航空發動機軸承試驗失效原因分析

2015-08-06

趙(zhào)強,賈誌然,高利霞
(中國燃氣渦輪研究院(yuàn),成都 610500)
  摘(zhāi) 要:針對某型航空發動機圓柱滾子軸承在試(shì)驗過程中反(fǎn)複(fù)出現的故障進行分析,研究失效機理及原因,提出相應的改進措施,並進行了試驗驗證。結果表明,當對圓柱滾子軸承尤其是小型(xíng)圓柱(zhù)滾子軸承進行試驗時,須防止軸(zhóu)承偏載(zǎi),充分(fèn)保(bǎo)證軸承工作同(tóng)心度,以避免非軸(zhóu)承原因導致的(de)試驗失效,提高軸承試(shì)驗結果的可信度。
  關鍵詞:圓柱滾子軸承(chéng);航空發動機軸承;試驗;失(shī)效分(fèn)析
  主(zhǔ)軸軸承(chéng)作為航空發動機承力(lì)傳動係統(tǒng)中的關鍵部(bù)件,直接影響著發動機的可靠(kào)性、安全(quán)性和(hé)壽命。為了確保發動機安全可靠地(dì)工作,通常需要對軸承進(jìn)行必要的性能、耐久性和壽命等試驗。
  某型航空發動機圓(yuán)柱滾子軸承在試驗測試過程中反複(fù)出現故障,直接影響了(le)軸承(chéng)的裝機使用。下文針對發動機主軸承試驗的故障零件,從(cóng)軸(zhóu)承的故障機理、模式及故障原(yuán)因等方麵進(jìn)行綜合分析,提出了改進措施,並通過試驗驗證了其有效性。
  1 失效模式
  某型航空發(fā)動機4號支點為(wéi)向心圓柱(zhù)滾子(zǐ)軸承(chéng)(圖1),采用外圈雙(shuāng)擋邊、內圈(quān)無擋邊、保持架(jià)外引導結構。工作方式為外(wài)圈固定、內圈旋轉,潤滑方式為側向噴射供油。為了更好地了解軸承(chéng)的可靠性,在航空發動機高速(sù)高溫專(zhuān)用軸承試驗機上對該軸承進行了性能、耐久性和壽命等考(kǎo)核試驗。試驗機(jī)主體結構如圖(tú)2所示。

  在耐久性試驗過程中軸承(chéng)溫度升高,振動和聲音等出現異常(cháng),此時立即停機,分解檢查試驗軸承發現滾子出現打橫並嚴重磨損,其中1粒(lì)滾子直徑上出現沿軸向(xiàng)寬約1mm的磨損平麵,兩側倒角幾乎磨圓(圖3a);另1粒滾子直徑上出現磨痕和剝落(圖3b);保持架磨損嚴重、滾子兜孔嚴重變形,並有(yǒu)1處(chù)出現斷裂(圖3c)。為查找軸承失效原因,隨後(hòu)將同(tóng)型號國外軸承安裝於(yú)同一台試(shì)驗機上進(jìn)行試驗,結果也出現了類似的失效(xiào)模式。
  2 失效原因分析
  在該試驗機上多次進行的國(guó)內、外軸承試驗(yàn)均出現了滾子打橫(héng)現象,故障特(tè)征大致相同,故從試驗(yàn)機試(shì)驗方法(fǎ)方麵(miàn)著重(chóng)對故障進行分析。統計(jì)發現,在(zài)該試驗機上試驗(yàn)時滾子出現過打橫現象的軸承均為小型圓柱滾子軸(zhóu)承。試驗軸承滾子尺寸很小,規格為Φ4mm×4mm。從試驗機主體結構看,試驗時承載套(tào)處於(yú)懸浮狀態,無法保證壓頭加載位置恰好(hǎo)位於滾子中(zhōng)間的(de)正上方,實際加(jiā)載位(wèi)置偏離軸承中心(xīn),這與圖4所示的軸承加載套加(jiā)載痕跡相吻合。再加(jiā)上軸向間隙(xì)的存在,承載套可(kě)軸向自由竄動,且在承載套下方沒有限位措施,使整個承載套在試驗過程中有一個(gè)外加的傾斜力矩。試驗(yàn)時(shí)承載套與主軸保持一定的傾斜角。僅考慮軸向間隙影響的情況(kuàng)下(xià),經計算承載套Z大傾斜角為(wéi)1.5°。根據文獻[1]可知,國外發動機公司通常要求滾子軸承內、外圈的同心度控製在0.05°以內。
  綜合分析認為,軸承試驗故障可分為(wéi)如下3個階段:(1)試驗時圓柱滾子(zǐ)軸承一直在內、外圈具有一定夾角的情況下運(yùn)行,滾子產生傾斜,使滾子端麵與外圈擋邊發生不正常接觸而磨損[2],造成精度喪失(shī)、動平衡(héng)惡化;(2)外圈擋邊磨損產生的毛刺劃傷了保持架外(wài)徑(jìng);(3)隨著磨損加重,1粒滾子的2個端麵被磨成斜麵,軸向傾斜增大,Z後形成打橫[3],滾子外徑表麵被內圈磨出1個平麵,保持架兜孔被滾子擠壓發生變形直至斷裂,且打橫滾子的磨屑造成相鄰滾(gǔn)子磨損[4-5]。
  對試驗軸承分解檢查發現(xiàn),保持(chí)架斷裂位置和方向正好與滾子傾斜後擠壓保持架方向相吻合。
  3 改進措施及試驗驗證
  綜上所述,軸承試驗故(gù)障是由於(yú)沒有控製好(hǎo)軸承加載套的偏擺所致。為此提出如下軸承試驗改進措施:
  (1)修(xiū)改試驗加載方式,使試驗軸承徑向(xiàng)加載位置盡量位於滾子中(zhōng)心,防止被試軸承在試驗過程中出現偏載情況;
  (2)增加承載(zǎi)套的限位措施,改(gǎi)善試驗(yàn)軸承的工作同心(xīn)度;
  (3)將1套軸承單獨試驗改(gǎi)為2套軸承同時試驗,以保證試驗時軸承內(nèi)、外圈工作同心度。
  改進後的軸承試驗機主(zhǔ)體結構如圖5所示(shì)。用改進的試驗機進行試驗,圓柱滾子(zǐ)打(dǎ)橫現象消(xiāo)失,試驗得到正常進(jìn)行。
  4 結束(shù)語
  圓柱滾子軸(zhóu)承試驗過程中失效的原因是沒有控製好承載套(tào)的偏擺,使(shǐ)滾(gǔn)子發生歪斜,軸承工作(zuò)同心度未得到充分保證,造成滾(gǔn)子端麵與套圈擋邊非正常(cháng)接觸(chù)而產生磨損,動不平衡不斷惡化,導致滾子出現打橫現象。對此,提出了相應的改進措施,並通過(guò)試驗驗證了其有效性。
  參考文獻:
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  [5]羅繼偉,羅天宇.滾動軸承分析計算與應用[M].北京:機械工業(yè)出(chū)版社,2009.
 
來源:《軸承》2014年3期
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