滾動軸承意外損壞原因(yīn)的分析

2015-10-19

哈爾濱(bīn)軸承集團公司 郭(guō)萍 王哲 馬君
  滾動軸承是各種機械裝置中大量使用的基礎(chǔ)零件,一套軸承的突然損壞就可能使整套設(shè)備停止運轉,還可(kě)能造成嚴重的人身事故。因此研究(jiū)滾動軸承的損壞原因具有重要的意義,可以使我們改進使用方法.正確地使用軸承,從而防止軸(zhóu)承(chéng)的突然損壞,避免事故的發生。充分地發揮軸承應有的(de)效能。
  以下是對幾種用戶使用過程中突然損壞的軸(zhóu)承樣品進行的實例分析:
  一、6203軸承的故障分析
  6203軸承是我廠出口到國外(wài)一家公(gōng)司的軸(zhóu)承,用於手套自動紡(fǎng)織(zhī)機的傳動軸上。該批軸承經用戶(hù)裝機運轉3個月後,部分軸承發生故(gù)障,故進行返廠分(fèn)析。
  1.外(wài)觀分析
  三套軸承中的油脂均己(jǐ)燒幹,其中一套(3號)已無法用手轉動。
  2.軸承安裝分析(如圖1所示)
  其中軸承座孔(kǒng)表麵為車加工表麵.軸為鍛造成型,且表麵較為租(zū)糙。
  從圖1中可以看(kàn)出。座孔與軸的錐度較大,造成一(yī)套軸承內徑與(yǔ)軸的過盈量很大而另(lìng)一套軸承則處於間(jiān)隙狀態。這種配合不甚合理(lǐ)。
  3.軸承尺寸精度的測量
  4.拆套分析
  三套6203軸承中,1號、2號軸承滾道(dào)正常,軸承的鋼球、架均(jun1)未損壞,但內、外(wài)滾道均已變色(sè),是因為軸承工作過程中溫度偏高所致,1號(hào)、2號軸(zhóu)承外圈(quān)滾道產(chǎn)生的(de)運動軌跡,屬於軸承在配合麵(miàn)出現(xiàn)較大的同(tóng)心誤差,產生傾斜力而造成的。另外,3號軸承的內、外圈、滾動體(tǐ)及保持架均己(jǐ)鏽蝕,內、外滾道有不同程度的剝落現象(圖2所示)。
  5.軸承的硬度分析(HRC)
  6.軸承(chéng)淬火組織分析
  7.材料(liào)分析(xī)
  經光譜分析6203軸承的鋼種符合(hé)GCr15。
  8.結論
  經以上分析6203軸承材料、熱處理質量及機(jī)械加工均(jun1)合格。軸承損壞是(shì)因為軸承安裝過(guò)程中.軸承座孔和軸的配合(hé)不符合(hé)公差配合(hé)標準,且(qiě)因錐(zhuī)度較大而產生傾斜配合造成的。另(lìng)外軸(zhóu)承也存在密封(fēng)安裝方麵的問題,3號軸承產生鏽蝕卡死。
  二、6202-2Z軸承樣品故障分(fèn)析
  6202-2Z是我廠為國內一電機廠家配套的電機軸承。首批軸承裝機一個月後出現軸承(chéng)噪音(yīn)過大、振動(dòng)值超差現象,無法滿足使(shǐ)用要求。
  1.軸承的測振(加速度型)
  從表4中可以看出,無論清洗前後,軸承的振動(dòng)值都嚴重(chóng)超差,不符合Z1組振動值小於44dB的要求。
  2.清洗後樣品軸承徑向遊隙的測量
  根據測量結果(見表5),軸承遊隙偏(piān)大(標準規定,基本組遊隙值為3~18um,考慮到(dào)測量(liàng)負荷,應在8~23u m之間),其中4號軸承的遊隙己超(chāo)差。
  3.拆套分析
  (1)套圈滾道與鋼球(qiú)的接觸痕跡,如圖3所示。
  從圖3中可以看出,內、外滾道與鋼球的接(jiē)觸痕跡分別偏(piān)向一側。說明軸承承受(shòu)的工作載荷中,軸向力與徑向力的比值偏大,造成(chéng)軸承工作接觸角的增大,而軸承在此種遊隙下是不具有這樣大軸向承載能力。一般小(xiǎo)型軸承在基本組(zǔ)遊(yóu)隙(xì)狀態下,軸(zhóu)向負(fù)荷不得超(chāo)過額定靜負荷的(de)0.25倍,超過此極限,對軸承的(de)溫升和受力產生不良影響,將導致軸(zhóu)承壽命顯著下降或急劇損(sǔn)壞。
  (2)對鋼球的測量(名義(yì)鋼球直徑(jìng)尺(chǐ)寸為5.953mm)
  從表6中可以看(kàn)出,鋼球(qiú)已經(jīng)嚴重磨損,圓度被破壞。從鋼球的磨損接近0.01mm來看,軸承本身遊隙不是很大,屬於基本組遊隙,說明測(cè)得的遊隙過大是由於鋼球的磨損造成的,這是導致軸承振動(dòng)值超差、噪音較大的(de)直接原因。
  4 結論
  根據對樣品的檢測分析,軸承的振動值(zhí)超差,噪音較大(dà)的(de)現象,是由於安裝時,承(chéng)受(shòu)軸向負荷過(guò)大(超過軸承軸向承(chéng)載極跟)和使用不當,使軸承(chéng)在工作中的溫度迅(xùn)速升高,摩擦加劇,鋼球磨損嚴重所引起的。
  三、16007與6302-2Z軸承(chéng)的故障分析
  16007和6302-2Z是我廠給國內一摩托車(chē)製造廠配套的兩種軸承。其(qí)中16007軸(zhóu)承用於AX-100摩托車發動機曲軸輸出端支承,6302-2Z則屬於該車的(de)後(hòu)輪轂軸承。首批裝(zhuāng)有這兩種軸承的(de)摩托車售出後的2~3個月內,部分摩托車上(shàng)的這兩種軸承(chéng)均發生了損壞。
  1.損壞樣品軸承的初(chū)步分析
  通過對損壞的軸承攆品進行檢測(cè)發現,16007軸承是因工作時(shí)溫升過高,導致(zhì)滾道燒傷而過熱(rè)損壞(huài);6302軸承則(zé)因滾道出現疲勞剝落勞而損壞。
  2.廠實(shí)際調查後得出的結論
  16007軸承是該廠為提高其摩托車國產化率(lǜ)而(ér)采用的,原從國外進口的軸承型號為16007C3,“C3”是軸承的徑向遊隙代號,而該廠卻將“C3”誤認為(wéi)軸承的公差等級為C級,故(gù)向(xiàng)我廠訂購了徑向遊隙為基本組的16007軸承。由於軸承的徑向遊隙(xì)偏小(遊隙值基(jī)本組為(wéi):6~20μm,C3組為15~33μm),而曲(qǔ)軸輸出端與軸承內徑的過(guò)盈較(jiào)大,導致安裝軸承時出現徑(jìng)向夾(jiá)緊。吃掉了遊隙。因此,軸承在高速運轉時,磨擦急劇加大,溫(wēn)升過高,造成軸承的過熱損壞。
  6302軸承的損壞則是(shì)由於不懂軸承的安裝常識造成的。該軸(zhóu)承(chéng)的補圈與殼體之間為過盈配合,軸承壓入殼體時.所施加的壓力必須均勻地加在外圈上。實際操作時則是(shì)把壓(yā)力加在內圈上。這樣。壓力通(tōng)過內圈傳遞給(gěi)鋼球,再由鋼球傳遞(dì)給外圈,造成內、外圈滾遒,特別是外圈滾道(dào)產生許多壓痕,導致外滾道過早疲(pí)勞剝落。
  通過以(yǐ)上一(yī)些軸承損壞(huài)的實(shí)例分析可以看到,盡管軸承意外(wài)損壞的形(xíng)式多種多樣,但究其原因,大部(bù)分是選型不合適、配合不(bú)合理、安裝不當、密封不好及潤滑不良等外部因素引起的。因此用戶應多了解有關軸承(chéng)方麵的知識,必要時需應向軸(zhóu)承(chéng)生產廠家提供軸承使用的工況條件,由軸承廠為萁單獨(dú)設(shè)計製造。這(zhè)樣,才能(néng)使其所用的軸承(chéng)正常地工作(zuò),更好地發揮其應有的效能。
來源:《軸承》2002年第4期(qī)
久久午夜羞羞影院免费观看_亚洲人成人一区二区三区_国产精品对白刺激久久久_色情a片做爰片_天码AV无码一区二区三区四区_亚洲AV永久无码精品天堂2_九九网在线视频观看A片日韩_亚洲欧洲精品成人久久曰影片