汽車水泵軸承斷裂分析與解決方案(àn)

2015-07-29

蓋茨勝地汽車水泵產品(煙台)有限責任公司(山東 264006) 孫國棟 冉秋 朱淑玲
煙台宋和宋科學技(jì)術應用工程有限責任公(gōng)司(山東 264006) 劉愛輝
  【摘 要】針對汽車水泵軸承發生斷裂(liè)的失效問題,對斷軸的形貌、化學成分(fèn)、硬度及金相等進行了檢驗和分析,表明(míng)斷裂的主要原因是泵軸的強度偏低和退刀槽存(cún)在尖端缺口效應,屬典型(xíng)的疲勞斷裂。提出了改變水泵軸承熱處理工藝和優化泵軸幾何尺寸的(de)解決(jué)方(fāng)案,有效地解決了水泵軸承斷裂的(de)質量問題。
  關鍵詞:汽車水泵軸承;疲(pí)勞斷裂;感應淬火
  汽車水泵是發動機冷卻係(xì)上的關鍵(jiàn)部件,其在水(shuǐ)泵軸承的一端通過皮帶輪輸(shū)入扭矩,帶動(dòng)另一端(duān)的葉輪旋轉。為適(shì)應發動機的大功率、高效率的發(fā)展要求,對水泵軸承(chéng)提出了更(gèng)高的性能要求。斷裂、腐蝕、剝落和(hé)漏脂等是(shì)汽車水泵軸承常見的失效模式,其中以斷裂的危(wēi)害Z大,因(yīn)此對斷裂的失效模式進行分析(xī)並製定相應的(de)預防措施是十分必要的。
  某型號汽車水泵在(zài)車輛運行大約200小時後發(fā)生軸承斷(duàn)軸問題,用戶嚴重抱怨。該水泵軸承型號為(wéi)WR1938148,產品結(jié)構如圖1所示,斷口發生在法(fǎ)蘭盤後(hòu)部的退刀槽處(chù)。為了掌握(wò)該水泵軸承斷裂的原因,對失效件進行了檢驗和分析。
  1.斷口分析
  斷口形貌如圖2所示,疲勞裂紋擴展台(tái)階和條紋清晰可見,根(gēn)據其特征將斷口分為3個區域:起裂源區、疲勞裂紋擴展區、瞬(shùn)時斷裂區。通過肉眼和低倍鏡觀(guān)察發現:1區出現明(míng)顯的反複摩擦痕跡,因此(cǐ)可以斷定此處為疲勞裂紋的起始位置。1區的下方出現放(fàng)射狀條紋,而且有明(míng)顯的撕裂痕跡,所(suǒ)以(yǐ)該區為疲勞裂紋擴展區。2區的起始位置存在明顯的撕裂痕跡,之後又沒有出現,這說明裂紋在開始(shǐ)擴展時速度很快。隨著裂(liè)紋的加深,擴展速度不斷減小,Z後僵持停留一段時間,在斷口上留(liú)下停留痕跡。當裂紋擴展到臨界值,軸的剩餘截(jié)麵無(wú)法克服彎扭複合應力時,就造成以剪應力為(wéi)主的瞬時剪切疲勞破壞,因此3區存在拉長的韌窩,且有弧(hú)形(xíng)劃痕。通過斷口的觀察和分析可知,斷麵(miàn)屬(shǔ)典型(xíng)的彎扭複合疲勞斷裂。在開始時,裂紋的起裂和擴展主要以彎曲應力為主,一旦起裂,裂紋擴展速度由快變慢(màn),之後(hòu)進入裂紋擴展僵持階段,Z後以剪應(yīng)力為主造(zào)成軸的斷裂失效。
  2.化學成分檢驗
  對斷軸取樣進行化學成分檢驗,根據GB/T18254-2002判定化學成分合格,檢驗結(jié)果見(jiàn)表1。
  材料中的高碳可以得到高含量的馬氏體從而保(bǎo)證高(gāo)的硬度及(jí)耐磨性,同時還有利於形成高硬(yìng)度的碳化物,進一(yī)步提高硬度和耐磨性。Si、Mn是常規(guī)元素,有利(lì)於固溶強化,同時(shí)可以提(tí)高鋼的淬(cuì)透性。Cr一方麵可以提高淬透性,另一方麵(miàn)還可(kě)以形成合金(jīn)滲碳體(tǐ),使鋼中的碳化物細小均勻,從而大大提高鋼的耐磨性(xìng)和接觸疲勞強度。
  3.硬度檢驗
  水泵軸的熱處理工(gōng)藝及硬度規範見表2,熱處理設備采用的是網帶爐。經測試斷軸的硬度為62HRC,符合規範要求。
  GCr15的Ac1、Ac3分別是760℃和900℃,因此淬火溫度定為840±10℃,回火溫度根據相關規範要求確定為160℃。關於淬火回火保溫(wēn)時間,和加熱爐功率、裝爐量以及零件有效壁厚等相關,通常保證零件均勻熱透為準。
  4.材料金相檢驗
  用斷軸(zhóu)製備試樣進行金(jīn)相檢驗,圖3a為心部顯微組織圖片,馬氏體評定為二級,圖3b為(wéi)硬化層碳化物顯微組織圖片,淬火、回火碳化物二級。其組織有黑區和白區之分,黑區是以板條(tiáo)狀馬氏體為主的隱晶(jīng)馬氏體,白區是(shì)以孿晶馬氏體為主的(de)隱針馬氏體。
  由以上結果來看,軸(zhóu)顯(xiǎn)微組織(zhī)由細小結晶馬(mǎ)氏體,隱晶馬氏體,少量細小針(zhēn)狀馬氏體,少量殘留碳化物和適量的殘(cán)餘奧氏體組成,導(dǎo)致心部硬(yìng)度較(jiào)高,韌性較(jiào)低。同時,在實際應用(yòng)中,材(cái)料總是不可避免存在原始缺(quē)陷(如微裂紋、夾渣、偏析等),這些缺陷破壞了材料組織的連續均勻性,導致材料機(jī)械強度的降低。在皮帶輪的徑向載荷衝(chōng)擊作用下,上述缺(quē)陷逐步發展成為(wéi)裂紋,出現疲勞失效(xiào),Z終斷裂。
  5.解決方案
  通過檢驗分析確定斷軸屬典型的彎扭複合疲勞(láo)斷裂,其化學成分、硬(yìng)度、金相(xiàng)組織以及熱處理工藝等(děng)均滿足相(xiàng)關(guān)技術規範的要求。但(dàn)是,淬火後的軸韌性不(bú)足,導(dǎo)致彎扭疲勞強度低。其(qí)次,根據圖1分析顯示,皮帶輪(lún)的載荷通過法蘭盤傳遞至水泵軸承軸,而法蘭盤後部的退刀槽存在尖端(duān)缺口效應,是應力集中部(bù)位,極易出現裂紋(wén)源。因此,可以通過改變水泵軸承熱處(chù)理工藝和優化泵軸幾何尺寸的解決方案,來解決水(shuǐ)泵軸承(chéng)斷裂(liè)的質量問題。
  5.1熱處理工藝的優化
  為解決淬火(huǒ)後軸的韌性不足問題,采用了表麵高頻感(gǎn)應淬火工藝,熱處理工藝及硬度規範見表3。
  表麵(miàn)感應淬火,加熱快速和(hé)短時間的保溫會降低奧氏(shì)體的碳(tàn)含(hán)量,這樣更容易得(dé)到亞結構高密度位錯的板條狀馬氏體而非(fēi)針狀馬氏體,所以韌性(xìng)較之前有所提高。而且感應淬火(huǒ)表麵會產(chǎn)生壓應力,外硬內韌的零件可以有效地提高抗疲勞強度,從而避免斷軸(zhóu)現象的再次發(fā)生。顯微分析可知淬火得到的組織為隱晶馬氏體及細小均勻分布的(de)碳化物和少量的殘(cán)餘奧氏(shì)體。保留的(de)少量(liàng)殘餘(yú)奧氏體可以鬆弛應力(lì),起緩衝作用,因(yīn)殘餘奧氏體又軟又韌,能部分吸收馬氏體化急劇膨脹能量,緩和相變應力,防止裂紋的產生。淬火完畢後及時進行低溫回火,一般三小時之內必(bì)須回火,否則內應力易造成開裂。
  經試驗測(cè)試表明,軸表麵硬度為58~63HRC,深度(dù)為(wéi)(0.8~4.0)(550HV),心部硬度不大於179~271HBS為比較理想狀態。
  5.2產品結構的優化
  為解決法蘭盤後部退刀槽的尖(jiān)端缺口效應並提高軸的機械強度,將軸的退刀槽(cáo)移至法蘭盤前(qián)端,結構優化後的產(chǎn)品結構(gòu)如圖4。優(yōu)化後軸的承(chéng)載部分直徑變大,並且之(zhī)前容易形成應力集中的溝槽部位不再承(chéng)受皮帶輪的載荷,結構更(gèng)加科學合理,有效地提高了(le)軸的承載能(néng)力。
  6.結語
  WR1938148水泵軸承的早期斷裂失效屬典型的疲勞斷裂,通過對失效件進行檢驗和(hé)分(fèn)析,Z終通過高頻感應淬火熱處(chù)理工(gōng)藝和優化泵軸幾何尺寸的方案,有效(xiào)地提高了(le)軸的抗(kàng)疲勞強度和承載能力,從而避免了水泵軸承斷軸(zhóu)現象的再次發(fā)生。同(tóng)時感應淬火具有加熱均勻、變形小、質(zhì)量穩(wěn)定、自動化程度高、節能(néng)環保等優勢,是普通淬火處理無法比擬的。
 
來源:《金屬加工(gōng)(熱加工(gōng))》2012年13期
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