許中義 謝誌文
(大慶(qìng)石油化工總廠化工廠,黑龍江大慶 163714)
摘 要:膨脹幹燥機是順(shùn)丁橡膠裝置後處理單元的關鍵設備。文中簡要介(jiè)紹了膨(péng)脹幹燥機的工(gōng)作原理(lǐ)和結構,通過對膨脹幹燥機主軸斷裂原(yuán)因,從理論上分析了主軸在交變應力作用下斷(duàn)裂發生(shēng)、發展的過程,並從設備操作、結構上分析了交變應力產生的原因和(hé)對設備產生的危(wēi)害,並針對這些問題,提(tí)出了解決和防止主軸斷裂的措施。
關鍵詞:膨脹幹燥(zào)機(jī);主軸;斷(duàn)裂;原因;對策
2003年9月23日,大慶石油化工總廠化工廠橡膠裝置(zhì)後處理B線膨脹幹燥機(jī)(M-304)進料段螺套與進料鬥(dòu)發(fā)生摩擦(cā),致使進(jìn)料鬥過熱已呈暗紅(hóng)色,且(qiě)減速機振動並逐漸加劇,停車(chē)對設備進行檢查,發現減(jiǎn)速機地腳螺栓斷(duàn)一根,且地腳發現裂紋,需對該設備進行檢修。操作人員排料時發現(xiàn)膨脹幹燥(zào)機不出料,減速機振動大,緊急停車重新對膨脹幹燥機認真檢查,在幹燥機的主電機聯(lián)軸節處進行盤車,發現(xiàn)盤車非常輕鬆,仔(zǎi)細檢查確認(rèn)膨脹幹燥(zào)機螺杆主軸斷。
1 膨脹幹燥機的工作(zuò)原理和(hé)主要結構
1.1工作原(yuán)理
膨脹幹燥(zào)機主要由主電機、液力偶合器、齒輪減速箱、膨脹幹燥機主體4部(bù)分組成。其(qí)主體部分(fèn)結構示意圖(tú)見圖(tú)1。
1.電機;2.耦合器(qì);3.減速機;4.主機底座;5.下料段支撐(chēng)板;6.下料段;7.主軸;8.螺(luó)套;9.主機機體;10.支(zhī)撐套;11.剪切銷釘;12.連接段;13.模板
圖1 膨脹幹燥機結構示意
由擠壓脫(tuō)水機輸出的膠料,通過膨脹幹燥機進料(liào)鬥連續不斷地喂入進料段,然後通過剪切螺釘剪切膠料,旋轉螺杆擠壓膠料並把(bǎ)其沿軸向輸送推進;與此同時,采用過熱蒸汽加熱膠料至(zhì)100~175℃,以軟化膠料而利於(yú)擠壓、幹燥,逐(zhú)步升溫增壓的膠料由擠出段輸出(chū)並被壓入模板並擠出。由於膠料在機(jī)筒內受到剪切、擠壓和摩擦作用,到擠出段膠料壓力已升至5~7MPa,當處(chù)於受壓狀(zhuàng)態的膠料從模板噴嘴以高速噴出時,因模板外側的空間突然增大,膠料的壓力由約7MPa驟降至0,使膠條突然膨脹放鬆,膠條內所含水分迅(xùn)速閃蒸氣化,並由(yóu)此達到使膠料進一步(bù)膨脹幹(gàn)燥的目的。
1.2主要(yào)結構
主螺杆由24節螺套依次套在螺杆主軸上並通過鍵聯接(jiē)而組成,首段螺套為5圈等螺距螺紋,為便於安裝剪切螺釘,壓縮(suō)段和擠(jǐ)出段均設計成單開放式的斷(duàn)續螺紋,各段(duàn)螺(luó)距均不相同。螺距由低壓側向高壓側逐漸縮小,利用螺距縮小(xiǎo)來造壓和增加摩擦省熱,以擠出膠(jiāo)料(liào)中的水分,提(tí)高幹燥能力。螺杆頭為錐形(xíng)結構,利於螺杆主(zhǔ)軸的(de)調心定位。
3段夾套式機筒彼此用螺栓聯接,每段機筒(tǒng)都有供(gòng)蒸(zhēng)氣加熱或水冷卻的(de)進出口。沿機筒每(měi)隔一段距離的四(sì)周(zhōu)上均布有4個由外向內壁延伸凸出的剪切螺(luó)釘,共20圈,剪切螺釘與螺套的螺槽相對應(yīng),其作用是斷裂剪切螺杆上(shàng)的膠料(liào),阻止膠料隨螺杆同軸旋轉並促使其沿軸向擠壓推進。
每兩(liǎng)節機筒或與(yǔ)短節的聯(lián)接處共4處襯有(yǒu)支(zhī)撐襯(chèn)套,對機筒的安裝起定心作(zuò)用及利於機體的密(mì)封。支撐襯套(tào)內表麵(miàn)堆焊3mm左右的硬(yìng)質合(hé)金層,與4個支撐襯套位(wèi)置對應的E、F兩節螺旋套表麵也堆焊硬質合金,以提高耐磨性。在擠出(chū)段的末端裝有模板,用螺栓固定在短節。幹燥機的螺杆主軸為單端固定的懸臂軸,懸臂端長達3.9m,懸臂端主要靠4個支撐襯套支撐。
2 膨脹幹燥機斷裂主軸的檢查
發現(xiàn)主軸斷裂後,當(dāng)天進(jìn)行拆檢。解體檢查時發現幹(gàn)燥機主軸是在節螺旋套定位軸肩A截麵處斷裂見圖2,斷口呈剪切斷麵。支撐襯套(tào)是9月(yuè)1日檢修(xiū)時更換的,經檢查,四節支撐襯(chèn)套的磨損都很小,各節螺套也未發現磨損,說明9月1日的檢修安裝質量沒有問題。檢修開(kāi)車後隻有兩次停車,一次是因前工段(duàn)改造(zào)計劃停車,再有就是9月23日主軸斷裂停車,說明在這期間的操作也沒有大的問題。

圖2 膨脹幹燥機主軸結(jié)構示意
3 膨(péng)脹幹(gàn)燥機主軸斷裂分析
3.1主軸斷裂原因
從主軸的斷裂截麵來看,軸的斷裂屬於疲勞破壞(huài)。軸在運行過程中,通(tōng)過穿在主(zhǔ)軸上的螺套將橡膠由進料段推進到模頭處,主軸主要承(chéng)受扭轉剪切應力,由於外部(bù)負載(zǎi)變化(huà)的影響,剪切(qiē)應力也呈周(zhōu)期性(xìng)變化,這樣就產生了交變應力。軸在交變應(yīng)力的作用下,產生疲勞斷裂。從金屬的(de)疲勞斷裂理論(lùn)分析,主軸斷裂的產生經曆了3個階(jiē)段。
⑴與主應力方向大體成45°傾斜的疲勞擴展是第Ⅰ階段。本階段一般(bān)僅一兩個晶粒深,但所占疲勞壽命的比例卻不低。由於(yú)裂紋擴展(zhǎn)的速率很低,故在這部分(fèn)斷口上一般看不出任何(hé)擴展(zhǎn)的特征形(xíng)貌。
⑵與主應力方(fāng)向垂直的疲勞擴展是第Ⅱ階段。在此階段(duàn)中,每經一個載荷循環(huán),裂紋就往前擴展一(yī)步。在循環加載、卸載過程中,將在裂尖區產生塑性變形區,此時受到拉伸和(hé)壓縮性應變循環,就要發生局部(bù)斷裂擴展(zhǎn),塑性區也往(wǎng)前推進一步(bù)。根據載荷的不同,每一循環中開裂的金屬可能經(jīng)曆了不止一(yī)次二(èr)次,而許(xǔ)多(duō)次的塑性應變循環。
⑶瞬(shùn)斷區(qū)。此時,由於有效截麵(miàn)很小,加上(shàng)裂紋很(hěn)深而應(yīng)力集中,應力強度因子達(dá)到很高的水平,其斷裂過程同單調加載(zǎi)情形相似[1]。
3.2主軸交變應力(lì)產生的原因
3.2.1開、停車過於頻繁 該(gāi)裝置開(kāi)工以來,後處理設備運行一直不太穩定,僅在運行(háng)的近兩個半月內,B線共開、停車達55次之(zhī)多,從電機開車的計數器上顯示(shì),這55次開、停(tíng)車電機(jī)啟動116次(cì)。由於膨脹幹燥機的主電機功率高達588Kw,每次膨脹幹燥機電機的啟動都將使幹(gàn)燥機主(zhǔ)軸的扭轉應力由零突變至Z大(dà)值,此時的(de)主軸承(chéng)受了巨大的交變應力。而自7月1日至9月(yuè)23日(rì)短短(duǎn)的80多(duō)天(tiān)裏,幹(gàn)燥機主軸就受到了116次負載由零突(tū)變至Z大值的交變應力突變,這種交變應力的產(chǎn)生,對軸的斷裂產生重大的影響。
3.2.2下料不均 膨脹幹燥機正常操作時,主軸轉數應(yīng)根據進(jìn)料量大小適當調整。7月份以來,經常發生凝聚釜到後處理的物料負荷波動幅(fú)度過大的情況,嚴重時甚至斷料。在物料負荷波動幅度(dù)過大的情況下(xià),相應的螺杆轉數不可能(néng)及(jí)時做(zuò)相應調整。在進到幹燥機內的物料(liào)偏少時,在機體內會(huì)出現間斷空膛,而間斷空膛要比機體充滿物料時在(zài)主軸(zhóu)上產生的扭轉應力小,這種交變載荷也是產生交變應力的原因之一,雖然此時產生的交變應力和開停機產生的交變應力相比要小很多,但是,下料不均的情況卻時刻存在,產生交變(biàn)應力的次數也相當(dāng)巨大,因此對主軸的疲勞斷裂也產生重大的影響。
3.2.3頻繁堵料 在幹燥機進料段(duàn)發生堵料時,進料段的物料積存在進料鬥,不再進到機體內,而操作(zuò)人員不可能每次都及時發現幹燥機已經堵料並馬上停機,此時幹(gàn)燥機大電機將繼續運轉。由於此時物料不(bú)再進到機體,而主(zhǔ)軸還在繼續旋轉,此(cǐ)時主軸受到的剪切力(lì)要小於正常開車時的剪切力,兩者間的剪切力的差別要大於機體間斷(duàn)空膛的情況(kuàng),此時產生的交變應力對主(zhǔ)軸斷裂也是重要(yào)原因之一。
3.2.4螺套與下料鬥發(fā)生機械摩擦 由於斷料及下料不(bú)均,經常造成螺套與下料(liào)鬥發生摩擦,直至(zhì)發熱、發紅,此時主軸(zhóu)的溫度已達到600~700℃,致使主軸進料段(duàn)處形成多次退火,其強度極限已(yǐ)嚴重下降。此(cǐ)次主軸斷裂時正處於因摩擦(cā)發紅狀態,而高溫狀態下材料的強度極限比正常(cháng)溫度下的強度極限低很多。所以,因摩擦發熱、發紅造成(chéng)主軸強度嚴重下降,也是主軸斷裂的主要原因之一。
3.3軸的結構不合理
分析主軸斷裂的原因,除了交變應力(lì)的影響,斷裂處的應力(lì)集中也是重要原因之一。據了解,與大慶石油化工總化工廠同型號的膨脹幹燥機,北京燕化橡膠廠的(de)幹燥機主軸(zhóu)曾多次發生斷(duàn)裂,茂名石化(huà)橡膠廠同型號的膨脹幹燥機(jī)去年(nián)曾發(fā)生過主軸斷裂(liè)的故障,前不久(jiǔ)又發生了同樣的(de)故障,且斷裂部位(wèi)都相(xiàng)同。分析各廠(chǎng)主軸斷(duàn)裂的原因,主軸結構不合理也是重要原因(yīn)之一。由於(yú)軸肩處產(chǎn)生(shēng)應力突變,造成該處應力(lì)集中,在交變應力作用下,加劇了主軸斷裂的周期。
4 防止主軸斷裂(liè)的措施
4.1加強操作人員的技(jì)術培訓
要防止膨脹幹燥機主(zhǔ)軸斷裂,首(shǒu)先要保證膨脹幹燥機(jī)的(de)安全平穩運行,盡可能降低非計劃停(tíng)車次數。所(suǒ)以要(yào)在加強操作人員的技能培訓上下功夫。根據膨脹幹燥機(jī)的各項運行參數,製訂當運行參數超標時如何(hé)調整(zhěng)的(de)各項措施,並認真組織操作人員進行技術培訓,考試合格後上崗,確實保證(zhèng)膨脹幹燥(zào)機(jī)的安全平穩運行。
4.2穩(wěn)定凝聚單元(yuán)的操作
後處理單元的上一道工序是凝聚單元,凝聚單元的操作是否穩定、生產(chǎn)負荷是否(fǒu)穩定(dìng)是影響後(hòu)處理(lǐ)單元是否平穩運行(háng)的重要因素。前麵已分析,由於下料不均,對膨(péng)脹幹燥機主軸的疲勞斷裂會產生重要影響。所以,穩定(dìng)凝聚單元(yuán)的操(cāo)作,保證生(shēng)產負荷的平穩,是保證膨脹幹燥機安(ān)全平穩運行的對策之一(yī)。
4.3提高橡膠產品的內(nèi)在質量
橡膠產品內在質(zhì)量的好壞,直接影響(xiǎng)到橡膠後處理設備(bèi)尤其是膨脹幹燥機的操作。橡膠產品的內在質量取決於聚合單元聚合反應的好壞(huài)。聚合反應好,並且穩(wěn)定,橡膠的門尼值恒定,凝膠含量低,橡膠的各項性能指標優(yōu)良,到後處理單元的橡膠就不易堵、不易掛,反映在膨脹幹(gàn)燥機(jī)的設備操作上就不易堵料。如果聚合反應不穩定,橡膠物(wù)性就不好,在膨(péng)脹幹燥(zào)機(jī)的操作上反映出來的就是易堵料,設備的各項操作參數失控。而聚合反應的好壞,和回收單元精製的原料丁二烯和溶劑油的(de)質量有關,還和操作人員的操作水(shuǐ)平有關。所以,隻有加強對橡膠(jiāo)產品內在質量的控製(zhì),膨脹幹燥(zào)機的運(yùn)行才會(huì)平穩。
4.4增加(jiā)設(shè)備連鎖保護
為了加強膨脹幹燥機的安全平穩運行,針對膨(péng)脹幹燥機(jī)的操作特點,下一步(bù)要增(zēng)加設備的聯鎖(suǒ)保護(hù),使得操作人員能夠及時發現設(shè)備運行異常現象。比(bǐ)如增加(jiā)堵料報(bào)警聯鎖、模頭壓力聯鎖以及大(dà)電機頻繁啟動延時聯鎖等,切實保證膨脹幹燥機的安全平穩運行,延長其使用壽命。
4.5優化主軸結構
由(yóu)於膨脹幹燥機(jī)主軸軸肩(jiān)處的應力集中(zhōng)是引起主軸斷(duàn)裂的原因之一,所以在有機會對主軸結構進行改造時要對此處結構加以優化,避免或減(jiǎn)少應力集中。比如在此處加軸套(tào)等。
參考文獻:
[1]吳望周,化工設備斷裂失效分析基礎[M],東南大學出版社,1991
來源:《煉油與化工》2005年第4期