於春林
(河北鋼鐵集團唐(táng)鋼股份有(yǒu)限公(gōng)司)
CK61160×8M/32T數控重型臥式車床在參與我公司日常(cháng)生產工作的(de)過程當中,有極為突出的應用優勢:包括精度(dù)高,設備運行期間穩定可靠;吃(chī)刀量到,結構布置合理,整體布局科(kē)學(xué);數控操作係統簡便精確,加工效率高;控製麵板(bǎn)設計科(kē)學,節約人力、時間消耗(hào)等,因此得到了廣泛的應(yīng)用。具體至(zhì)該數(shù)控車床尾(wěi)座部分,主軸軸承運行期間,為避(bì)免其(qí)與尾座套筒因頻繁摩(mó)擦出現磨損問(wèn)題,就需要依(yī)賴於潤滑油路對兩者之間(jiān)的潤滑(huá)關係進(jìn)行改進。換句話(huà)來說,一旦潤滑(huá)油路(lù)出現運行問題,則將直接對整(zhěng)個(gè)尾座部分的運行產生影響,幹預主軸軸承的平穩運行,帶來嚴重的經濟損失,需要改進潤(rùn)滑(huá)條件,提高運行穩定性。
1、潤滑油路問(wèn)題表現
唐山鋼鐵集團重機裝備有限公司所使用CK61160×8M/32T數控重型臥式車床為重(chóng)型機床,該機床(chuáng)正常運行狀態下所加工工件的(de)極限長度(dù)為12000.0mm,過刀架Z大工(gōng)件(jiàn)回轉(zhuǎn)直徑尺寸為φ1250.0mm,機床整體中心高度為900.0mm,主軸轉動速度承載標準為(wéi)(按每分鍾計)1.0~200.0r。分析該CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床尾座部(bù)分可知:從結構組成的(de)角度上,主要由上尾座、以(yǐ)及下尾座這兩個部分(fèn)所構成。其中,上(shàng)尾座的主要價值在(zài)於:確保在整個車床的正常運行狀態下(xià),尾(wěi)座套筒能夠以機動運行方式快速響應操作指(zhǐ)令並接近工件,同(tóng)時(shí)對工件進行必要的(de)預緊處理。該(gāi)部分主要由電子測力計、以及主軸套筒部(bù)件等構成。而下尾座的主要價(jià)值則在於:確保(bǎo)在整個車床的正常運行狀態下,尾座(zuò)移動的到位,尾座下體放鬆、卡(kǎ)緊等動作相應的可靠。整體運行期間,尾座上體結構、下體(tǐ)結構、乃至螺母絲杠的(de)潤滑完全(quán)取決於尾座主軸軸(zhóu)承的運行,在尾座啟動前,需(xū)要預先對油泵進(jìn)行啟動。但在(zài)該CK61160×8M/32T數控重型(xíng)臥式車床的實際運行過程當中發現:受到尾座主軸軸承潤滑條件的限製性因素(sù)影響,因無法及時獲取可靠的潤滑保障,從而頻繁性的(de)出現設備(bèi)因故停台的問題,對數控車床的正常運(yùn)行產生了極(jí)為不良的影響(xiǎng),一方麵造成了主軸軸承的嚴重(chóng)損壞,另一方麵(miàn)經濟損失嚴重。為解決這(zhè)一(yī)問題,我公司對該CK61160×8M/32T數控重型臥式車床進行停機處理,擬對在尾座主軸軸承潤滑油路中存在的問題進行(háng)根除(chú)。
2、潤滑油路缺陷機製分析
從該(gāi)CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床尾座對應的結構圖紙當中分析不難得知:在數控車裝尾座當(dāng)中,套筒座體上方僅對應有一個與套筒移動所使用螺母部件連接的(de)潤滑油孔,即在整個數控車床的(de)運行過(guò)程當中,僅該潤滑油孔能夠麵向支持套筒移動的螺母絲杠提供潤滑作業。但與之相對應的運行工況在於:隻有在該車床尾座套筒處於移動狀態的情況下(xià),該潤滑油路能夠實施潤滑動作。從(cóng)實際運行的角度上來說,主軸前後軸承僅(jǐn)能夠依托於螺母絲杠研磨處(chù)理基(jī)礎之上的微量機油發揮潤滑功(gōng)效。這(zhè)一實際情況所造成(chéng)的問題在於:在車床尾座主軸軸承處於正常運行的狀態下,受到較差(chà)潤滑條件的因素影響,主軸軸承的研磨(mó)與損壞(huài)問題在所難免,且會對潤滑(huá)油路的正常運行(háng)產(chǎn)生極為不良的影響。基於上述分析可知:整個CK61160×8M/32T數控重型臥式車床尾座主軸軸承潤滑油路所存在的Z主要問題,以及改進的核心內容在於:對車床尾座主軸軸承(chéng)對應潤滑條件進行改進,優化螺母絲杠的潤滑供應條件,Z大(dà)限(xiàn)度的(de)控製軸(zhóu)承磨損問(wèn)題。
3、潤滑(huá)油路改進思路及其(qí)措施
結合(hé)上(shàng)述(shù)分析,對(duì)CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車(chē)床尾座進行如下改進:步,需要在車床尾座套筒部件上選擇合(hé)理的鑽(zuàn)孔,定位鑽孔與隔套能夠(gòu)保持(chí)良好的貫通狀態(tài)。在反複的觀察與比選後,借助於套筒(tǒng)導向槽內既有的螺(luó)紋孔,使用任意螺紋孔進(jìn)行鑽孔鑽通作業,避免在鑽進期間對(duì)螺(luó)紋孔產生(shēng)損傷。借助於(yú)此種方式,以本數控車(chē)床既有供油油路(lù),將主軸軸承潤滑油集中引流至定距隔(gé)套部件當中;第二步,以引流後的定距隔套為對象,在其輔助作用(yòng)之(zhī)下加(jiā)工潤滑(huá)油油槽,油槽加工標準為(wéi):長度300.0mm。同時,為麵向主軸軸承提供可靠的潤滑油保障,需要(yào)在所加工油槽的(de)左(zuǒ)右兩端分別鑽標(biāo)準孔,確保能夠有效的改善車床尾座主軸軸承所對應的潤滑條件。
結合上述改進思路,在將該思路實際作用(yòng)於CK61160×8M/32T數控重型臥式車床尾座主軸軸(zhóu)承潤滑油路(lù)改進的過(guò)程當中,依照如(rú)下方式實施:首先,需要在停機狀態下,對車床尾座套筒(tǒng)進行拆卸處理,同(tóng)時分解相關零部件。觀察可知:在(zài)該車床尾座套筒導向槽內部設置有兩個M8標準尺寸的螺紋孔。選取前端螺紋孔,使用(yòng)φ6鑽頭鑽通該螺紋孔,鑽(zuàn)進期間對螺(luó)紋孔螺紋(wén)進行必要(yào)防護;其次,在劃線操作平台上,按照定距隔套(tào)φ320變徑過渡設置標準位置,標注中心線,並根據中心線在操作平台上畫出油槽加工線(油槽加工尺寸的控製標準為:長(zhǎng)度300.0mm,寬度10.0mm,高度5.0mm),鏜床加工完成潤滑油油槽加工作業;再(zài)次,油槽底部兩端(duān)位(wèi)置鑽孔,鑽孔控製標準尺寸為:φ6鑽頭,鑽(zuàn)進角度45.0°;Z後,完成對所拆卸尾座套筒零部件的裝配工作(zuò),並恢複(fù)車(chē)床的正常運行。
4、結束語
通過(guò)對主(zhǔ)軸(zhóu)軸承(chéng)潤滑油路的改進與(yǔ)優化,重新裝(zhuāng)配與開機後,整(zhěng)個CK61160×8M/32T數(shù)控重型臥式車床的運行穩定性得到了保障。通過在運行期間的動態觀察可知(zhī):該車床尾座主軸軸承的潤滑條件較改(gǎi)進前明顯好轉,極(jí)大程度上(shàng)的避免了因尾座潤滑失效(xiào)而對主軸軸(zhóu)承外觀產生的磨損或性能產生的影響,降(jiàng)低了機(jī)損率,提高(gāo)了車床運行的經濟性、安全性。總結本次改進的主要經驗在於:以鑽通導向槽內部前端螺紋孔,設施油槽加工(gōng)線的方(fāng)式(shì),優化螺(luó)母絲杠的潤滑供應條件,Z大限度的控製軸承磨損(sǔn)問題。該經驗可為後續(xù)同類事故的處理與優化提供一定的參考、借鑒。
參考文獻
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來源(yuán):《科(kē)技(jì)與企業》2014年03期