摘 要:對某發電廠汽輪(lún)機(jī)機組存在的問題進行原因分析,找出解(jiě)決(jué)辦法,描述軸承(chéng)座台板更換的工藝過程。
關鍵詞:汽缸脹縮;軸承座台板的改進;台板的更換工藝過程
1 汽輪機組故障現象
某(mǒu)發電廠N300-16.18/537/537型機組在運行一段時間後存在(zài)下列嚴重問題:,軸承座台板在(zài)施工中二次混凝(níng)土澆築質量不佳,造(zào)成機組運行(háng)時台板不牢固,機組振動較大。第二,機組在啟、停及增、減負(fù)荷時汽缸(gāng)的脹縮(suō)不暢,使脹差超限,嚴重(chóng)影響機組(zǔ)運(yùn)行(háng)。第三,機組投運8個月內,基礎不均勻沉(chén)降達22mm,造成汽輪機底座傾(qīng)斜,使高中(zhōng)壓汽缸水(shuǐ)平遭到破壞,造成汽缸脹縮(suō)的(de)進一步不暢,機(jī)組軸係中心破壞。要想在檢修(xiū)中恢複軸係中心,各軸承的調整墊塊就要進行極大(dà)的調整,從而使油擋窪窩、軸封窪窩等發生很大的變化,造成調(diào)整油擋(dǎng)間隙、通流間隙等間隙時調整量很大,造成調整困難,甚至(zhì)無法調整。
因為機組(zǔ)出現了以上嚴重問題,盡管軸承座台板的更換(huàn)工作量很大,為保證(zhèng)機組(zǔ)穩定安全運行,也隻能對軸承(chéng)座台板(bǎn)進行徹底檢修。
2 、二軸承座台板的(de)改進
、二軸承座承受高中壓缸及缸內部件的重量,這兩個軸承座在機組啟、停和增、減負荷時,受(shòu)汽缸的脹縮而向前或向後移動。由於軸承座負荷很大,產生的(de)摩擦力也比較大,這就使汽缸的脹縮受到很大(dà)影響。高中壓缸運(yùn)行時溫度很高,因此,汽缸脹縮也很大。如此大的脹縮而(ér)受到很大(dà)阻力(lì),必然造成脹縮不暢,汽缸變形。為了解(jiě)決這些問(wèn)題,機組廠家改進設計了帶滑塊的(de)台板。每塊滑塊比較小,便(biàn)於提高加(jiā)工精度、采(cǎi)用金屬性能好的材料,減小(xiǎo)摩擦係數;同時,在每塊滑塊上設有油槽,便於在(zài)軸承座和台板之間加潤滑脂,使(shǐ)幹(gàn)摩擦變為(wéi)潤滑脂摩擦,大大降低(dī)摩(mó)擦係數,減小了汽缸脹縮時的阻力(lì),大大改善了汽缸膨縮條件。
3 台板更換的工藝過程
下(xià)麵簡單描述(shù)一下、二軸承座台板的更換工藝過程。
3.1測量(liàng)工作
汽缸(gāng)揭(jiē)大蓋後,除進行標準項(xiàng)目測量之外,還(hái)應測量軸承座油擋(dǎng)窪窩中心、軸係中(zhōng)心,測量轉子軸頸揚度,測量軸(zhóu)承座及高中壓缸水平。
3.2拆(chāi)除下缸管道
拆除前首先進行汽缸(gāng)下部管道(包括主蒸汽管、抽氣管、輸水管等(děng))的(de)固定,防止拆除後發生傾斜、下降。拆除後管道做好標記,封堵。
3.3吊出高中壓下缸和軸(zhóu)承座
用(yòng)專用起吊工具吊出高中壓下缸,將下缸穩固的(de)放好。拆除軸承座上的油(yóu)管等連接零件,吊出軸承座。
3.4測量老台板尺寸(cùn),作為新台板的基準
測量台板的標高及在地麵標記出台板縱橫中(zhōng)心線。
3.5吊出老台板
鑿去台(tái)板(bǎn)四周二次澆注的混凝土,吊走台板,做(zuò)好老墊鐵的布置記號。
3.6修整墊鐵部位的(de)混凝土表麵(miàn)
用紅丹粉檢查墊鐵與混凝土表麵(miàn)的接觸(chù)情況(kuàng),接觸(chù)麵積大於總麵積的70%,接(jiē)觸點分(fèn)布均勻,檢查墊鐵水平度。
3.7研磨新台(tái)板與軸承座接觸麵
先將軸承座翻轉,使底麵朝上,用道木墊(diàn)平、墊穩,清理地麵,使其露出金屬光澤。然後在縱銷槽內安裝一隻(zhī)假縱銷(xiāo),銷子與槽留1mm間隙。在軸承座底麵上塗一薄層紅丹粉,將新台板放在軸承座平麵上,推動台板,使其沿(yán)縱銷做微量反複移動。吊出台板,檢查台板滑塊與軸承座(zuò)底麵(miàn)接觸,接(jiē)觸點均勻,接(jiē)觸(chù)麵積應大(dà)於(yú)75%,不符合要求(qiú),應進行研磨,直至(zhì)合格(gé)。取走假縱銷,在新台板上配製正式縱銷,其側隙應為0~0.01mm,並用螺栓固定在台板上,檢查縱銷與軸(zhóu)承座銷槽間隙應為(wéi)0.04~0.06mm,並全長接(jiē)觸均勻。
3.8試裝新台板
將新台板吊進試裝,檢查地腳螺栓孔等是否碰撞和有足夠(gòu)的調(diào)整餘地。
3.9初步調整台板
根據測得(dé)的台板標高及標記好(hǎo)的縱橫中(zhōng)心線,通過移動和對墊鐵高(gāo)度調整,對新台板進行調整就位。
3.10進一步調整台(tái)板
全麵檢查滑(huá)塊應無毛(máo)刺等異常,在滑塊上塗擦(cā)二硫化(huà)鉬粉,吊進軸承座就位。吊進高中壓下缸就位,裝好貓爪橫銷(xiāo),吊進轉子,對新(xīn)台(tái)板進行細調。
3.10.1先根據測得的數據對(duì)低壓缸軸承進行調整
根據軸封窪窩、通流間隙等數據調整低壓缸3、4號軸承瓦塊墊鐵,檢查瓦塊與轉子接觸(chù),接觸(chù)麵積大於70%,接觸均勻。
3.10.2對高中壓轉子與低壓轉子(zǐ)找中心
原則上(shàng)用移動台板調整,使中心初步找正。在(zài)移動台板進(jìn)行調整時,應在台板四周及平麵上(shàng)架設百分表,做好表值原始記錄,鬆地腳螺栓,複(fù)讀表值。縱橫向移動,用千斤頂緩慢頂動台板,直至側麵百分表達到需要調整的預定讀數。調整台板高低,可以將底部用小千(qiān)斤頂頂高,調整墊鐵高度(dù),直至垂直(zhí)方向百分表達到需要調整表值。上緊地(dì)腳螺(luó)栓,複讀百(bǎi)分表數值無變化。
3.10.3墊鐵的檢查與組裝
複測軸係(xì)中心與軸封窪窩中心,數值無誤後可組裝墊鐵。用紅丹粉逐(zhú)塊檢查(chá)墊鐵間(jiān)的(de)接觸(chù)情況,接觸麵積大於70%,接觸點均勻,用(yòng)0.03mm塞尺塞不進,不符合標準應進行刮(guā)研,墊鐵合格後放(fàng)入預先(xiān)做好標記的位置,並敲緊(jǐn)。要求墊(diàn)鐵放置整齊,斜口墊鐵錯口不超過30mm。全部墊鐵安裝檢查結束(shù)後,應複測台板與軸承座(zuò)接觸情況,用(yòng)0.03mm塞不進,Z後將墊鐵用電焊點焊牢固,注(zhù)意不要與台(tái)板(bǎn)點焊。
3.10.4軸係精找中
撤掉台板(bǎn)底部小千斤頂,複緊(jǐn)地腳螺栓(shuān),用膨脹水泥(ní)對台板(bǎn)二次灌漿,養(yǎng)護到要(yào)求。複測軸係中心與軸封窪(wā)窩(wō),刮研軸瓦與瓦塊墊鐵,直至中心合格。
4 結論
經過對1、2號軸承座台(tái)版的改進和更換,恢複了汽輪機高中壓缸水平,調整了軸係中心,在機組啟、停及增、減負荷時(shí)汽(qì)缸能夠良(liáng)好(hǎo)的脹縮,在運行時振動(dòng)值(zhí)大大(dà)減小,達到了優良(liáng)的標準,為機組安全穩定運行打下了(le)良好的基礎。
參考文獻
[1]汽(qì)輪機檢修[M].中國(guó)電力出版社.
[2]汪玉林.汽輪機設備檢修實用技(jì)術[M].地質工業出版社.
來源:《科技創新導(dǎo)報》2014年28期(qī)