有關(guān)電(diàn)機軸(zhóu)電流的知識及預防措施

2015-08-11

  前言:
  冀東水泥灤縣(xiàn)公司(sī)於2006年1月發現原料立磨主減速機輸入軸嚴重異音,3月份更換(huàn)軸承(chéng),軸承滾(gǔn)柱表麵呈洗衣搓板形狀。運行1個多月,又出現了異音,5月機械人員拆開檢查後發現,軸承又是同樣損壞,未找出其他原因,更換了軸承(chéng)。運行不到1個月,又出現了異音,監護運行到9月份,請(qǐng)專家鑒定(dìng)是主電機漏電,形成軸電(diàn)流傳到主減(jiǎn)速機輸入軸,所致軸承反複損壞。
  措施:現已更換軸承,增加(jiā)接地碳刷,目前運行良好。事故共更換5盤軸承(chéng),4盤SKF32248J3,一(yī)盤FAG23251/C3。共損失27萬元。
  產生原因
  軸電壓和軸電流的(de)產生:軸電壓是(shì)電動機兩軸承(chéng)端(duān)或電機轉軸與軸承間所產生的電壓,電動機(jī)的軸(zhóu)電壓一般很低(dī),但電流(liú)回(huí)路的阻抗很小,所以電機一旦出(chū)現軸電壓,將油膜擊穿,將有很(hěn)大的軸電流產生。軸承在軸(zhóu)電流作用下,滾(gǔn)道(dào)、滾動(dòng)體表麵呈現(xiàn)洗(xǐ)衣搓板狀(zhuàng)的燒痕,隻(zhī)能使用幾個月甚至幾天。其產(chǎn)生原因一(yī)般有以下幾種:
  (1)磁不平衡產生(shēng)軸電壓
  電動機(jī)由(yóu)於扇形衝片、矽鋼片疊裝因素,再加上(shàng)鐵芯槽(cáo)、通風孔等(děng)的存在,造成在磁(cí)路中存在不平衡(héng)的磁阻,並且在轉軸的(de)周圍有(yǒu)交變磁通切割轉軸(zhóu),在軸的兩端感應出軸(zhóu)電壓。軸(zhóu)上(shàng)存在剩餘磁通起單極發電機作用。
  (2)逆變供電產生軸電壓
  電動機采用變頻器供電運行時,由於電源電壓含有較高次的諧波分量,在電壓dv/dt脈衝分量的作用下,定子繞組線圈端(duān)部、接線部分、轉軸之間產(chǎn)生電(diàn)磁感應,使軸(zhóu)的電位發生變化,從而產生軸電壓。
  (3)靜電感應產生軸電壓(yā)
  在電動機運行的現場周圍有較多的(de)高壓設備,在強電場的作用下,在轉(zhuǎn)軸的兩端感應出(chū)軸電壓。
  (4)外部電源的介入產(chǎn)生軸電壓
  由於運行現場接線(xiàn)比較多,尤其大電機。保護(hù)、測量元件接線較多,帶電(diàn)線頭搭接在(zài)軸上,便會產(chǎn)生軸電壓。軸電壓建立起來後,一旦在(zài)轉軸及機座、殼體間形成通路,就產生軸電(diàn)流。
  (5)轉子繞組發生接地,產生接地電(diàn)流。
  預防措施:
  可用萬用(yòng)表測量(liàng)軸電壓。針對軸電流形成的(de)原因,一般在現(xiàn)場采用如(rú)下防範措施:切斷(duàn)回路或使軸承內圈外圈等電位。
  (1)安裝接地碳刷,以降低軸電位(wèi),使接地碳刷可靠接地,並且與轉軸可(kě)靠接觸,保證轉軸電位為零電位(wèi),以此消除軸電流。
  (2)為防止磁不平衡等原因產生軸電流,往往在軸承座和(hé)軸承支架(jià)處加絕緣隔板,以切斷軸電流的回路。
  (3)為了避免(miǎn)其他電動機附件導線絕緣破損造成的軸電流,要求檢修運(yùn)行人員細(xì)致檢查並加強導線或(huò)墊片絕緣,以消除不必要(yào)的軸電流(liú)隱患。
  一般通過以(yǐ)上處理,大多數(shù)電動機的軸電流微乎其微,已對電動機構不成(chéng)實質上危害。
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