顧立
(無錫托林頓軸承(chéng)有限公司(sī),江蘇無錫 214061)
摘 要:本例(lì)軸承在使用過(guò)程中,多次發生滾子碎裂造成軸承早期失效。通過對(duì)該現象的解剖和分析,確定原因為(wéi)用戶(hù)選型不當,使軸承超(chāo)負荷工作,滾子受冷擠壓產生塑性變形和加工硬化,造成軸(zhóu)承早期失效。
關鍵詞(cí):軸承;失效分析;冷擠(jǐ)壓;加工硬(yìng)化
江蘇泰州某金屬製品廠自去年以來使用我公(gōng)司22208CA軸承,安裝(zhuāng)在冷擠壓型材設備上,接連發生(shēng)因滾子碎裂而使軸承(chéng)早期(qī)失效現象,見圖1。該用戶委托泰州(zhōu)市技術監督局對失效軸承進行檢測,硬度(dù)檢測結果為
套圈:62HRC,合格
滾子:66-67HRC,不合格。
針(zhēn)對以上(shàng)情況,我們決(jué)定(dìng)以滾子為重點進行失效分析。

圖1 22208CA失效軸承和滾子
1 材料檢驗
材質檢查結果,滾子材料為GCr15鋼,原材(cái)料檢驗與質保書相符,符合YJZ84標準。
外形尺寸檢查結果見表(biǎo)1。
表1 失效滾子尺寸 (mm)

表1數據顯示,原設計的滾子是對稱型,失效(xiào)後的滾子為不對(duì)稱型,曲率半徑(jìng)R超出設計範圍,中心距P也有(yǒu)所偏移。兩種滾子(zǐ)的外形圖見(jiàn)圖2。

圖2 兩(liǎng)種滾子的外形圖
(a)失效滾(gǔn)子 (b)正常滾子
金相組織檢(jiǎn)查,將碎裂滾子沿軸向切開觀其截麵組織,檢查結果為:表麵無變質層,心部為2級組(zǔ)織,符合JB1255-1991標準。硬度檢查結果見表2。
表2 滾子硬度HRC

注:檢測設備為NewAge MT-90顯微硬度計
2 失效分析
現場觀察(chá),軸承的安裝如圖3,失效軸承位於(yú)左右(yòu)兩側。擠壓型材(cái)時,兩側(cè)各施一外力F,使鋼材由25mm逐步擠(jǐ)壓成(chéng)12mm(每次擠壓為高(gāo)度不變,寬度變)。因此軸承的受力形式為徑向力。從該廠的生產流程可(kě)知,要把φ25mm的圓棒冷(lěng)擠壓成24mm×12mm的型材時,需經過4次擠壓、1次圓整和1次退火過(guò)程(chéng),經計算,每次的擠壓(yā)力如表(biǎo)3所示。

圖3 22208CA軸承(chéng)安裝與受力圖
表3 型材擠壓力計(jì)算表

注(zhù):模具形狀係數:0.9,擠壓變形(xíng)程度(dù):1.2,材(cái)料抗拉強(qiáng)度:300~500MPa
從表3中可看(kàn)出,4次的總擠壓力均超出了軸承的額定(dìng)靜負荷(85kN),軸承處於超負荷工作狀態,因此,軸承的選型不當是造成本例軸承早期失效的主要原因。本例軸承由於常處於超負荷工作狀態,軸承承受的擠壓力超過了材料的(de)屈服極限,而滾子(zǐ)是軸承受力(lì)的支撐點,因此滾子率先發生塑性變形,並隨之發生表麵(miàn)硬化(huà)(即加工硬化),Z終(zhōng)導致滾子表麵硬度升高,脆性劇增,滾子碎裂進而軸承失效。
3 模擬試驗
為了驗證以上的分析,我們挑選了兩套22208CA軸(zhóu)承,對該軸承的硬度作了檢測(cè)和記錄,給用戶試用,軸承工作條件不變,冷擠壓200kg型材後失效,失效形(xíng)式同圖1。對該軸承滾子的(de)硬度及外形(xíng)尺寸檢測結(jié)果如表4所示。
表4 滾子失效前後硬度和尺寸對照表

以(yǐ)上數據表明:該軸承使用後,滾子因受擠壓而塑性(xìng)變(biàn)形,產生表麵硬化,滾子硬度普遍升高1.5~2HRC,個別部位升高3HRC,且加工硬化的程度與滾子的變形程度呈(chéng)正(zhèng)比例(lì)關係。在相同的工作條件下,軸承的失效形式是一樣的,規律是一致的,模擬試驗證實了(le)前麵的分析意見成立。
4 結論
軸承的正確選型至關重要。本例中因用戶選型(xíng)軸承不當,軸承的實(shí)際使用負荷已遠遠超出了額定靜負荷,使軸承處於超負荷工作狀態,造成軸承滾子(zǐ)的塑性變形和表麵硬化,脆性增加,超(chāo)過了材料的(de)強度極限導致滾子碎裂,軸承失效。
參考文獻:
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來源:《金屬熱處理》2002年第4期