關於減速機漏油問題及其處理措施探究

2015-06-02

李洪春(chūn)
(唐山曹妃甸實業港務有限公司)

  摘 要:本文主要就減速(sù)機漏油的現(xiàn)象進行了深入的分析研(yán)究,著(zhe)重探討了造成減速機漏油的各種原因,通過對漏油減(jiǎn)速(sù)機實施相應(yīng)改造與防治,基本解決了減速機漏油的問題(tí)。本文在此提出了自己的觀點,可供同行參考。
  關鍵詞(cí):減速機;漏油;分析;防治
  前言
  減速機一旦(dàn)漏油,不僅造成能(néng)源損失,而且汙染環境,嚴重時會引起減速機少油、斷油,使齒輪齧合麵磨損加劇,進而發生咬焊或(huò)剝離,導致設備事故。減速機漏油現象較常見,也(yě)難以根治。通過采(cǎi)用以下防治措施,基本上控製了減速機漏油的現象,延長了減速機的使用(yòng)壽(shòu)命,保證了生產設備良好穩定的運行。
  一、減速機漏油現象概述
  1、通氣不順引起的漏油。由於減速機工作環境的限製,從而(ér)會引起減速機通氣(qì)不順,通氣器堵塞等(děng)現象。一旦減速機(jī)內氣體無法正常排出,將會導致減速機內溫(wēn)度迅速升高。此時減速機(jī)內(nèi)的氣壓隨著減速機工作溫度的升高而增大,將會使減速箱內潤滑油在壓力的作用下(xià),從縫隙處漏出。
  2、安(ān)裝精度不高引起(qǐ)的漏油。減速機在啟(qǐ)動時承(chéng)受巨大的動載荷(hé),一旦減速機的安裝精度達不到標準要求,將導(dǎo)致減速機底座(zuò)螺栓鬆動,從(cóng)而加劇減速機的振動,使減速機高、低速軸孔處的密封圈磨損加劇,使潤(rùn)滑油流出。
  3、加工(gōng)精度不(bú)良引起的漏油。由於減速機箱體配合麵加工精度不高、公差不合(hé)適以及裝配不符合(hé)要求(qiú)等因素的存在,都會形成減速機漏(lòu)油的可能。
  4、結構設計不合理引起的漏油:一是檢查孔蓋板太薄,上緊螺栓後易產(chǎn)生變形,使結合(hé)麵(miàn)不平(píng),從接觸(chù)縫隙漏油;二(èr)是減速機製造過程中,鑄件未(wèi)進行退火或時效處理,未消除內應力,必然發生變形,產生間隙,導致泄漏;三是箱體上沒有回油槽,潤滑油積(jī)聚在(zài)軸封(fēng)、端蓋、結合麵等處,在壓差作用下,從間隙處向外漏;四是軸封結構設計(jì)不合理。早期的減速機多采用油溝、氈圈式軸封(fēng)結構,組裝時使毛氈受壓縮產生變(biàn)形,而將結(jié)合麵縫隙密封(fēng)起來。如果軸(zhóu)頸(jǐng)與密封件接觸不十分理(lǐ)想,由於毛氈的(de)補償性能極差,密封在短時間內即失效。油溝(gōu)上雖有回油孔,但極易堵塞,回油作用難以(yǐ)發(fā)揮。
  5、加油量過多(duō)。減速(sù)機在運轉(zhuǎn)過程中,油池被攪(jiǎo)動得很厲害,潤滑油在機內到處(chù)飛濺,如果加油量過多,使(shǐ)大量潤滑油積聚在軸封、結合麵等(děng)處,導致泄漏。
  6、檢修工藝不當。在設備檢修時,由於結合麵上汙物(wù)清除不徹底,或密封膠選用(yòng)不當、密封件方向裝反、不及時更換密封件等也會引起漏油。
  二、減速機漏(lòu)油防治對策分析
  1、優化減速機工作環境,保障其通氣舒暢。對於工作在(zài)惡劣環境下的減速機,盡可能給減速機加上一個防護罩,杜絕灰塵進入通氣孔(kǒng)。同時加強對減(jiǎn)速機的點檢與打掃,確保箱體上的灰塵得(dé)到及時清理,使減(jiǎn)速機通氣(qì)的流暢。減速機內壓大於外界大氣壓是漏油的主要原因之一,如果設法使機內、機外壓力均衡,漏油就可以防(fáng)止。減速機雖都有透氣帽(mào),但透氣孔太小,容易被(bèi)煤粉、油汙堵(dǔ)塞,而且每次加油都(dōu)要打開檢查孔蓋板,打(dǎ)開一次就增加一次漏油的可(kě)能性,使原本不漏的地方也發生泄漏。為此,製作了一種油杯式(shì)透氣帽,並將原來薄的檢(jiǎn)查孔蓋板改為6mm厚(hòu),將油杯式透氣帽焊(hàn)在蓋板上,透(tòu)氣孔直徑(jìng)為(wéi)6mm,便於通氣,實現了均壓,而且加油(yóu)時(shí)從油杯中加油,不用(yòng)打開檢查孔蓋板,減少了漏油機會。
  2、暢流(liú)。要使被齒輪甩在軸承上多餘的潤滑油不在軸封處積聚,必(bì)須使多餘的(de)潤滑油沿一定方向(xiàng)流回油池,即做(zuò)到暢(chàng)流。具體的做法是(shì)在軸承座的下瓦中心開一個(gè)向(xiàng)機內傾斜的回油槽,同時在端蓋直口處(chù)也開(kāi)一缺口,缺(quē)口正對回(huí)油(yóu)槽,這樣多餘的潤滑油經缺口、回油槽流回油池(chí)。
  3、嚴格作業,保(bǎo)證減速機安裝精度。在減速機(jī)的安裝作業中,采用先進的測量儀器,確保減速機安裝的水平度與垂(chuí)直度,減小減速機的震動程度。另外加強減速機的點檢力度(dù),時間內消除減速(sù)機螺栓鬆動現象,保(bǎo)證(zhèng)減(jiǎn)速機工作(zuò)的(de)平穩。
  4、對於減速機箱體結合麵加工(gōng)精度不(bú)高、裝配不合理引起的漏油,防治(zhì)措施如下:對箱麵結合處進行再次打磨精整,保證上(shàng)下(xià)箱體配(pèi)合(hé)精度;上(shàng)下箱體安裝時,在合(hé)箱麵均勻塗抹(mò)一層密封膠,形成一個封(fēng)閉的連續膠圈,從而消除合箱麵的漏油現(xiàn)象。
  5、結構設計不合理是造成減速機漏油(yóu)的主要原因(yīn),由此產生的漏油現象是防治工作中的難點,也是本(běn)篇文章所討(tǎo)論的重點。
  一是減(jiǎn)速機通氣孔的設計改造。一些減速機(jī)生產廠家為了節約成本,經常在觀察孔蓋板下開設通氣孔,如此設計,一方(fāng)麵減速機齒輪油容易從觀察孔蓋板下通氣孔處泄露;另一方麵通氣孔容易進入灰塵造(zào)成堵塞,使(shǐ)減速機的油溫升(shēng)高。通過(guò)改造,在觀察孔蓋板上專(zhuān)門安裝通氣裝置。這樣(yàng)不但保證了(le)檢查孔蓋板處不易漏油,而且使減速機通氣暢通無阻。
  二是減速機端蓋的設計改造。對於采用嵌入(rù)式軸承端蓋的減速(sù)機。這種端(duān)蓋設計對配處的加工精(jīng)度有很高的技術要求。據統計,多數(shù)采用嵌入式端蓋密(mì)封(fēng)的減(jiǎn)速機,在使用一定期限以後(hòu)經常(cháng)會出現(xiàn)漏油的現象。針對以上現象,我們對嵌入式端蓋密封(fēng)進行改造。在(zài)端蓋上(shàng)添加一個或兩個密封圈,這樣不僅降低了端蓋加工的精度而且起到了很好的(de)密封作用。
  三是減速機輸入、輸出軸孔處密封(fēng)的設計改造。減速機輸入、輸出軸頸與通蓋之間的密封屬動麵密(mì)封。目前,大多減速機采用的密封方式為骨架密封。但(dàn)由於減(jiǎn)速機通常工作在(zài)高溫、高粉(fěn)塵、強振動的環境下,一旦灰塵進入油液,容易加劇密封圈的磨損,導致密封圈失(shī)效從而引起潤滑油(yóu)泄露。對(duì)此,設計密封方(fāng)式,即在輸入、輸(shū)出軸的通道處用聚四氟乙烯製成擋油環作旋轉接觸,當飛濺的潤滑油從軸承(chéng)進入擋油環時,都被離心力拋回軸承或箱體內。經實踐證明,采用如此設計效果良好,且(qiě)具有加工(gōng)、裝配方便,容易修理的優點。
  6、采(cǎi)用新型密封(fēng)材料。對於減速機靜密封點泄漏可采用新(xīn)型密封材(cái)料粘堵(dǔ)。減速機大修時,在接合麵、端蓋上塗D05矽橡膠密(mì)封膠代替早期產(chǎn)品,一般不會出現泄漏。如(rú)果(guǒ)減速機運轉中靜密封點漏油,可用表麵工程(chéng)技術的油麵緊急修(xiū)補劑粘堵,從(cóng)而達到消除漏油的目的。
  7、認真執行檢修工藝。在減(jiǎn)速機檢修時,要認(rèn)真執行工藝規程(chéng),油封不可裝反,唇口不要損傷,外緣不要變形,彈簧不可脫落,結合麵要清理(lǐ)幹淨(jìng),密封膠塗抹均勻,加油量不可超過油標尺刻度。
  8、擦拭。減速機靜密封點通過治理,一般是可以達到不滲不漏的,但動密(mì)封點由於密(mì)封件老化、質量差、裝配不當、軸表麵粗(cū)糙度高(gāo)等原因,使得個別動密封點仍有微小滲漏,由於工(gōng)作環境差,煤塵粘到軸上,顯得油乎乎一片(piàn),所以需要在設備停止運轉後,擦(cā)拭軸上的油汙。
  三、結語
  減速機在工業生產中擔當著重要的角色,由於工作環境、使用方法、維護方式以及設計缺陷等原因的(de)存在,減速機在運行過程中都會出現不(bú)同程度的漏油現象。減速機漏油不僅汙染環境、造成潤滑油浪費,甚(shèn)至會出現因缺(quē)油引起的減速機打齒故障。如何有效地防治減速機漏油是企業正常生產的有效保障。調查表明,減速機漏油的部(bù)位主要出現在觀察孔處、箱體結合麵以及(jí)輸入、輸出軸孔處。導致減速機漏油(yóu)的原因較多,本文以上就(jiù)此提出了一(yī)些自己的觀點,可供同行參考。
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來源:《城市(shì)建設理論研究(電子版)》2012年(nián)14期
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