現狀:主軸吸磁後再進行脫(tuō)磁時,主軸殘留剩磁導致工件取(qǔ)不出來,用人手比較費勁地才把活塞(sāi)工件從主軸卡盤上拔出。
工作原理:當電磁卡盤吸緊工件(jiàn)時,通過對主軸吸磁線圈加以一定直流電壓30~35V的電流,線圈產生定向不變的磁場力,再通過導(dǎo)磁性能(néng)高的主(zhǔ)軸,把工件牢固地吸(xī)在主軸(zhóu)上,當卡盤放鬆工件時,在很短的時(shí)間內通過電磁接觸器切換線圈直流(liú)電(diàn)壓的極性後,把主軸上的餘磁去除掉,工件輕輕地從主軸上脫落下來。
故障原因分析:
1、通過主軸線圈的反極性直流電壓的時間太長或(huò)太短,即是脫磁時間,過短時磁通量不足,導(dǎo)致脫磁(cí)不良;過長時間導致反向充磁(cí)。
2、通過主(zhǔ)軸線圈的(de)反向極性直流電壓不足,由於線圈保護雙(shuāng)向二極管損壞變成單向(xiàng)二極管時,導致反向極性的(de)直流電壓直接加在保護雙向二極管上,使二極管導通(tōng),這樣加在主(zhǔ)軸線圈的電壓不足,導致脫磁不了。又因為脫磁時間很短,電流不大(dà)不會引起斷路器跳閘,如果把直流電壓(yā)調高,加在二極管上電壓就增大,電流也會(huì)增大,當超(chāo)過斷(duàn)路器的電流時(shí)斷路器就會跳閘。
3、脫磁(cí)接觸器觸點不良,因為經常通斷會引起接(jiē)觸器觸點氧化接觸電阻增(zēng)大,觸點電阻越大分壓越大,導致線圈電(diàn)壓降低,電壓不足導致脫磁不良(liáng)。
4、主軸材料(liào)不良,導致主(zhǔ)軸殘留有餘磁,導致脫(tuō)磁不(bú)良。
處理脫磁不良建議方法:
1、檢查整流器(qì)前級接觸(chù)器和後級接觸器的觸點是否接觸不良,有無產生接觸電阻。檢查更換接觸器。
2、檢查主軸線圈電阻是否正(zhèng)常,電阻約35Ω,檢查線圈是否對地(dì),對地電阻大於(yú)2MΩ。檢查更換主軸線(xiàn)圈。
3、把線圈電線拆卸,通電檢查整流器輸出(chū)直(zhí)流電壓(yā)是否約30V,電壓不足可以調整自耦(ǒu)變壓器加大電(diàn)壓。然後接回線圈電線通電檢查(chá)線圈的電壓是否也是30V。檢查線路是否接線不良。
4、進行脫磁操作(zuò),檢(jiǎn)查線圈負電壓有無變化,如果沒有負電壓(yā),拆卸(xiè)保護二極管後再檢查有沒有負電壓。檢查更換保護二極管。
5、檢查脫磁時間參數是否設(shè)定異常。重新設定脫磁時間0.20s~0.30s之間。
後續處(chù)理:
1、把主軸線圈整流器前級接觸器更換成固態接(jiē)觸器是否有效(xiào)果。這樣會加快整流器輸入電壓的時間,使加在主軸線圈電壓在脫磁時可能有足夠的時間(jiān)。但是要驗證才可以下(xià)結論。
2、更換主軸材質。