鋼包回轉台液壓旋轉接(jiē)頭(tóu)滲漏原因分析及改(gǎi)進

2015-11-03

付強(qiáng) 焦宏偉 蘇文淦 郭(guō)名海(hǎi) 胡占偉
(山東日照鋼鐵有限公司第二煉(liàn)鋼廠,山東日照(zhào) 276806)
  摘 要:通過對鋼包回轉台液壓旋轉接頭工作原理(lǐ)和結構的研(yán)究,分析其液壓油滲漏的原因,采用角接觸球軸(zhóu)承替代原使用的深溝球軸承(chéng),以及采用新型孔用回轉方形圈替代原使用的孔用格萊圈,對液壓旋轉接頭進行了改造,減少了鋼包回轉台液壓旋轉接頭的滲漏油對環境的汙染,提高了使用可(kě)靠性。
  關鍵詞:旋轉接頭;鋼包回轉台;泄漏
  鋼包回轉台是鋼鐵企業鋼水連續澆鑄的關鍵設備。它有2個(gè)支撐臂,支撐臂上可以同時承放2個盛鋼桶,1個用於澆注,1個處於待澆狀態。2個支(zhī)撐臂的狀態通過繞回轉軸旋轉來實現(xiàn)互換,以(yǐ)實現連續澆鑄。由於采用(yòng)回轉台可(kě)以減少換桶時間,有利(lì)於實現(xiàn)多爐連澆;而(ér)轉台本身即可完成鋼液的(de)異跨運輸,對連鑄生產(chǎn)進(jìn)程的幹擾也少,並且占地麵積小,因此(cǐ)為越來越多的冶金企業(yè)所使用。
  日照鋼(gāng)鐵有限公司(sī)7#-9#板坯連鑄機鋼包回轉台,自投產以來,一直(zhí)存在鋼包回轉台液壓旋轉接頭壽(shòu)命(mìng)短、液壓油滲漏嚴重的問題。據統計(jì),從2007年6月(yuè)開始(shǐ),旋轉接頭上線時間很(hěn)短就(jiù)會發生泄漏現象,且泄漏越來(lái)越嚴(yán)重,平均(jun1)使用230天就必須更換(huàn),Z短的使(shǐ)用1個月就發生漏油現象,不但汙染(rǎn)了環境,而且造成液壓油(yóu)巨大的浪(làng)費,而且,每年都必須花費大量(liàng)的費用進行維修。本文作者針(zhēn)對(duì)該液壓旋轉接頭存在的(de)問題,從工作(zuò)原理和結構(gòu)上對該液壓(yā)旋轉接(jiē)頭進行了分析,找到了問題的症結,對該液壓旋轉接頭進行了改造,取得了很好的效果。
  1 液壓旋轉接頭的(de)工作原理和結(jié)構
  為(wéi)了滿足鋼鐵生產需要,鋼包回轉台上設有氮氣、潤滑、液壓管路,在正常工作(zuò)中,鋼(gāng)包回轉台(tái)通常是朝一個方向旋轉的,這就存在能源介質、動力、潤滑的管路與回轉台上方不停旋轉的介(jiè)質(zhì)管路如何連接的問題。通常采用液(yè)壓旋轉接頭(tóu)來實現回轉台下部固定管路與回轉(zhuǎn)台上部管路的聯通。
  下麵,以芯軸固定的旋轉接頭(tóu)為例來闡述(shù)其工作原理。如圖1所示.,液(yè)壓旋轉接頭由芯軸和(hé)旋轉套構成,芯軸和(hé)旋轉套上都有運輸介質的通道(dào)孔。芯軸與回轉台基礎相聯結的靜(jìng)止不動,其上通道孔通過硬管或高壓膠管(guǎn)與回轉台下部的固定不動管路相連通;旋轉套(tào)隨回轉台一同轉動,其上的通道(dào)與(yǔ)回轉台旋轉部分的管路相連接,通道的相對位置不發生改變。在芯軸開有環(huán)形槽,環形槽的作用是無論旋轉套停留在什(shí)麽位置,芯軸上的(de)通道都能始終通過環形槽與旋(xuán)轉套(tào)上(shàng)相對應的通道相通。這樣就實現液壓旋轉接頭固定管路和(hé)旋(xuán)轉管道的始終相通。
  如圖1所示,旋轉接頭的芯軸與回轉台的基礎固(gù)定在一起(qǐ)的,外套隨回轉台一起旋轉。芯軸的直徑小於外套的直徑,其間隙與一般液壓(yā)缸(gāng)的缸筒與活塞之(zhī)間的間隙相當。由於安裝不可避免地存在誤差,旋轉接頭在旋轉過程中會(huì)產生一定幅(fú)度擺(bǎi)動,所以在芯(xīn)軸與旋轉套之間安裝了2個軸承。2個軸承用(yòng)於承受外殼擺動時產生的軸向力,並使芯軸與外殼之(zhī)間保持間隙。在相鄰2個通道之間開有密封槽,槽內安裝有旋轉密封,確保芯軸與外套之間的間隙的(de)可靠密封。
  2 液(yè)壓(yā)旋轉接頭滲油原因分析(xī)
  為了解決液壓旋轉接頭(tóu)滲漏有(yǒu)問題,對(duì)7#-9#機液壓旋轉接頭進行拆檢,發(fā)現損壞的(de)旋(xuán)轉(zhuǎn)接頭內部下麵支(zhī)撐芯(xīn)軸的軸承都(dōu)發生了嚴重損壞,旋(xuán)轉接頭外套下(xià)移,密封圈(quān)和通道都發生明顯錯位。旋轉接頭外泄漏就是因此(cǐ)造成的。對於引(yǐn)起旋轉接頭軸承損壞的原因,通過初步分(fèn)析,認為引起軸承損壞的原因可能有以下3點:
  (1)用於軸承潤滑(huá)的(de)潤滑油清潔度差,造成軸承磨損嚴重,提(tí)前(qián)失效。
  (2)旋轉接頭未達到安裝精度,使軸(zhóu)承受力(lì)狀態發生變化,引起軸承(chéng)損壞。
  (3)旋轉接頭本(běn)身設計原因,不能滿足使用(yòng)工況。
  下麵基於以上3方麵的原因進行分(fèn)析。
  2.1油品的清潔度
  對油品的清潔度進行了檢測,結果見表1。可以看出,進入旋轉接頭的液壓油清潔(jié)度(dù)始終能夠保持在NAS7級以下(xià),能夠滿足要求,因此液壓油是清潔的。
  隨後,對潤滑脂含雜質情(qíng)況進行了檢查。由於進(jìn)入集中潤滑係統的潤滑油均要通過鋼包電動(dòng)泵來補油,所以采用檢查電(diàn)動潤滑(huá)泵過濾器雜質(zhì)情況來確定潤滑油是否清潔。檢(jiǎn)查(chá)結果見表2。可以看出,進入旋轉接頭潤滑脂是清潔的。
  上述(shù)分析結果表明,軸承的損壞與液壓(yā)油及潤滑(huá)脂無關。事實上,從長(zhǎng)期使用(yòng)液壓油及潤滑脂的其他設備未頻繁損壞也證實了這一點。
  2.2旋轉接頭的安(ān)裝精度(dù)
  根據資料,旋轉接(jiē)頭(tóu)軸線與鋼包回轉(zhuǎn)台軸線同軸度應該控製在±1mm/m以內。使用百分表對旋轉接頭進行了測量,結果見(jiàn)表3。可以看出,液壓旋轉接頭安裝精度在控製範圍內,符合要求,因此(cǐ)安裝精度差不是引起旋(xuán)轉接頭(tóu)軸承損壞的原因。
  2.3旋轉(zhuǎn)接頭的結構
  首(shǒu)先,對旋(xuán)轉接頭軸承受(shòu)力(lì)情況進行(háng)了分析,旋轉接頭下麵一盤軸承的受(shòu)力情況如圖2所示。
  由受(shòu)力分析圖可(kě)以看出,軸(zhóu)承因(yīn)受旋轉接頭和液壓油(yóu)自(zì)身重力影響,承受了很大的軸向(xiàng)力,因此,在軸承選型(xíng)時(shí)應選擇給承受足夠軸(zhóu)向(xiàng)力的軸承。在拆檢過程中,發現(xiàn)旋轉接頭下麵使用的軸承為深溝球軸承6952,查詢軸承手冊得知,深溝球可以承受的軸向力很小。因此,使用該軸承的(de)旋(xuán)轉接頭用於鋼(gāng)包(bāo)回轉台介質傳輸時,不能承受較大的軸向載荷,極容易發生損壞。因此(cǐ),軸承選擇不當是(shì)旋轉接頭壽(shòu)命較(jiào)短的根本原(yuán)因。
  3 液壓旋轉接頭(tóu)改造方案
  確(què)定液(yè)壓旋轉接頭滲漏油的原因後,對液壓旋轉接頭進行了改造(zào)。首先,對液壓旋轉接頭的軸承重(chóng)新進行(háng)了選型(xíng)。綜合(hé)外形尺寸、承載(zǎi)力、轉速等條件,選擇了角接觸球軸承71952AC替(tì)代了現使用的深溝球軸承6952。角接觸球軸承外(wài)形尺寸(cùn)與深溝球軸承相差不大,其除了可以承載芯軸擺動產生的徑向力之外,還可(kě)以承受來自旋轉接頭及傳(chuán)動(dòng)介質產生的重力。
  此外,為了加強旋(xuán)轉接(jiē)頭通道間密封(fēng)的可靠性,采用新型的孔用回轉方形圈替代了原先使用的孔用格萊圈。格萊圈結構如(rú)圖3(a)所示,它由一個橡膠O型圈及聚(jù)四(sì)氟乙烯方形圈組合而成。O型圈為施力元件提供足夠的密封力,並對聚四(sì)氟乙(yǐ)烯圈起補償作用。它用於液(yè)壓缸活塞(sāi)杆用密封時(直線運動)效果(guǒ)較好,但當其用於回轉部位的密封時,使用效果不如孔用回轉方形圈。孔用回轉方形圈結構如圖3(b)所示,它由一個填充聚四氟乙烯的(de)耐磨環和一個O型橡膠密封圈組成(chéng),O型圈(quān)提供預緊力,可對耐磨環的磨損起補償作用,耐磨(mó)環上開有密封線,具有雙向密封效果,可以單向或者雙(shuāng)向承受壓力,有效提高了通道間密封性能,防止了竄油現象發生。
  4 結束語
  2010年2月改造後的旋轉接頭在9’連鑄機安裝上(shàng)線(xiàn)。經過(guò)6個月的(de)運行表明,改(gǎi)造後的旋轉接頭運(yùn)行平穩,無異常聲音,無滲漏油現象,改造達到了很好的效果。
來源:《潤滑與密封》2011年10月
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