萊城電廠(chǎng)引風機電機軸(zhóu)承化(huà)瓦原因分析

2015-10-16

張(zhāng)波 王致舉
  摘 要:萊城電廠引風機軸承采(cǎi)用油環給軸頸供潤滑油自潤滑(huá)方式,#3機引風機電機在調試中,軸(zhóu)承多(duō)次化瓦,經過多次檢修使電機滿足了機組運行要(yào)求,本文對軸瓦化瓦的原因及采取(qǔ)的措施進行分析,以供參考。
  關鍵詞:電機軸瓦;化瓦;原因分析
  1 引言
  萊城電廠引風(fēng)機(jī)電機(jī)由湘潭電機廠生產,型號為YFKK800-8-W,功率為2000KW,電壓為6000KV。電機采(cǎi)用自調心端蓋式滑動軸承,軸瓦與軸(zhóu)承座、軸承蓋為球麵接觸,在自由端軸承座上貼(tiē)有一層(céng)絕緣層以防止電動機軸(zhóu)電(diàn)流,軸承采用油環給軸頸供潤滑油自潤(rùn)滑方式(這是該型電機的Z大特(tè)點),潤滑(huá)油采用46#機械油。電機軸承溫度達70℃時報(bào)警,溫度達80℃時停機。#3機(jī)引風機(jī)電機在調試軸承多次化(huà)瓦,經過多次檢修(xiū),現通過對電機幾次檢(jiǎn)修(xiū)及(jí)試運情況來分析電機化瓦的主要原(yuán)因。
  2 軸(zhóu)瓦解(jiě)體檢修情況(kuàng)
  電機安裝前,根據《電力建設施工及驗收技術規範(fàn)》(鍋爐機(jī)組篇)、《火電施工質量檢驗及評定標準》(鍋爐篇)的技術(shù)要求(qiú)對電機軸承進行解體檢修,各配合間隙如下:
  3 電機次進行單機試轉,軸承溫度(dù)與振動
  電機運行約43min,軸瓦溫度、軸承振動出現異常,立即按事故按鈕停機(jī),對軸承解體檢查,發現軸瓦化瓦(wǎ)。
  4 原因分析
  從(cóng)軸瓦(wǎ)化瓦情況看(kàn),初(chū)步認為化瓦原因為軸頸與(yǔ)軸瓦接觸角過大、瓦口間隙偏小。於是對其進行調整,將(jiāng)軸頸與軸瓦接觸(chù)角調整為55℃,瓦口間隙調整為0.35mm。兼於電機運行時電機軸承軸向振動偏大(高達0.071mm),懷疑電動機磁力中心偏差過大,便在主軸(zhóu)上(shàng)做出標(biāo)記,以便下次啟動電機時進行分析。
  電機檢修組裝(zhuāng)完畢,又重新啟動。這次電機連續運行(háng)8h,軸瓦溫度達(dá)64.3℃後便穩定下來(lái)。電機運行時主軸(zhóu)明顯向風機(jī)側偏移,軸(zhóu)向振動仍為(wéi)0.071mm,這(zhè)樣便可以(yǐ)肯定電機運行時,主軸向風機側竄動過程中主軸軸肩受到推力側軸瓦較大的阻力,導致(zhì)電機運行(háng)中軸向振動過大。於是在推力側軸承(chéng)座與電機機殼間加一層1mm鋼墊,再一次啟動電動機,軸向振(zhèn)動小於0.02mm。
  從電動機單機試轉情況看,軸瓦溫度(dù)雖然穩定下來,但仍然偏高,帶負荷後很可能要達到電機軸瓦報(bào)警溫度(70℃),鑒於當時實(shí)際(jì)情(qíng)況,我(wǒ)們決定對電機進行(háng)帶負荷運轉,以便發現問題,進行處理。
  電機帶負荷調試(shì)時軸瓦溫度和軸承振動如(rú)下:
  從(cóng)電機運行情況看,設備(bèi)啟動後(hòu)軸瓦溫度(dù)升高較快(kuài),到8min左右,軸瓦溫(wēn)度、軸承振動出現明(míng)顯異常。停機後檢查聯軸器對中,聯軸(zhóu)器(qì)找正偏差小於0.025mm。對電機進行解體檢查,發(fā)現軸(zhóu)瓦化瓦,從軸向看,一側較輕,一側較重。經過認真分析,認為軸承上瓦與上瓦蓋間的間隙過小是造成化瓦的主要原因。軸承上瓦與上瓦(wǎ)蓋間的間(jiān)隙過小(xiǎo)造成球(qiú)麵瓦在軸承座(zuò)內無(wú)法自由(yóu)活動,無法自動調心,軸頸與軸瓦不(bú)能(néng)良好接觸造成化瓦現象(xiàng)。
  5 采取的措施
  5.1反(fǎn)複檢(jiǎn)修(xiū),造成球麵瓦(wǎ)與球麵座有劃痕,對接合麵(miàn)進行研磨;
  5.2調整軸承上瓦與(yǔ)上瓦蓋間的間隙,使其分別(bié)在0.02mm、0.05mm、0.07mm、0.10mm下試轉電機(jī)。
  5.3兼於(yú)軸承(chéng)座內(nèi)不是循環油潤滑,為使軸承內形成良好(hǎo)的潤滑,在甩油環(huán)上鑽孔,加大甩油環甩油量,如下圖所示(shì):
  通過進行(háng)調試,軸承上瓦與上瓦蓋間的間隙在0.07mm時(shí)效果Z佳。A引風機Z高(gāo)溫度為64℃,B引風(fēng)機Z高溫度為62℃。
  6 結論
  針對萊城電廠#3機組引風機電機的調試(shì),我們對改型電機軸承的檢修技術要求得出如下(xià)結論
  6.1這種采用油環給軸頸供(gòng)潤滑油自潤滑方式的電(diàn)機軸承,不同的間隙配合(hé)對電機運行時軸瓦溫度影響較大(dà),這就要求檢修(xiū)人(rén)員要有高度(dù)的責任心;
  6.2瓦口間隙應建立0.25mm~0.35mm間,瓦頂間(jiān)隙應建立0.30~0.40mm間;
  6.3軸(zhóu)承上瓦與上(shàng)瓦蓋間間隙在0.06~0.10mm間電機運行效果比(bǐ)較理想;
  6.4球麵瓦與球麵(miàn)座接觸應良好,用色(sè)印檢(jiǎn)查,不得小(xiǎo)於1點/cm2,且接觸點分布均(jun1)勻,轉動(dòng)應靈(líng)活無卡色現象;
  6.5軸頸與(yǔ)軸瓦接觸角度應在500~600間;
  6.6不同的環境溫度,對該(gāi)型電機軸瓦溫(wēn)度影響較大,軸承溫度夏季要比冬季高10℃左(zuǒ)右,因而(ér)夏(xià)季要加強對軸瓦溫度(dù)的監護。
  6.7由於在自由端軸承座上貼有一層絕緣層,軸瓦裝配時,應(yīng)加強對絕緣層的保護(hù)。
  6.8該型電機雖已在多個(gè)電廠被采用(yòng),兼於電機軸承(chéng)製造質量的差(chà)異,電機調試存在一定的困難,從萊城(chéng)電廠#1、#2機組(zǔ)4台電機運行情況來看,仍存在電機溫度升高,甚至化瓦的情況(kuàng)。在3#機組調試期間,引風機軸瓦溫度偏高時,我們在軸承座透氣(qì)孔注入潤滑油,同(tóng)時從放油孔進(jìn)行放(fàng)油,始終保持軸承座內油位不變,通過這種方式對軸承進行冷卻保護(hù),從(cóng)運行情況看,采取這種措施(shī)取得了較好的效果,有利於(yú)軸瓦與(yǔ)軸頸的(de)磨(mó)合。針對這種(zhǒng)情況,建議采取(qǔ)以下兩種措施對電機軸(zhóu)承潤滑油係統進行改造:
  (1)電機軸承(chéng)內安(ān)裝冷卻水管作為冷卻器對潤滑油進行冷卻軸承座原設計(jì)有進油孔、出油孔,將出油孔作為進水口(kǒu),進油孔作為出水(shuǐ)口;軸承座內水管選用φ12銅管,如下圖所示:
  (2)采用循環油方式進行潤(rùn)滑從風機(jī)油站接出循環油對電機(jī)軸(zhóu)承進行潤滑。
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