,選擇使用1#機潤滑油泵站作為(wéi)供油點。在其出口主管道上設置三通,安裝球閥,用不鏽鋼管引一路油至試壓(yā)扇形(xíng)段附近。
2、由於水平段潤滑時,是使油和(hé)氣(qì)混合成霧化狀態,通過壓力經分配器送至各(gè)個潤滑軸承座。分配器內裝有過濾器,若霧化效果不好,直(zhí)接會(huì)造成分配器有堵(dǔ),潤滑效果差。通過對現場情況(kuàng)確定(dìng),油路出油(yóu)壓力0.5mpa,壓縮空氣壓力0.6-0.8mpa,經多次整改嚐試(shì),設計了(le)其(qí)潤(rùn)滑管(guǎn)路及霧(wù)化裝置,其(qí)潤(rùn)滑裝(zhuāng)置原理圖,見圖一。
這一預注油方式起(qǐ)到了一舉二得的效果,1、解決(jué)了油(yóu)氣潤滑扇形段的預先注(zhù)油難題,並可通過氣動三聯件調(diào)節壓縮(suō)空氣壓力,改善油氣霧化效果。2、改造費用約2000元,節省了(le)購買油氣潤滑泵站的(de)費用。
3、應用效果
從2012年1月開(kāi)始(shǐ)使用這一方式(shì)對水平段進(jìn)行提前(qián)預注油,從根(gēn)本上解決了上述難題(tí),可以發現油路、油管、分配(pèi)器故(gù)障。我(wǒ)們在線外就可以及時處理,保證了扇形段(duàn)的整修(xiū)質量,減少了因潤滑問題造成的輥子軸承碎及斷輥等問(wèn)題。同時這一技改節約了購買(mǎi)油氣潤滑泵站的費用,大大的降低了成本。
參考文獻
[1]胡曉麗(lì),耿培濤.油氣潤滑技術在板坯連鑄機上的應用[J].重型機械,2004(03)
來源:《科技與企業》2013年23期