元寶山(shān)熱電廠風扇磨軸端密封改造

2015-09-07

楊誌勇(yǒng)
元寶山熱電廠,內蒙古赤峰(fēng) 024070)
  摘 要:介紹了(le)元寶山熱(rè)電廠風扇磨軸端密封(fēng)出現的問題和解決的措施以及帶來的經(jīng)濟效益。
  關鍵詞:熱電廠;風扇磨煤機;密封
  元寶(bǎo)山熱電廠1號鍋爐(lú)為WGZ65/3182-12型中溫中壓煤粉爐,配備3台Φ1600/450型風扇磨煤機(jī),轉速為985r/min,自1992年7月投運(yùn)以來,一直存在著不同程度(dù)的軸承箱軸封漏油及向軸承箱串粉的問題,特別是1997年鍋爐負荷增(zēng)加,致使軸承箱串粉嚴重,潤滑油油質惡化,不僅頻繁更換潤滑油,而且造成軸承磨損嚴重,1年內3台磨煤機合計更換8套(tào)軸承(chéng),軸承使用壽命Z短的隻有2000h,在增加工人勞動強度、材料消耗的同(tóng)時,也給(gěi)機組的安全運行帶來了巨大的隱(yǐn)患。
  1 軸承箱串粉(fěn)及漏油的原因
  圖1是原有機殼及軸承箱軸封結構。從圖(tú)中(zhōng)可以(yǐ)看出此種密封方式主要是借助甩(shuǎi)油盤和迷宮透蓋與軸承箱前端蓋配合形成的迷宮來進行(háng)密封,機(jī)殼與軸承箱(xiāng)之間用石棉繩沾水玻璃填充。這種密封方式(shì)使機殼與軸(zhóu)承箱之間形成一密閉的通道,通過其機殼內壓力的變化直接影響軸承箱,這是串粉(fěn)與漏油現象出現的根本原因。
  為防止打擊輪後盤磨損,後盤上均勻焊有10條高為20mm的背筋,打擊輪安裝好,背筋與機殼之間隻(zhī)有8~10mm的間隙,運(yùn)行(háng)時,10條背筋(jīn)形成一小葉輪,通過它將機殼與打擊輪之間的煤(méi)粉打出(chū)。當磨煤機出力較小、幹燥熱風投入較少、小葉輪產(chǎn)生壓力高於打擊板側產生壓力時,葉輪中心(xīn)出現負(fù)壓區,軸承箱(xiāng)內潤(rùn)滑油開始被吸入機(jī)殼,出現漏油現(xiàn)象;而當磨煤(méi)機出力增加時,幹燥(zào)熱風(fēng)相(xiàng)應增加,由入口(kǒu)側節流調(diào)節的風機特性曲線可知(zhī)(見圖2,當風量增加到Q2時,風機特性相應改變為Pb,出口壓力增加到P2),打擊板側壓力顯著增加,此時打擊(jī)板(bǎn)側壓力高於小葉(yè)輪側(cè)壓力,煤粉流入小葉輪側,小葉輪(lún)中心處出現正壓區,煤粉通過迷(mí)宮串入(rù)軸承(chéng)箱,造(zào)成串(chuàn)粉(fěn)現象;串粉隨著(zhe)磨出(chū)力的增加而加(jiā)劇。
  為(wéi)解決串粉問題,曾采取過以下措施:減小迷宮透蓋與端蓋之(zhī)間(jiān)的間隙;在密封透蓋中添加二硫(liú)化鉬;開大磨分離器(qì)調節(jiē)擋板(bǎn)到(dào)90%;增(zēng)加背(bèi)筋數量。這幾項措施隻有第(dì)三項有一定(dìng)的(de)效果,但又(yòu)增加了鍋爐的機(jī)械不完全燃燒損失(shī),沒有真正有效實施。
  2 改造方(fāng)案及實施
  通過以上分析可知,為徹底解決漏油及串(chuàn)粉問題(tí),必須切斷機殼與軸承箱之間的聯係通道,為此提出(chū)了圖3所示改造方案(àn)。圖中更換大軸,將軸承箱後移,在(zài)機殼與軸承箱之間(jiān)增設1個Φ450mm的防塵盤,防塵盤(pán)固定於軸上,與機殼相距15mm,機殼後(hòu)蓋留有(yǒu)Φ350mm圓孔。以上方案(àn)於1998年4月在1號磨上進行了實(shí)施,改造成功後在1998年9月小(xiǎo)修時對2號、3號磨也進(jìn)行了改造。
  實際運行中,冷空氣自機殼與防塵盤之間不(bú)斷流(liú)入機殼,不再出現串粉及漏粉現象。其工作原理是:小葉輪因得到了充足的空氣,流量劇增,因此產生了(le)較高的壓力(原理見圖2),其壓力(lì)大於磨Z大出力(lì)時打擊板側產生壓力,使煤粉無法串入軸(zhóu)封處,同時軸封處負壓因防塵盤的阻擋不再影響軸承箱,徹底解決了串粉及漏油問題。但應注意以下問題。
  a.機殼與(yǔ)防塵盤之間(jiān)的(de)間隙以及後(hòu)蓋與軸之間的間隙應適當,過小則小(xiǎo)葉輪產生壓力(lì)降低,出現串粉現象;過大則漏入磨內冷空(kōng)氣過多,降低了磨出口溫度,不經濟。防塵盤與機殼(ké)之間留有12~18mm比較合理,此時磨運行至後期(qī),背筋磨損情況下不致出現(xiàn)串粉現象。
  b.防(fáng)塵盤不易過小,過小時(shí)軸封負壓將影響軸承箱(xiāng)密封端蓋,引起軸承箱(xiāng)漏油。
  3 運行效果及經濟性
  1998年改造後,串粉及漏(lòu)油問題得到了根治,磨煤機運行半年更換一次潤滑油,油質良好,自改造至今,磨煤機軸承沒(méi)再更換,從(cóng)測得的軸承間隙情況來看,軸承壽命可達25000h以上,年可節省(shěng)更換軸承及潤滑油費用近10萬元。同時大大減輕了工人的勞動強度,提(tí)高了設備的安全穩定(dìng)性能,為創(chuàng)“無泄漏工廠”創造了有利的條件。1998年元寶山熱電廠被評為市級技術改造先進單位。
 
來源:《東北電力技術》2003年第1期
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