冷卻塔軸流風機斷油故障原因分析及改進

2015-09-16

顧翼
(中國石化上海石油化工股份有限公司化部,200540)
  摘 要:對中國石化上海(hǎi)石(shí)油化工股份(fèn)有(yǒu)限(xiàn)公司化工部乙二醇裝置2#循環冷卻水係統(tǒng)冷卻塔軸流(liú)風機斷油故(gù)障進行了分析,找出了引發故障(zhàng)的直接和間接原因,針對故障情況進行了(le)檢修,采取了相應(yīng)的改進措施,為防止類(lèi)似故障的發生提供了參考。
  關鍵詞:油管(guǎn);孔蝕;齒輪;損傷;液(yè)位計;消磁
  中國石化上海石油(yóu)化工股份有限公司化工部乙二醇裝(zhuāng)置2#循(xún)環冷卻(què)水係統是為換熱器提供循環冷卻用水的公用工程,於2007年正式(shì)投入運行。其工藝流(liú)程是由泵輸送的(de)冷(lěng)卻水經裝置換熱升溫後返回(huí)冷卻塔上部,通過布水係統噴頭均(jun1)勻噴灑布水後,緩慢地沿塔內填料波形(xíng)弧線下(xià)降(jiàng),與塔底上升的冷空氣逆流(liú)換熱實現冷卻,達到冷卻水循環利用的目的。冷卻塔頂部(bù)安(ān)裝(zhuāng)的軸流風機通(tōng)過拔風(fēng)增大塔內上升的冷空氣流量,達到增(zēng)強換熱的(de)效果。
  2#循(xún)環冷卻(què)水係統冷卻塔配套安(ān)裝了SL98型軸流風機,軸流(liú)風機的維護按照國家標準GB50231-2009《機(jī)械設備安裝工(gōng)程(chéng)施工及驗(yàn)收通用規範》,每6個月做1次常規檢查,1年實施1次小檢修,3年進行1次大的維(wéi)護保養。
  1 風機故障情況及原(yuán)因分析
  2012年3月9日,SL98風機運行中發生過載故障跳停。跳停(tíng)前控製室可編程(chéng)邏輯控製器(PLC)顯示風機油位(wèi)正常,油溫無超(chāo)限報警信號,電機(jī)電流也無明顯波動;現場風機傳動軸完好無損,葉片與冷卻塔風筒無刮(guā)擦現象,風機減速箱周圍無大麵積漏油痕跡,但在距離減速箱600mm處油管底部查找出了直徑約5mm的(de)腐(fǔ)蝕孔;盤動風機葉片時發(fā)現有卡滯(zhì)現象,經檢查發現卡滯現象故障點在風(fēng)機減(jiǎn)速箱。
  1.1減速箱故障情(qíng)況及原因分析(xī)
  SL98型軸流風機減速箱(xiāng)采用二級齒輪變速,輸入軸末端裝的錐齒輪與中間軸上的弧齒輪通過(guò)齧合傳動實現一級減速,減速後的中間軸通過中間齒輪與(yǔ)輸出軸齒輪齧合實現二級減速(sù)。經過對減速箱內一、二(èr)級齒輪和齒輪齧合情(qíng)況的檢查,發現中間軸上(shàng)安裝的弧(hú)齒輪(lún)和中間齒輪齒麵均有損傷痕跡。
  1.1.1弧齒輪損傷情況
  SL98風機(jī)減速箱采用閉式齒輪傳動,弧齒輪的齧合以(yǐ)飛濺方(fāng)式潤滑。檢查發(fā)現,弧(hú)齒輪齒(chǐ)麵有疲勞層凹(āo)麻點(見圖1)。

圖1 弧齒輪損傷情況
  弧齒輪的輪(lún)齒在靠(kào)近節線處齧合時由於相對滑動速度低,潤滑(huá)不良,形成油膜的(de)條件差,造(zào)成摩擦力偏大,所以在靠近節線的(de)齒根麵上易出現(xiàn)點蝕[1]。經觀察(chá)發現,弧齒輪齒麵麻點靠近齒根部位,與接觸應力下因疲勞而產生的(de)剝蝕點蝕現象相符,由於弧齒輪齧合時隻有一對齒,齧合時(shí)輪齒受力Z大,在潤滑不佳時弧齒輪齒麵更易出現麻點(diǎn)。
  1.1.2中間齒(chǐ)輪(lún)損傷(shāng)情況
  中間(jiān)齒輪的齧合傳動采用油浸潤滑方式。檢查發現,在中間齒輪左側(cè)第三齒麵有4處齒麵損傷(見圖2)。

圖2 中間齒輪損傷情況
  齒(chǐ)輪(lún)在齧合傳動過程中,齒麵間由於壓力增大,瞬時溫度增高,當發生停止供油等(děng)事故造成潤滑效果差時,相齧合的兩齒麵會發(fā)生溫度升高導致膠合等情況,而兩齒(chǐ)麵又作相對(duì)滑動,因此膠(jiāo)合的齒麵容易被撕破[1]。中(zhōng)間齒輪齒麵上的損傷痕跡為凹坑狀,均處於齒麵齧合沿相對滑動方(fāng)向上。
  1.1.3減速箱故(gù)障原因分析
  拆檢減速箱後發現,齒輪輸入軸表(biǎo)麵因與油封幹磨造成的劃痕,以及軸承滾珠(zhū)因發熱發生粘結、變形的狀況(見圖(tú)3),都證明風機運行中減速箱潤滑油(yóu)發生了嚴重泄漏。由(yóu)此可以確定,造成齒輪損傷的主要原(yuán)因是(shì)減(jiǎn)速箱潤滑油的缺失。

圖3 輸入軸和軸承損傷情況
  1.2風機(jī)油管泄漏情(qíng)況及原因
  風機減(jiǎn)速箱內的油位通過減速箱底部的油管外接顯示在風(fēng)筒外液位計上。SL98風機油管材(cái)質采用了鍍鋅碳鋼管(guǎn)件,在距離減速箱600mm處的油管底部發現了直徑約(yuē)5mm的腐蝕孔,泄(xiè)漏的潤滑(huá)油落在風機下(xià)方的冷(lěng)卻塔(tǎ)收水層(céng)上,由於孔徑小,單位時間內泄漏油量不多,加上風筒內(nèi)大量的水汽衝刷,所以泄漏點下方收水器表麵未出現油(yóu)層堆積現(xiàn)象。
  乙二醇循環水係統采用硼化溴溶液作為日(rì)常殺生劑使用,由於投加(jiā)了殺生(shēng)劑和風機拔風的作(zuò)用,使得冷卻塔風筒水汽(qì)中常含有溴離子。未采取防腐措(cuò)施的碳鋼在(zài)鹵(lǔ)素離子的作用下極易產生孔蝕現象,且孔蝕產(chǎn)生的孔大多數情(qíng)況下都比(bǐ)較小,通常被腐蝕(shí)產物或沉(chén)積物覆蓋,所以要發現(xiàn)蝕孔很困難[2]。夾帶溴離子的水汽在風機拔(bá)風作用下(xià)上升,附著在SL98風機基座外油管底部,使其表(biǎo)麵產生孔蝕,由(yóu)於腐蝕物的覆蓋,在風(fēng)機常規檢查中沒有引起重視,Z終導致了穿孔現象的發(fā)生。
  1.3磁(cí)性液位計失效及原因分析
  SL98風機油位(wèi)顯示采用(yòng)磁性液位(wèi)計形式。
液位計(jì)浮子(zǐ)隨(suí)減速箱(xiāng)油(yóu)位變動而上下移動,浮子內(nèi)永久磁鋼通過磁耦合作用驅動麵板上兩色翻柱翻轉,實現油位現場指示,並通過變送器將磁浮子移動產生的電阻信號變化轉換成4~20mA電流信號傳至控製室PLC上,實現遠傳(chuán)顯示。
  故障發生(shēng)時現場磁翻板和控製室PLC的風機油位顯示與減速箱實際油位存在明顯偏差。用吸鐵石檢查(chá)磁翻板,翻柱翻轉正常(cháng),無卡阻現象,控製室PLC油位顯示隨(suí)翻柱變化反應靈敏,但(dàn)移去(qù)吸鐵石後磁翻板翻柱無法恢複原狀。
  經調查後發現,SL98風機由(yóu)於減速箱散(sàn)熱狀況不佳,風機油溫在夏季經(jīng)常達到(dào)85℃以(yǐ)上,而現場磁性液位計在選型時忽視了溫度參(cān)數的(de)限製,標稱溫度(dù)僅為80℃,使磁浮子在實際使用過程中出現了消磁現象(xiàng)[3]。隨著時間的推移,剩磁量減(jiǎn)小(xiǎo),磁浮子(zǐ)剩磁在小於耦合臨界值後無法驅動翻柱翻轉,造成磁性液位計失效(xiào),磁(cí)翻板和PLC油位顯示出現了假液位,影響了操作工對風機油位的判斷,未能及時發現減(jiǎn)速箱漏油現(xiàn)象。
  1.4油溫報(bào)警設置不完善
  SL98風機減速(sù)箱采用鉑電阻將油溫信號接至控製室PLC,油溫報警值設置(zhì)為(wéi)88℃,主要用於控製夏季高溫時減速箱油溫,防止(zhǐ)齒輪因(yīn)潤滑不(bú)良而損傷。風機故障時(shí)減速(sù)箱油溫Z高值接近88℃,但未形成報警,PLC采用手動翻頁顯示方式,由於未達到報警值,PLC不顯示報警畫麵,造成了操作人員的疏(shū)忽。經檢查PLC油溫趨勢圖發現,風機故(gù)障前減速箱油(yóu)溫曾出現兩次突然升溫,由於(yú)沒有出現報警信(xìn)號,操作人員(yuán)未能(néng)及時發現風機油溫的突變信號,Z終造成了風機故障的發生。
  通過以上分(fèn)析可知,風機碳鋼油管(guǎn)發生孔蝕穿孔造成潤滑油大量流失,是造成風機(jī)斷油故障的直接原因,磁性液位計因消磁現象未能對油位變化作出反應(yīng),以及油溫報(bào)警(jǐng)值設置過高,未能及時對風機油溫突變信(xìn)號形成報警,是造(zào)成風機斷油故(gù)障的間(jiān)接原因。
  2 改進措施(shī)
  (1)根據國家標準GB50231-2009更換了全(quán)套(tào)的減速機軸承(chéng),並按標準將輸入(rù)軸軸承間隙控製在0.08~0.12mm,中間軸軸承(chéng)間隙控製(zhì)在0.10~0.15mm,輸出軸軸承間隙控製在0.15~
0.20mm;更換了弧齒(chǐ)輪、弧齒軸及中間軸,並按該標準調整了(le)齒輪間隙;更換了機械密封和全套(tào)O型圈,油封及(jí)緊固件(jiàn)。
  (2)將(jiāng)使用中存在腐蝕現象的碳鋼油管更換成316不鏽鋼油管;另外在距離(lí)風機(jī)減速箱油管接口250mm處(減速箱基座內(nèi))加裝了不(bú)鏽鋼(gāng)閥門,以便於(yú)處置油管泄漏故障,同時也方便檢修和(hé)更換潤滑油。
  (3)對SL98風機加裝(zhuāng)玻璃管油(yóu)位計(jì),以直觀了解減速箱油位的變化。對風機油溫報警值進行了調整(zhěng),按夏季和冬季(jì)分別設置(zhì)不同的報(bào)警(jǐng)值,及時捕捉油溫突變信號,預防故障的(de)發生。
  (4)對操作人(rén)員加強培訓和管理,提高其責任心,使其能(néng)及時發現隱患。
  3 結語
  通過對(duì)乙二醇裝置冷卻塔(tǎ)軸流風機齒(chǐ)輪損傷的調查分(fèn)析,找到了油管泄漏、液位計失效、齒輪(lún)發熱磨損、油溫報警設置過高等造成風機故障的原因,並據此采取了相應的措施,防止(zhǐ)了類似故障的發生。
  在循環冷卻水係統中,因孔蝕導致(zhì)碳鋼油管發生漏油的現象並不少見。減速箱油位作為風機管理的重要控製參(cān)數,推薦采(cǎi)用直觀的(de)玻璃管液位計顯(xiǎn)示。采用磁性液(yè)位計時(shí),選型必須注意使用溫度的(de)限製。在冷卻塔風機運行管理中,要提高操作(zuò)水(shuǐ)平,注意碳鋼油管孔蝕和磁性液位計消磁現象的發生。
  參考文獻
  [1]濮良貴.機械零件[M].北京:高等教育出(chū)版社,1982.
  [2]周本省(shěng).工(gōng)業水處理技術[M].北京:化學工業(yè)出版社,1997.
  [3]嚴密.磁學基礎與磁性材料[M].杭州:浙江大學出版社,2006.
 
來源:《石油化工技術與經濟》2012年12月
久久午夜羞羞影院免费观看_亚洲人成人一区二区三区_国产精品对白刺激久久久_色情a片做爰片_天码AV无码一区二区三区四区_亚洲AV永久无码精品天堂2_九九网在线视频观看A片日韩_亚洲欧洲精品成人久久曰影片