軋線液壓及潤滑係統漏油故障分析與處理

2015-12-07

尚根鳳
(山(shān)鋼股(gǔ)份萊(lái)蕪分(fèn)公司煉鐵廠,山東萊蕪 271104)
  摘 要:針對軋線液壓及潤滑係統出現的漏油、油耗大等問題,通過實施(shī)液(yè)壓油缸改造、管路優化,潤滑站密封件與密封方式優化改造、潤滑油回收利用等措施,解決了係統漏油故障,節油(yóu)效果顯著,實現了設備的穩定節能運行(háng)。
  關鍵(jiàn)詞:軋線;液壓及潤滑;油缸;密封件
  1 前言
  萊鋼棒材廠中小型軋線液壓及(jí)潤滑係統主要包括粗軋潤滑站、軋區(qū)液壓站、中精軋稀油潤滑站和油(yóu)氣潤滑站四(sì)大部分,液壓及潤滑係統的穩定順行是軋線正常生產的重要保(bǎo)障。由於長年的生(shēng)產運行,部分軋線設備已達不到原設計精度,出(chū)現不同程度的泄(xiè)漏及油脂消耗高(gāo)等問(wèn)題(tí)。同時(shí)由於生產戰線長、潤滑管路布置複雜、軋線設備結(jié)構緊湊等現(xiàn)狀,給設備的點檢維(wéi)護帶來諸多不便。針對上述問題,通過對設備現狀及其原因分析,采取油膜軸承密封改造(zào),液(yè)壓油缸及液壓、潤滑(huá)管路優化改造等(děng)措施,解決了軋(zhá)線液壓及潤滑係統漏(lòu)油及油耗高等一係列問題,節能(néng)效果顯著。
  2 係統漏油故障(zhàng)分析
  粗軋潤滑站油箱容積16000L,主要為粗軋懸臂機列及1#飛剪提供潤滑油,該潤滑站共分兩路:一路用於懸臂軋機、曲柄式飛剪的軸承及齒輪潤滑,工作油壓(yā)0.25MPa;一路用於(yú)油膜軸承的潤滑及支撐,工作油壓(yā)0.6MPa。軋區液壓站油箱容(róng)積1500L,主要為加(jiā)熱(rè)爐出口(kǒu)側到16#軋機(jī)的所有裝置提供液壓動力源,係統設備均為電腦(nǎo)麵板操作,配有多種位置及速度傳(chuán)感信號(hào)。中(zhōng)精軋稀油站容積20000L,用於(yú)中精(jīng)軋軋機所有軸承齒輪及2#~4#飛剪的潤滑,工作油壓(yā)0.3~0.6MPa。油氣潤滑站包括導衛潤滑站(zhàn)(容積100L)和水淬線輥道潤滑站(容積200L),分別為導衛軸承和輥道軸承提供油氣潤滑。
  2.1粗軋潤滑係統
  由於調整輥縫的需要,偏心套與箱體之間為間隙配(pèi)合,此間隙通過密封(fēng)將其與壓縮空氣隔開,設備運轉中油膜軸承油充滿偏心套與箱體間隙,在生產過程中,軋機產生的振動導致密封槽(箱體與偏心(xīn)套(tào)之(zhī)間)發生變化,加之惡劣的作業環境等原因,大大縮短了密封件的(de)使用壽命,導致壓力油外(wài)泄。一旦發生泄漏(lòu),壓力油(yóu)就會傳入氣道並毫無阻礙地排出箱體,並加速密封件的劣化甚至損(sǔn)壞。因密封材料采用(yòng)丁腈(jīng)橡膠密封(fēng),這種密封材質不(bú)耐受高溫,一(yī)旦發生粗軋堆鋼,輥環(huán)的(de)熱量很容易傳導到密封件(jiàn),縮短了密封件的使用壽命。
  2.2軋區液壓係統
  軋線液壓管路大部分鋪設在油庫內,管道均為碳鋼材質,日常生(shēng)產過程中(zhōng)容易受到軋(zhá)線冷卻水的泄漏侵蝕,造(zào)成液壓管道鏽蝕泄漏。軋(zhá)機(jī)卡盤機架連接銷軸(zhóu)形式為液壓自(zì)動插(chā)拔,液壓缸杆即為連接(jiē)銷,隨著長期的振動磨損,液壓缸杆表麵出現損壞,進而導致油缸密封件損壞出現泄漏,影響液壓係統的(de)穩定運(yùn)行。
  2.3中精軋稀(xī)油潤滑係統
  部分管(guǎn)路接近設計壽命,管道鏽蝕嚴重(chóng),頻繁發生泄漏故(gù)障。個別軋機因齒輪箱換型(xíng)更換等原因,造成進、回油管路與原設計參數不匹配,回油困難,致使軸封長(zhǎng)期泄漏,短期內無法處理。
  2.4油氣潤滑係(xì)統
  導(dǎo)衛潤滑站工作(zuò)模式分(fèn)為就地模(mó)式、遠程模式和測試模式。因(yīn)潤滑站(zhàn)開(kāi)停信號與軋機連鎖,係統在軋鋼時隻(zhī)能使用遠(yuǎn)程模式或測試模式,若采用遠程模式運行,在長時間停軋再啟動(dòng)時易發生導衛(wèi)軸承燒損故障。為避免此類現象發生,隻好采用測試模式(shì)運行,但此模(mó)式下運行會造(zào)成潤滑站的耗油量大幅上升。
  3 改造方案
  通過上述(shù)現(xiàn)狀及原因分析,確(què)認造成軋線液壓及潤滑係統漏油故障的主要因素有:液壓設備老化磨損,密封材質不耐高溫,油膜(mó)軸承潤滑油密封效果差(chà),潤滑係統主回油管路背壓高,泵站濾芯更換時需排油(yóu)。結合故障分析,確定實施液壓及潤滑(huá)係(xì)統(tǒng)的設備、密封方式改造及管路優化等措施,以解決(jué)係統漏油及油耗高問題。
  3.1粗軋機列潤(rùn)滑係統改造(zào)
  針對粗軋機(jī)列潤滑係統運行現狀,通過修改油膜軸承(chéng)的壓(yā)縮空氣通道、偏心法蘭改造、齒輪箱呼吸器(qì)改造、泄漏潤滑油回(huí)收利用等措施,可有(yǒu)效解決係統漏油、油耗高問(wèn)題。粗(cū)軋機列油膜軸承潤滑示意圖見圖1。
  1)修改壓縮空氣通道,避免油氣相串(chuàn)現象。原設計中,壓縮空氣與油膜軸承油腔隻有一道密封隔離,一旦(dàn)密(mì)封(fēng)損壞(huài)、失去彈性,壓力油就會與壓縮空氣相串,壓縮(suō)空氣通過偏心法(fǎ)蘭(lán)的迷宮密封將油液帶出,導致泄漏。針對引(yǐn)起泄漏的主(zhǔ)要原因,將壓縮空氣通道從原通道引至外部,再通過軟(ruǎn)管引入偏心法蘭迷宮密封,使壓縮空(kōng)氣與油膜軸承油徹底分離(lí),避免油氣相串現象,徹底解決泄漏問題。
  2)改造(zào)偏心法蘭,回收泄漏潤滑油。作業過程中隨著坯料在軋機(jī)中的交替,軋(zhá)輥(包括齒輪軸)會(huì)出現微量位移。在徑向上出現向(xiàng)外側(cè)擴張位移(油膜軸承間隙(xì)和偏心套與箱體的間隙),在軋製方向上出現相對轉動(偏心套與箱體之間)。由於這(zhè)些相對轉動的存在,導致密(mì)封效果較差,即使新裝的密封也會出現滲油現(xiàn)象。通(tōng)過改造將偏心法蘭偏(piān)心套側的氣孔封(fēng)閉,並銑出2mm深的(de)溝槽將其引入回油槽,利(lì)用偏心套原有氣道形(xíng)成回油腔。當出(chū)現滲油或(huò)泄漏時,泄漏潤滑油會在法蘭的空腔(qiāng)內囤積,待油液(yè)充滿法蘭進入偏心套氣(qì)道時,通過(guò)偏心法蘭新加(jiā)工的溝槽導入回油槽形成新的內循環,實現泄漏潤滑油的(de)循環利用。
  3)更換密封材質,提高裝配質量。將原丁腈橡膠密封改為氟膠密封,增強密封件的耐高溫衝擊性;同時強化密封尺寸,盡量減少尺寸偏差,提高裝配(pèi)質量,延長潤滑油密封件的(de)使用(yòng)壽命。
  4)改進偏心法蘭(lán)密(mì)封方(fāng)式,提高密封質量。針對偏心法(fǎ)蘭菱形密封條密封線少的現狀(zhuàng),將菱形密(mì)封更改為(wéi)X型密封。通過采用X型(xíng)密封,增加了密封線(X型密封在密封溝槽中可以產生6條密封線),不僅能起到密封(fēng)作用,還可采用擠壓的方法(fǎ)進行補償,杜絕大量漏油現象發生,改造(zào)後效果明顯。
  5)主回油管路改造。將原回油管路通徑擴(kuò)大,適當加大回油管路斜度,使回油管路(lù)暢通;合理調整進油壓力和(hé)潤滑油流量;同時(shí)實施齒輪箱呼吸器改造。在(zài)封閉的齒(chǐ)輪箱裏,每一對齒輪相齧合發出熱量,隨著運轉使減速箱內溫度逐漸升高,而齒輪(lún)箱箱體內容積不變,故箱(xiāng)體內壓力增加(jiā)。因此齒輪箱設有呼吸器,以實現均壓。現場調查發現(xiàn),實際齒輪箱采用的呼吸器較小,無法實(shí)現箱體內與大氣(qì)壓的均衡(héng)。通過擴大呼吸器體積,並將其位置升高,改為煙囪式長管(guǎn)呼吸器,可增加抽力,產生“煙囪”效應,解決主(zhǔ)回油管路背壓高的問題,效果明顯。
  6)改進濾芯更換方法。更換過濾器濾芯時,在過濾(lǜ)器油液液麵上部通入壓縮空氣,並在濾筒上連接排油管,使(shǐ)濾筒(tǒng)內油液在壓縮空(kōng)氣作用下(xià)由濾筒下部排油口排出,並流(liú)回油箱。通過改造(zào),降低了維修人員的勞動強(qiáng)度,提高了檢修效率;排(pái)油過程在密閉環境中(zhōng)自動完成,過(guò)濾器(qì)內殘留油液經過濾芯過濾後直接流回油箱,避(bì)免了泵站油液的汙染與外排,降低了油耗,提高(gāo)了(le)係統運行穩定性。
  3.2軋區液壓係統改造
  1)管道改造更換。為增強液壓管道的耐(nài)腐蝕能力,管(guǎn)道采用不鏽鋼管取代碳鋼管;在管路鋪設中,創新采用氬(yà)弧焊打底焊接,減少焊(hàn)渣形(xíng)成;分段設計施工,管(guǎn)路中間采用法蘭連(lián)接,既縮(suō)短了(le)施工難度,又方便管路清理;在液壓分支管路加裝球閥,實現主係統不停機狀態下的管道維修(xiū)施工。
  2)接口(kǒu)盤連接方式優化(huà)改造。將接口盤從(cóng)機架內部改至外(wài)部,以人工連接取代液壓自動連接,便於日常點檢維修;將快速接頭改為標準旋(xuán)裝接頭(tóu),增強連接強度,方便對接;在每個管路前加裝控製球閥,以利於接頭更換。
  3)軋機卡盤機架軋輥平衡油缸改造。將平衡油缸從機架本體改為外接式,同時將平衡柱塞改為柱塞油(yóu)缸,油液不再從機架內部供向平衡(héng)柱塞,而從自身油(yóu)缸缸筒內(nèi)向柱塞油缸供油,使平衡(héng)油缸與機架本身分離(lí),不僅增大了(le)油缸的抗震性,還可在不拆卸機架的狀(zhuàng)態下單獨更換平衡油缸。改造後的柱塞油缸見圖(tú)2。
  3.3中精軋稀油站潤滑係統改造
  利用軋機長時間停機,將鏽蝕的碳鋼管更(gèng)換為不鏽鋼管;針對部分軋機齒輪箱的回油不(bú)暢問題,優化管路設計,增大(dà)管路通徑,增加通氣孔以降(jiàng)低齒(chǐ)輪箱內部正壓,並更換老(lǎo)化軸封。
  3.4油氣潤滑(huá)改造
  取消導衛潤滑站與軋機的連鎖控(kòng)製,采用就(jiù)地模式取代原遠程模式,經測試,完全滿足導衛軸承潤滑要求,潤滑油消(xiāo)耗量得到較好(hǎo)控製。製定完善崗位操作指導書,嚴格標準化操作,確保油氣潤滑站運行模式設(shè)在就地模式下,避免非(fēi)故障狀態下使用測試模式,減少水淬線輥道潤滑站的潤滑(huá)油(yóu)消耗。
  4 實施效果
  通過對軋線液壓及潤滑係(xì)統的改造,機組設備更加趨(qū)於穩定節(jiē)能運行,係統設備故障率大幅降低,油消耗(hào)量明(míng)顯減少,維修人員的勞動強度大幅降低。提(tí)高了整個軋線液壓(yā)及潤(rùn)滑係統運(yùn)行穩定性,滿足(zú)了軋(zhá)線生產要求,年綜合經濟(jì)效(xiào)益顯著。
來源(yuán):《山東(dōng)冶金》2015年2月
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