呂宏奇,徐玉兵,李緒朋
(山東魯麗鋼鐵有限公司,山東壽光 262724)
摘 要:針對某鋼鐵廠棒材車間步進冷床長軸及基(jī)礎損壞問題,分析認為(wéi)熱膨脹使軸伸長造(zào)成部分(fèn)配合零部件錯位,伸縮應力的傳遞造(zào)成設備(bèi)基礎損壞。通過改造軸承座,使(shǐ)用(yòng)補償聯軸器,解(jiě)決了因(yīn)熱脹冷縮對設備和基礎的損壞(huài)問題。
關鍵詞:冷(lěng)床;長軸;熱膨脹;軸承座;聯軸器
鋼鐵企業型鋼車間的精整工序大多使用步進式冷床,而且多為單機運行,其運(yùn)行的(de)可靠性直接影響到(dào)車間生產。某(mǒu)鋼廠2011年新建一條棒材生產線,年(nián)產量120萬(wàn)t,所用冷(lěng)床寬度為108m,冷卻Φ12~65mm的圓鋼或螺紋鋼。使用一段時間後,冷床主傳動係統長軸(zhóu)上的許多偏心輪與其相關聯的零部件出現不(bú)規則的軸向偏移(yí),嚴重時相互脫離,造成設備故障而(ér)被迫停產。經過調整檢修雖然基本恢複,但使用一段(duàn)時間後故障仍然重(chóng)複出現。使用幾個月後發現,長軸上部分軸承座混凝土(tǔ)基礎墩與(yǔ)地基(jī)連接處出現(xiàn)裂(liè)縫,有的晃動明顯。經多次現場觀測,初步判斷故(gù)障是由於溫度增高使軸(zhóu)發(fā)生熱(rè)膨脹所致。
1 故障原因分析
冷(lěng)床主傳動裝置包括兩(liǎng)根傳動軸,每根(gēn)軸的(de)全長約108m,由兩套傳動機構將其分成3段。選擇其(qí)中一段(總長26m)進行分析,該段長軸(zhóu)由5根軸(zhóu)組成(chéng),每根軸由兩個軸承座支撐,軸與軸之間均由剛性(夾殼式)聯軸器聯接。
在正常生產過程中,傳動(dòng)軸上(shàng)方熾熱的鋼材溫度大約(yuē)800℃,傳遞的熱(rè)量使軸(zhóu)的溫(wēn)度(dù)逐步增高(gāo)(曾經在氣溫35℃時實測軸溫為180℃)。在這種溫(wēn)度下,取(qǔ)軸的線脹係(xì)數為12.5×10-6℃-1
,計算每根軸介於兩個軸承座之間(jiān)部分(長(zhǎng)4000mm)較常溫(wēn)狀態的膨脹值為7.25mm。其中Z長1根軸(長6000mm)較常溫狀態的膨脹值為10.88mm。該段長軸(26m)的總膨脹值約為47.13mm。
由於製造(zào)偏差,各軸承內圈與軸的配合狀(zhuàng)態(tài)有(yǒu)緊有鬆(sōng)。配合鬆的,軸在伸(shēn)縮(suō)時(shí)與軸承內圈發生滑動,導致緊固(gù)在軸上的偏心輪與其相關聯的零部件之間發生軸向偏(piān)移,嚴重時造成設備脫落故障。配合緊的(de),軸的膨脹應力(lì)通過軸承傳遞到軸承座上。由於原設(shè)計軸承外圈與軸承座之間采用緊固聯接,不能軸向(xiàng)移動;又(yòu)因為軸與軸之(zhī)間采用剛性聯接(jiē),它們的膨脹相互疊加,在上述溫升時,全長26m總延(yán)伸量可達47.13mm。軸膨脹產生巨大的應力通過(guò)軸承座傳遞到設備底座上,從而使混凝土基(jī)礎墩破(pò)裂。
2 解決方案
為了解決上述問題,對相關(guān)零件進行改造,改造後的長軸(zhóu)傳動係統結(jié)構見圖1。主要改造方法:1)將長軸上剛性聯軸器改為可移式剛性(xìng)聯軸器,可(kě)以對軸的軸(zhóu)向移動進行補償。按Z大溫升(shēng)150℃考慮,計算軸長(zhǎng)6000mm的膨脹量為(wéi)11.25mm,選擇聯軸器補償值為14mm。2)每根軸上兩個軸承座的其中1個仍采用緊固聯接(jiē)做軸向定位(帶有(yǒu)符號▲),另一個軸承(chéng)外圈與軸承座(zuò)之間采用H8的配合公差,軸承可(kě)隨著軸在軸承座內軸向(xiàng)移動,計算兩軸承座之間(jiān)軸膨脹量為7.5mm,按10mm設計(jì)軸承座(zuò)的可移動距離。軸承座采用(yòng)這種組合設計,除(chú)了保證每根軸自(zì)由膨脹外,還(hái)可以保證各軸(zhóu)間的膨脹量不(bú)會相互疊加。
3 應用效(xiào)果
改進後,長軸連續在高溫環境下運行至今,從未出現長軸上的零部件脫離和基(jī)礎損(sǔn)壞現象,工作狀(zhuàng)態(tài)穩定,運行效果(guǒ)良好。其結構改造方法,還可以應用於型鋼(gāng)車間其(qí)他運行溫度差異大的(de)帶有長軸係統的設備中。
來(lái)源:《山東冶金》2014年10月