大電機潤滑油站的設計改造

2015-07-03

任海燕
(包鋼鋼聯無縫鋼管廠,內蒙古包頭 014010)
  摘 要:隨著生產的發展,設備的開動率(lǜ)逐漸增長,對(duì)油站的(de)要求逐步提高,通過對油站的重新(xīn)改造,提高了工作的可靠性。
  關鍵詞:油箱;過濾器;液壓泵;冷卻器(qì);電加熱
  無(wú)縫廠主要設備穿孔機、軋管機、均(jun1)整機等(děng)的大電機軸承鎢金瓦的潤滑(huá),長期以來(lái)一直由本廠1#油庫(kù)和(hé)13#油站來(lái)完成。由於該(gāi)潤滑係統是本(běn)廠建廠時設計(jì)建造的,隨著生產水(shuǐ)平的不斷提高,經過多年的使用,原設計暴露出許(xǔ)多不足:油(yóu)箱容積小,油脂存儲時間短;冷卻器冷卻麵積小;蒸氣加熱能力(lì)不足(zú),且存在蒸氣泄漏引起(qǐ)油脂乳化的隱患;液壓泵壓力(lì)不穩定;過濾(lǜ)器過濾精度低,不能滿足設備的潤滑要求;過濾器型號已淘汰,備件(jiàn)無法訂購;原(yuán)係統(tǒng)無監控裝置等。
  2000年8月(yuè),本廠利用設備大改造的時(shí)間,對13#油站進行了重(chóng)新(xīn)設計(jì)改(gǎi)造.具體改造內(nèi)容如下。
  油箱容積由原來的1m3改成1.6m3。提高了油(yóu)脂分(fèn)離沉積效果,更有效(xiào)地消除了泡沫,散(sàn)發了氣體,增強了(le)散熱冷卻的效果。原油箱由於體積小,油脂得不到充分的沉澱,容易(yì)產生泡沫和氣體。
  冷卻器更換了(le)1台冷卻麵積為14m2的列管式冷卻器,與原冷卻(què)麵積3m2相比,提高了冷卻效果,夏季油溫可控製在低於30℃的工作狀態。
  以電加熱(rè)代替(tì)了蒸汽加熱。蒸(zhēng)汽加熱存在漏水隱(yǐn)患,曾發生過因(yīn)蒸汽管漏蒸汽而引起油脂乳化的事故。而大電機軸承對(duì)油脂的使用要求十分(fèn)嚴格,如果乳化後的油(yóu)脂進入軸承,很有(yǒu)可能發生燒損軸承的(de)重大事故。同時,蒸汽加熱能力受(shòu)蒸汽(qì)壓力和流量的影響(xiǎng)較大,油溫不(bú)易控製。而電加熱具有加熱速度快,不(bú)受幹(gàn)擾的優(yōu)點,能保證油脂對溫度的要求。采用功(gōng)率為12kW的(de)電加熱棒3組(zǔ)進行加熱。
  用3GR30X4螺杆泵代替CB-50齒輪泵,增加了液壓泵出口流量。同時,為了合理布局,將泵組安置在油箱上麵。螺杆泵與齒輪泵性能比較見表1。
表1 螺杆泵與齒輪泵性(xìng)能比較
  通過表(biǎo)1可以(yǐ)看出,螺杆泵具有壓力脈動小,流量穩定,自吸(xī)能力強,結構緊湊,噪聲低,壽命長,效率高等優點。
  過濾器更換為XU-A63×80S的線濾(lǜ)式過濾器。原過濾器為網式(shì)過濾器(qì),過濾精度為120μm。根據汽輪機潤滑要求,過濾精度由原來的120μm提高(gāo)到現在的80μm。另外,與原來濾芯不可更換相比(bǐ),改後(hòu)的(de)濾芯可在線隨時更換,同時,在回油(yóu)管線上加設了WY-A300×80S型磁過濾器,可以濾出回油(yóu)中的鐵屑等金屬雜質,保證了油脂工作的精度和可靠性。
  整個油站實現了壓力、流量、油位、溫度的微機監控。在泵出口及各大電機軸承進口(kǒu)處設流量檢測元件,當流量低於設定值時,強迫主(zhǔ)機停車,以保證(zhèng)軸承鎢金瓦麵的間隙(xì),避免鎢金因缺油而(ér)研死剝落;在泵出口及過濾器出口處設壓力檢測元件,在油箱上設(shè)油位和油(yóu)溫監控元件,當壓力、溫度、油位超出(chū)設定範圍時,監控係統自動報警,從而保證了油站(zhàn)的正(zhèng)常工作。
  通過上述改造,改善了我廠主要(yào)設備的電機軸承(chéng)的潤滑情(qíng)況,減少了設備的故障率,保證了生產設備的正常工作。
 
來源(yuán):《液(yè)壓與氣(qì)動》2005年(nián)第12期
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