M7120A平磨磨頭漏油故障排(pái)除

2015-06-15

國營慶華電器製(zhì)造廠 (楊春華)

  M7120A平磨磨(mó)頭漏油,是較普遍存在的一個問題。我們經過反複(fù)實驗,加裝一個簡單(dān)卸荷回油裝置,較好地解決了這(zhè)個問題。
  原來(lái)磨(mó)頭潤滑進回油路如圖1所示(shì)。當磨頭軸承腔5內充滿壓力(lì)油後,水(shuǐ)銀開關3才能接通磨頭電機(jī)4,從而保證磨頭主軸在充滿油液中工作。當磨頭停止工作時,泵1、泵2同時停止,由於磨頭軸承腔內的封油(yóu)圈與主軸之間有間隙,形成磨頭前後兩端漏(lòu)油;當磨頭正常工(gōng)作(zuò)時,由(yóu)於油液有(yǒu)回油通道,加之主(zhǔ)軸的高速旋轉,一(yī)般(bān)無泄漏。
  為了解決磨頭停止工作時的(de)漏油,可盡量減小封油圈與主軸的(de)間隙,但間隙小容易(yì)造成主軸研傷(我們檢修了幾台磨頭,有的主軸研傷深達0.1mm之多),這(zhè)不但易“抱(bào)軸”,也易造成泄漏(lòu)。
  為此,我們在回油路上設計了一個回油裝置10(圖2)。當(dāng)磨頭正常工作時,磨頭軸承(chéng)腔5內的油(yóu)液由泵1經管道6進入。磨頭軸承腔5內的(de)進油孔(kǒng)為價(jià)7mm,回油孔為Ø2mm,由於回油孔小而且由泵2強製吸油(yóu),因此管道7、8內的油液流量小且流速快(kuài),壓力低於大氣壓力,回油裝置10內鋼球上升封閉回油管道9,油液隻能經管道7、8,泵2,水銀開關3回油箱。
  當磨頭停車時,泵1、泵2停止工作,在油壓及鋼球自重力的作用下(xià),鋼球下降,磨頭軸承腔內的(de)油液直接通過管道9回油(yóu)箱,這樣便解決了磨頭停止工作時的漏油(yóu)。
  今年年初檢(jiǎn)修了一台漏油較嚴重(chóng)的磨頭,開始把封油圈(quān)和端蓋與主軸之間的間隙都控(kòng)製(zhì)在0.05mm(直徑)以(yǐ)內,試車時出現“抱(bào)軸”。後來(lái)又把間(jiān)隙增大到0.09mm(直徑),漏油(yóu)嚴重(chóng)。Z後(hòu)加(jiā)裝該回油裝置,才解決了(le)漏油問題。經過幾個月來的試用,效果比較理(lǐ)想。
來源:《機械製造》1983年08期
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