楊萬春
(陝西重型機械製造有限公司(sī))
摘 要:為了保(bǎo)證(zhèng)起重機起升機構的安(ān)全性,起升機構中限位器的可靠性是至關(guān)重要的。本文以(yǐ)我廠30/5T電動吊鉤橋式起重機為(wéi)例,結合自己的實(shí)際經驗論述螺(luó)杆式限位(wèi)器軸承裝配結構的改(gǎi)進方(fāng)法是(shì)切實可行的。
關(guān)鍵詞:螺杆式限位器(qì);裝(zhuāng)配(pèi)結構;可靠性
我廠一台30/5T電動吊鉤橋式起重機的起升機構采用螺杆式限位器作為起升(shēng)上限位安全裝置,其結(jié)構(gòu)見圖1。方頭螺杆2右端支撐在外殼1上,左端與卷筒軸10相連。當吊鉤(gōu)處(chù)在Z低位置時,移動螺母4處在方頭螺杆2的左端;隨著吊鉤起升,卷筒轉動,帶(dài)動方頭螺杆2轉動,使移動螺母(mǔ)4沿著(zhe)方頭螺杆(gǎn)及導向杆3朝右移動;當吊鉤上升到上限位置時,調整好移動螺母(mǔ)上的調整(zhěng)螺栓5使之正(zhèng)好碰到限位開關6,通過電氣控製的動作,使起升電動機斷電,吊鉤不(bú)在向上起升。由於軸承8的安裝結構不(bú)合理,使(shǐ)起重機(jī)在運行(háng)中發生一次事故。
2012年8月(yuè),該30/5T橋式起重機在裝卸作業中(zhōng),軸承8外圈(quān)在外殼1的座孔內出現鬆動,致使軸承8帶著方頭螺杆2向左攢移4毫米,移動螺母碰(pèng)撞限(xiàn)位開關的動作延誤,未按原定高度限位。這時司機又沒有(yǒu)及時(shí)發現吊鉤超限上升的異常情況,沒有扳(bān)動緊急開關,導致吊鉤組撞擊滑輪組(zǔ),使6個Φ600滑(huá)輪輪緣斷裂報廢,造成停機和(hé)嚴重的經濟損失。
這一事故說明軸承(chéng)外圈在起重機運行時的(de)軸向攢動僅靠通(tōng)常的軸(zhóu)承外圈與軸(zhóu)座孔的緊配合是不可靠的。因為在零部件的機(jī)械加(jiā)工(gōng)過程中,諸多的工藝環節和變誤差都影響軸承的安裝和配合。為此,這種螺杆式限位器的軸承裝置結構應加以改進。
改進方法有兩種可供選擇:
一、在現有螺(luó)杆式限位器軸承的內(nèi)側加開一個開口擋圈2,為防鬆墊圈與螺栓固定在軸承座上,並在軸(zhóu)承內圈外側加一個彈性擋圈4(見圖2)。由此(cǐ)可見,即使軸承在軸承座孔內(nèi)出現鬆動,由於軸承內側有開口(kǒu)擋圈(quān)擋住(zhù),軸承不可能攢移出來,又有彈性擋圈(quān)的限製,方頭螺杆也不會產生軸向攢動。我們(men)采用這種方法改進後,設備使用一年多未發(fā)生任何異常(cháng)情況(kuàng)。
二、改進軸承安裝結構,見圖3,此方法適合製造廠家采用。方法是:將原軸承座改為圖3所示結構。顯然,改進後的軸承座左端凸(tū)肩(jiān)能有效地防止軸承在孔內鬆動引起的(de)向左攢動,采用彈性擋圈4可防止軸承內圈軸向移(yí)動。加設悶蓋3的原(yuán)因是便(biàn)於加工(gōng)軸承座並改(gǎi)善軸承的潤滑條(tiáo)件。
無論采取(qǔ)上述哪一種改進措施,在(zài)圖1所(suǒ)示件2的螺杆方頭(tóu)端插入卷筒軸方孔處(chù),都應留有軸向空隙,便於整(zhěng)個限位器卷筒軸端部的連接和(hé)裝配。
參考文獻
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來源:《電子世界》2013年第9期