軋(zhá)機油膜軸承的常見故障及對策

2015-07-01

熱連軋廠 張浩東 焦向斌
  熱連軋機普遍(biàn)采用動壓(yā)油膜軸承,它體(tǐ)現出現(xiàn)代軋機——大(dà)型、高速、自(zì)動、連續、重載的特點。其承載(zǎi)油膜(mó)的形成依賴於相對間隙、速度、潤滑油粘度及外載荷的恰當配合.其承載件主要是維套和襯套。
  油膜軸承結構原理雖不很(hěn)複雜。但是(shì)其製造(zào)精度要求高.對安裝、使用、維護的要求也非常嚴格。為此.油膜軸承的裝配、檢修、使用維護工作(zuò)的好壞直接影響其使用效果和使用壽命,以及企業作業現(xiàn)場連續化大生產能否正常運行。
  1 常(cháng)見(jiàn)故障(zhàng)及對策
  從(cóng)油膜軸承(chéng)的失效形式來看主要(yào)有:磨損(sǔn)、鏽蝕、劃(huá)傷、片狀剝落、塑性流動、龜裂、燒熔、規則裂紋、邊緣磨損。從(cóng)現場(chǎng)油膜軸承易發生的故障來看,主要體現(xiàn)在以(yǐ)下方麵:①漏油;②軸承進水;③軸承發熱、燒損;④異常磨損。軸承的失效是造成(chéng)軸承(chéng)發生故障的重要因素,下麵,我們針對現場軋機油膜軸承的常見故障進行分析、討論。
  1.1軋機油膜軸承漏油
  主要分為軸承(chéng)本體漏油和聯接管(guǎn)件漏油。
  1.1.1軸承本體漏油
  現場主要表現(xiàn)在軸承密封處即或是軸承端蓋接合部,或(huò)是排氣孔(kǒng)部位漏油。
  原因分析:①端(duān)蓋螺栓鬆動。由於軋製時振動較大,端蓋螺栓(shuān)易被震鬆,造成端蓋鬆(sōng)動,形成漏油;②端麵密封老化、破損造成漏油;③軸承油封(fēng)損(sǔn)壞或裝配不到位。
  對(duì)以上情況我們采取的對策是:①緊固端蓋螺栓井全部加彈簧墊,並在螺栓頭部鑽孔,用鐵絲穿孔對稱拉緊;②定期對密封進行檢查更換;③對油封、水(shuǐ)封、端麵密封要裝配到位.不能有卡滯現象。
  11.2軸承聯接管件漏油
  主要表現為:出油管、管接頭、排氣孔等處的滲漏現象。
  原因(yīn)分析:①進出油管(guǎn)接頭未接好;②管接頭密封損壞;③油管破損;④回油不暢,造成排氣孔漏油。
  處理、預防對策:①對進出(chū)油口管接頭接好(hǎo)後進(jìn)行再確認;②裝管接頭時要檢查密(mì)封使用情況並及時對老化、破損的密封進行更換;③定期對進出油管進行(háng)在線運行檢查;④對排氣(qì)孔進行改造,將排氣孔(kǒng)從油管(guǎn)接頭處改至油膜軸承端蓋上側。
  1.2軋機(jī)油膜軸承進(jìn)水
  從現(xiàn)場觀察主要是供油係統油箱液位增高:在沒有補充油(yóu)品的情況下,說明冷卻水已大量滲入。並(bìng)且從油箱排水口可以排出水。
  進水的主要原因是:①軸承回(huí)轉密(mì)封(fēng)、老化破損,從而導致進水;②排氣孔位置不(bú)合理,可導致在係統運行一段時間後,回轉密封處出現輕微負壓從而進水;③從油箱的蒸汽加(jiā)熱管路(lù)或冷(lěng)卻水的管路(lù)中進水。
  進(jìn)水後所產生的後果(guǒ)主要是造成維襯套的大量鏽蝕報廢,降(jiàng)低油膜強度;減弱潤滑油的(de)脫水性能。縮短油品的使用周期。
  針對以(yǐ)上情況我們采用的對策(cè)是:①對所有下機的軸承箱的水封進行全麵檢(jiǎn)查(chá)更換;②對在線運(yùn)行的軸承箱進(jìn)行跟蹤,嚴密注意油箱的液位變化(huà)及每天(tiān)油箱定時(shí)放水的時間和水量;③重新設(shè)計改造進氣孔的位置及形狀。也就(jiù)是將(jiāng)進排氣孔從(cóng)回油接頭處改至軸承箱(xiāng)端蓋上側,從而避免了(le)在係統啟動後由於進出油口的壓力變化而影響軸承內部的(de)壓力。
  1.3軸承發(fā)熱、燒(shāo)損
  在(zài)現場運行(háng)中(zhōng),油膜軸承在某種異常情況下軸承會(huì)突然發熱,而且溫度會急劇升高,並會產生煙霧和大量(liàng)水蒸氣,Z後電機無力拖動或傳動環節損壞而被迫停(tíng)機;這就是“燒熔”,即發生在軋機運行中,襯(chèn)套巴氏台金被熔化的(de)現象。它還有一種情況是在軸承拆開時發現巴氏合金被(bèi)熔化。
  造成其故障的主要原因可能為:①違規操作。在潤滑油尚未(wèi)循環的情況下,便(biàn)啟動軋機(jī);②在軋機工作中潤滑油係統突然停止供油.如管路堵塞、油管接頭脫落等;③在軋機速度(dù)升高到正常軋製速度時,潤滑油供應嚴(yán)重(chóng)不足(zú);④軋製壓力過大,軋速過高;⑤油膜軸承相對間(jiān)隙過小或(huò)者過大;⑥潤滑油粘度過小或者潤滑油(yóu)乳化(huà)嚴重(chóng),含水量過高,從而造成邊界(jiè)摩擦,發(fā)熱後難以導出.造成巴氏合金熔化。
  我(wǒ)們采(cǎi)取的預防對策:①加強維護,避免潤(rùn)滑係統事故。主(zhǔ)要對自控、自鎖裝置(zhì)做經常(cháng)性的檢(jiǎn)查;②定期檢查軸承的間隙並及時進行調整更換;③強化現場的點檢,關鍵(jiàn)部位,定(dìng)時專人檢查;④對以前的管路及管接(jiē)頭進行改造.杜(dù)絕由於管路泄漏而造成的故障。
  2 軸承潤滑係統油管及管(guǎn)接頭的改造
  油膜軸承(chéng)的潤滑(huá)係統,就慷它自身的血液,而要確保它暢通地運行,則需要(yào)一套安全、可靠的油管(guǎn)和管接頭來做保證。
  以前,我廠軋線油膜軸承的出油管為不鏽鋼(gāng)金屬問複合接管,管接頭為300×300的鋁製方(fāng)形法蘭接頭。重量為15kg左右,體積(jī)也較大。由於軋線換輥時(shí),每次都必須裝(zhuāng)、拆一次管接頭,而(ér)油管管接(jiē)頭由於過於笨重,往往(wǎng)需要兩人配合才能進行(háng)作業,操(cāo)作起來既(jì)費時又費力,而且(qiě)拆裝質(zhì)量難以保證。常常發生漏油現象。為(wéi)改善這種(zhǒng)情況,我們(men)成立了攻關小組,依據我廠軋線(xiàn)的(de)具體情況,參照武鋼、寶鋼(gāng)的先進經驗,經過反複的研究討論,我們製訂了一個科學合理、簡便易行的方案:①杜絕軸承進(jìn)出(chū)油管的跑冒滴漏;②操作方便,節省換輥時間;③增加設(shè)備、設施的安全性、可靠性;④降低(dī)成本(běn)、減少費用。
  具體措施:①將不鏽鋼網複(fù)合管改成帶鋼絲骨架的高強度波紋管,這樣,管體自重減(jiǎn)輕為原(yuán)來的1/4,而成(chéng)本(běn)價格隻(zhī)為原來的1/4;②回油(yóu)管接頭改為對接快拆螺母式快速接頭,進油管接頭改為卡套式快拆接頭,而原來用的鋁質法(fǎ)蘭式回油接頭,體(tǐ)積重量均為改造後接頭的3倍,而改造後(hòu)接頭的價格隻為原來的1/2;③同生產製造(zào)廠緊密配合,嚴把質量關,確保備件(jiàn)的質量。
  改造實施以(yǐ)後,現場的效果非常顯:
  ①縮短了軋線(xiàn)的換輥(gǔn)時問,1小時/次,每月(yuè)平均節省抉輥時間3小時。
  ②降低了操作人員的勞動強度。以前拆裝至步(bù)需要兩個人進(jìn)行作業.現在隻需一個(gè)人(rén)就可以完(wán)成。
  ③基本上消除了油膜軸承進出油路及(jí)接頭的滲漏及故障時間。
  ④不包含減少換輥時間和減(jiǎn)步故障時間的效益.先(xiān)是回油管和回油接頭的備件費每(měi)年能省30萬元左右。
  3 結論
  通過以上所述,不難(nán)看出,隻要在我們日常的檢修、維護工作中,針(zhēn)對油膜軸承常見故障的特點進行(háng)預防性(xìng)的維護檢修和技術革新、改造。就能避免很(hěn)多故障(zhàng)的發生。從而延(yán)長軸承的使(shǐ)用壽命,減少軋線的停機故障時(shí)間,為(wéi)企(qǐ)業大(dà)生產的正常順利提供強有力(lì)的保證。
 
來源:《太(tài)鋼科技》2001年第3期
久久午夜羞羞影院免费观看_亚洲人成人一区二区三区_国产精品对白刺激久久久_色情a片做爰片_天码AV无码一区二区三区四区_亚洲AV永久无码精品天堂2_九九网在线视频观看A片日韩_亚洲欧洲精品成人久久曰影片