某電廠給水泵非驅動端推力軸承損壞(huài)事故分析

2015-03-31

劉維升 薑曉傑
(山東電力建(jiàn)設第三工程公司,青島 266100)
  引言:
  某工程給水泵在運轉過程中,#4號機A給水泵非驅動端軸承溫度突升,且發現非(fēi)驅動端軸承機械密封泄漏伴(bàn)有油煙冒出。後經檢修人員(yuán)打開軸承(chéng)端蓋後,發現(xiàn)非驅動端兩個(gè)推力軸承(chéng)、機械(xiè)密封、非驅動(dòng)端大軸、推力軸承套以及泵體(tǐ)內各級葉片(piàn)和平衡鼓套(tào)均出現不同程度的磨損。經現場檢(jiǎn)修發現此次設備損壞質量事故為運行人員錯誤(wù)操作所致,為避免以後(hòu)類似質量事故再次(cì)發生,為其它項目提(tí)供教訓,特對(duì)此次事故進(jìn)行分析,具體分析過程及(jí)結果如下:
  一、事件經過:
  2013年6月(yuè)11日下午16:50時,因4#機高壓汽包水位低(4#爐停爐,處於是保養狀態。),需要給汽包補(bǔ)水。16:59運行人員在DCS啟動(dòng)4#機A高壓給水泵給(gěi)高壓汽包(bāo)上水,電流:34.6A,經(jīng)運行人員現場檢查高壓給水泵A無異常(cháng);17:02:21#4機高壓給水泵A非驅動端軸(zhóu)承溫度上升(shēng)到72℃,電流36.6A,其他參數均無異(yì)常;17:02:35運行人員發現#4機高壓給(gěi)水泵A非驅動端軸承溫度上升至88.5℃,電流38.7A,隨後非驅動端(duān)軸(zhóu)承溫度又呈下降趨勢;17:04#4機高壓給水泵A非驅動端軸承(chéng)溫度突升至109.92℃,#4機高壓(yā)給水泵A過流反時限跳閘(zhá),匯(huì)報(bào)值長。
  檢修人員打開軸承端蓋後,發現非驅動(dòng)端兩個推力軸承均已損壞,繼續檢查(chá)發現(xiàn)機械密封損壞,非驅動(dòng)端大軸磨損嚴重,推力軸承套(tào)也損壞。於是推斷泵體內發生故障,拆開泵體發現1級導葉、1級葉輪磨損嚴重,5級導葉、5級葉輪、6級導葉、6級葉(yè)輪、9級(jí)導葉、9級葉輪相繼磨損,平衡(héng)鼓及平衡鼓套損。
  二、原因分析:
  事(shì)故發(fā)生後檢修人員首先對給水泵進行解體,打(dǎ)開軸(zhóu)承(chéng)端(duān)蓋後,發(fā)現非驅動端兩個推力軸承均已損壞,繼續檢查發現機(jī)械密封損壞,非驅動端大軸磨損嚴重,推力軸承套也損壞。於是推斷泵體內發生故障(zhàng),拆開(kāi)泵體發現(xiàn)1級導葉、1級(jí)葉輪磨損嚴重,5級導葉、5級葉輪(lún)、6級導葉、6級葉輪、9級導葉、9級葉輪相(xiàng)繼磨(mó)損,平衡鼓及(jí)平衡鼓套磨損。
  從(cóng)損壞情況初步(bù)分析原因可能有如下幾條:
  1.設備本身存在一(yī)定的缺陷,但是從(cóng)事故的過程來看在5分鍾內就出現問題,而在設備正(zhèng)常運行一年多,這種可能性(xìng)非常小,排除設備質量問題。
  2.啟泵前,泵及係統未(wèi)充分的充水、放氣。暖泵時間較短,不均勻,引起筒體變形,內部動(dòng)靜間隙較小,特(tè)別是平衡鼓與平衡盤之間的間隙,僅為0.20mm左(zuǒ)右(yòu),非常容易發生內部摩擦,直至抱死,損壞設備。
  3.凝結水、給水係(xì)統清潔度差,可能有各種硬質顆(kē)粒進入泵內,從而導致(zhì)泵體內部動(dòng)靜部分發生摩擦,直至抱死,損壞設備。特別是平衡鼓(gǔ)與平衡盤之間,由於接觸(chù)麵大,間隙小,由於係(xì)統清潔度不夠,發(fā)生摩擦,損壞設(shè)備的(de)事(shì)故概率非常大。之前,無論我們公司或者電廠(chǎng),由於這種原因,造成設備損壞的事故,有(yǒu)好(hǎo)幾次。
  Z後經過(guò)查看現場運行記錄(lù)和(hé)運行工況以及根據其它現場檢查和信息數據收集,經專家分析,事故原因為:1、4#機A高壓給水泵啟泵前,泵及係統未充分的充水、放氣,造成暖泵時間較短,受熱不均勻引起筒體變形;2、內部動靜環間隙小,特別(bié)是(shì)平衡鼓與平衡盤之間的間隙,僅為0.20mm左右,造成內部摩擦,直至抱死,損壞設備。
  事故原因分析完成後於2013年7月30日提交(jiāo)損壞部件(jiàn)采購計劃,進行現場(chǎng)更換(huàn)。
  三、糾正(預防)措施:
  根據上述原因(yīn)分(fèn)析,為了避免(miǎn)再發生類(lèi)似問題,在今後的工作(zuò)中應重點(diǎn)采取以下預防措(cuò)施:
  1.啟泵(bèng)前,泵及管道係統要進行充(chōng)水、放氣(qì),充水、放氣要徹底,以連續出水無夾雜氣體為準。暖泵要充分,按設(shè)計要求增加暖泵時間,在時(shí)間允許的情況下不間(jiān)斷地進行暖泵,控製好密封水壓(yā)差,確保泵體暖得(dé)充足避免發生熱分層現象。
  2.加強運行監(jiān)管,密切監視油位及(jí)加強對冷卻水的檢查,確保冷卻水暢通。
  3.從以下幾個方麵控製好係統清潔度。
  (1)檢查給水泵入口濾網是(shì)否裝有(yǒu)細濾網,如果沒有,馬上加裝。
  (2)重視給(gěi)水泵進口濾網的監督檢查,在運行初期勤檢查(chá)、勤清理,使給水泵運行起(qǐ)來更加安全可靠。
  (3)除氧器(qì)與(yǔ)低壓給水管接口處,在除氧器內部加裝100mm高的小接(jiē)管,避開除氧器底部的雜質。
  (4)除氧器與低壓給水管接口處,在除氧器(qì)外(wài)部加裝磁棒,有效吸附除氧器底部的雜質。
  (5)在凝汽器熱井凝結水出口擋板(bǎn)處(chù)加裝磁棒。
  (6)加強給水泵的運行管理和監督約束機製,嚴格控製(zhì)給(gěi)水泵殼體(tǐ)溫差以及泵殼與介質的溫差(chà)不超過規定值。
  四、總結:
  針對本次事故,相關單位組織技(jì)術(shù)人員學習,加(jiā)強對運行人(rén)員技(jì)術培訓,製定事故預案並組織演練,並(bìng)提交(jiāo)學習體會總結。通過本次事故要求(qiú)各崗位人員提高認(rèn)識,加(jiā)強突發事故處理能(néng)力,提升專業技能水平,加大設備管理要求。
  參考文獻
  [1]黃冠平.#3給水泵軸承振動大的故障分析科(kē)技信息2011(22)
  [2]關廣偉(wěi).餘(yú)熱鍋爐給水泵(bèng)軸承損壞原因分析及解決(jué)水(shuǐ)泵技術2001(06)
來源:《中國科技博覽》2014年第(dì)5期
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