田國新
(珠江集團船廠有限公(gōng)司(sī))
摘 要:分析MWM16V620主機RR151增壓器軸承出現磨損坑槽的原因,提(tí)出預防辦法。
關鍵詞:渦輪增壓器;軸承磨損坑槽;原(yuán)因分析(xī);防止辦法
RR151增壓器是ABB公司為高速大功率柴油機(jī)生產的離心式增壓器,因其結構簡(jiǎn)單緊湊、工作效率(lǜ)高、維護保養方便而廣泛應用於大功率高速柴(chái)油機上。RR151增壓器Z高(gāo)轉速61000轉/分,Z高廢氣溫度750°C,Z大工作壓力比為3.5,即外界氣壓為1個(gè)bar時,Z大增壓壓力為3.5bar。航行於(yú)粵港水路的某高速客船(chuán)主機道爾(ěr)茲MWM16V620就選用RR151增壓器,每台主機配置二(èr)台,每缸排各一台。
1.RR151增(zēng)壓器基本結構(gòu)
RR151增壓器的工(gōng)作(zuò)方(fāng)式是定壓渦輪(lún)增(zēng)壓。主機每個缸排8個氣缸的排氣經排氣總管進入增(zēng)壓器推動廢氣渦輪高速轉動並帶動壓氣機工作,壓氣機將(jiāng)吸入氣體壓(yā)力升高至工作壓力,壓氣機為(wéi)離(lí)心式壓(yā)氣機。
圖1是RR151增(zēng)壓器基本結構圖,其軸承支撐方式為內支撐,兩軸承均在渦輪和壓氣機內側,葉輪(lún)兩(liǎng)端懸臂放置。軸承(chéng)為銅合金滑動軸(zhóu)承,兩個軸承尺寸完全一致(zhì),如圖2所示,軸承安裝在本體的座孔中,由一顆固定在本體上的定(dìng)位釘定位,軸承與其座孔有0.03mm左(zuǒ)右的間隙,定位釘與軸承上的(de)定位孔之間有約(yuē)0.5mm的(de)間隙,因此(cǐ),安裝後的軸承在座孔內不(bú)是完全固定亦不能全周轉(zhuǎn)動,僅有0.5mm軸向和周向竄動。軸承的潤(rùn)滑油由主機的潤滑係統供給(gěi),其潤滑方法為壓力潤滑。
2.RR151增(zēng)壓器軸(zhóu)承非正常損壞現象(xiàng)
該高速客船(chuán)其中一台主機在2007年進行大修,期間(jiān)解體檢查(chá)增壓器。解體後發現兩台增(zēng)壓器渦輪端軸承外表均有一條坑槽,如圖3右方兩個軸(zhóu)承(chéng),坑槽從軸承定位孔開始延伸,方向與轉子(zǐ)轉向相(xiàng)反,其中一軸承坑槽長度(dù)超過1/2圓周長,另一軸承(chéng)坑槽約1/6圓周長;坑槽寬度約6MM,比定(dìng)位釘直徑大,深約4MM;很明顯,此坑槽是由軸承的定位釘磨出來的。但是壓氣機端的軸承(chéng)沒有出現坑槽,定位孔非常完整,如圖3Z左邊方一個軸承。
進一步檢查測量兩台增壓器軸承內孔徑和外徑,發現廢氣渦輪(lún)端軸承內孔磨損量比壓氣機(jī)端的大,平均相差0.02MM。檢查增壓器的其(qí)它零件沒有不正常損壞現象。
此外一個問題是,該船另一台主機B排增壓器此前不久因增壓器渦輪端軸(zhóu)承斷裂燒(shāo)熔,廢氣(qì)渦輪、壓氣機(jī)葉輪、壓氣機殼、廢氣渦輪殼均損壞而使整台增壓(yā)器報廢,直接經濟損失超過12萬港元(yuán)。事故原因是由於渦輪端軸承損壞造成該機損事故。
3.RR151增壓器軸承非正常損壞原因
檢查(chá)增壓器轉子(zǐ),發現廢氣渦輪葉(yè)片上積碳比較嚴(yán)重而且不(bú)均(jun1)勻,有些地方比較厚(hòu)有些地方比較薄;將渦輪(lún)葉片上的積碳清洗幹淨後,還有許多白色的金屬氧化物牢固的附著在(zài)葉片表麵上,葉片的凸麵和凹(āo)麵均有覆蓋,白色金屬氧化物在(zài)葉麵(miàn)上的分布(bù)亦不規則,部分呈花斑(bān)狀分布。葉片(piàn)上不(bú)規則的附著物(wù)必然改變整個轉子的質量分布,破壞轉子原有的(de)動(dòng)平衡性能,從而影響到軸承的工作狀況(kuàng),縮短軸(zhóu)承的工作壽命。
RR151增壓器軸承是用來支承其(qí)轉子及轉子運行時產生的離心力(lì)。轉子本身重量輕,如果轉子的動平衡性能良好,軸承受的力非常小;但若轉子動平衡受到破壞,有少許的質量不平衡,高速運行時將產生巨大的離心力並(bìng)作用在(zài)軸(zhóu)承上。RR151增壓器在(zài)主機(jī)額定功率時的(de)轉速約為50000轉/分,假(jiǎ)設在離轉子中心線(xiàn)50MM的(de)渦輪葉片處總共有1克的質量不平衡,則該1克不平衡質(zhì)量在轉速50000轉/分時所產生的離心力為F=mù2r=0.001X(2X3.14X50000/60)2X0.05=1369千克(kè)。離心力在轉子高(gāo)速轉動時作用在(zài)軸承上產生高頻震動,使得軸承定位螺釘與(yǔ)定位孔之間磨損加劇,出現如圖3所示的磨(mó)損(sǔn)坑槽,嚴重時軸承損廢造成增壓器(qì)機損(sǔn)事故。
4.增壓器渦輪葉片汙染的原因分析(xī)
增壓器轉子動平衡性能差的原因有多個方麵,一是轉子本身的動平衡性能不高,如(rú)大修後未經動平衡檢測的轉子,因經過(guò)一段時間的使用,原良好的動平(píng)衡性能受到破壞;二是轉(zhuǎn)子被外物損傷,如葉片打到金屬硬物等,這容易檢查出來;三(sān)是轉子在使用過(guò)程中不斷的受到汙染,特別是(shì)渦輪葉片,其工(gōng)作條件(jiàn)惡劣,長期受到廢氣的侵蝕、燃燒副產物的附(fù)著、堆積。
造成增壓器廢氣渦輪葉(yè)片汙染的直接原因是廢氣中未充(chōng)分燃燒(shāo)產生的碳(tàn)和金屬氧化物附著在葉片上,而廢氣中產生碳粒和金屬氧化物的原因比較複雜,對於船用的(de)MWM16V620主(zhǔ)機而言,主要(yào)影響因素有:
①進氣不幹(gàn)淨,如主(zhǔ)機周(zhōu)圍的空氣鹽份大,粉塵含量高。②進(jìn)氣濾(lǜ)網性能差,過濾效果不好。③增壓器(qì)效率低,進氣壓力低,進氣量不足。④中冷器及進氣道堵塞,進氣不暢通。⑤氣閥間隙過大(dà)或過小。⑥燃燒室密閉性能差,造成壓縮(suō)壓力低,如氣閥、活塞環、缸套嚴重磨(mó)損等。⑦噴油器性能下降,噴油壓力降低,霧化(huà)狀況不良。⑧燃油品質(zhì)差,水(shuǐ)份、硫份及金屬含量高。⑨高壓油泵噴油(yóu)定時不正確,噴油太早或過遲。⑩長期超負荷使用主機(jī)或長期低速運行(háng)。
5.防止RR151增壓(yā)器軸承非正常損壞的方法
為防止該客船主機RR151增壓器軸承繼續出現磨損坑槽而受損,在該次主(zhǔ)機修理(lǐ)和修理後的使用及維護保(bǎo)養過程中采取了如下措施:
將增(zēng)壓(yā)器轉子送ABB服(fú)務中心做動平衡檢測,將轉子的動平衡值做到(dào)高精度級別。增壓器的大修手冊沒有這個(gè)要求,但使用過的渦輪葉片上的附著物(wù)不能百分百清(qīng)除幹(gàn)淨,葉片部分表(biǎo)麵受到廢氣的侵蝕出現凹點(diǎn),轉子動平衡(héng)性(xìng)能已受到破壞,應重新檢測動平衡。如果(guǒ)將(jiāng)動平衡狀態差的轉子裝上去,增壓器一開始運(yùn)行,軸承就承受轉子(zǐ)不平衡產生的(de)巨大離心力而(ér)劇烈磨損,壽命大幅縮短,甚至出現機損事故。做動平衡之前用吹沙機將渦輪葉片上的積碳及金(jīn)屬氧(yǎng)化物細心清除幹淨。
使用適合MWM16V620主機要求的低含硫輕質柴油。
按MWM16V620主機的(de)維護保養規程執行各級(jí)維護(hù)保養工作。
改進主機的吸氣,采(cǎi)用舷外進氣。該船主機原來是直接從機艙中吸氣,因MWM16V620排氣管常有漏氣現(xiàn)象,造成機艙(cāng)內的空氣不幹淨,長期吸入高含廢氣的空氣,主機進氣係統特(tè)別(bié)是中冷器容易受到(dào)汙染。為(wéi)避免這個弊病采用舷外進(jìn)氣(qì)的辦法,方法是把增壓器的進氣濾器(qì)用箱體包封並用風管將機艙鼓風機從(cóng)舷外(wài)吸入的(de)幹淨大氣道入到(dào)進氣箱體中。
更換滑油過濾器芯時(shí)解體(tǐ)檢查濾芯是否有黃色金屬顆粒。
6.效果
該台主機大修後正常運行兩年,期間每次更換滑(huá)油過濾器芯時解體檢查濾芯均未發現有黃色金(jīn)屬(shǔ)顆粒;兩年後主機再次大修,大修(xiū)時拆(chāi)檢增壓器,渦輪端和壓氣機端的軸承沒有(yǒu)出現磨(mó)損坑槽,定位孔的(de)Z大直徑均未大於5.5MM;兩年中增壓器亦沒有(yǒu)出現任何故(gù)障。
來源(yuán):《珠江水運》2013年19期