航空電機軸(zhóu)承故障探討及其完善措施分析

2015-01-07

楊靜
(廣州民航職業技(jì)術學院,廣東(dōng)廣州 510403)
  摘 要:以3E180406JT3R2電機軸承為例,介紹了(le)航空電機軸承的(de)故障問題,並就故障(zhàng)產生的原因進行了(le)詳(xiáng)細分析,提出了包括密封圈改進、軸承潤滑改進以及(jí)軸承防鏽改進在內的多方麵完善措施。經完善處理之後(hòu)的航空電機軸承能夠確保航(háng)空電(diàn)機軸(zhóu)承的持續穩定運行,更(gèng)好地滿足飛行要求。
  關鍵(jiàn)詞:航空;啟動發電機;電機軸承;故障探討;改進措施
  0 引言
  經科研人員試驗調查,某型號的飛機上(shàng)使用的電機軸承是用樣品軸承的(de)尺寸結構和材料標準嚴格製(zhì)造(zào)出來的。其(qí)中的3E180406JT3R2電機軸承是為該型號的飛機原啟動發電機配套(tào)的電機軸承(chéng),自20世紀六七十年代投入生產以來,其質量和口碑一直很好,滿足了當(dāng)時飛機對於飛行的要(yào)求。近來由於科技的不斷進步,對於飛機(jī)的改造也作了進一步的改進。啟動的(de)發電機(jī)也得到了必要的改進。電機(jī)軸承(chéng)的轉速、額定功率、工作時的溫度等指標(biāo)以及其工作的(de)環境均得到了很大的變化,可是就是這(zhè)樣原配(pèi)套的軸承也暴露出了一係列的問題。
  1 問題的提出(chū)及原因(yīn)分析
  應用在新型發電機上的電機軸承3E180406JT3R2在這(zhè)幾年時間裏,陸續(xù)出現了大大小小(xiǎo)的(de)故障,有的(de)故(gù)障涉及的麵大,範圍廣,危及飛行(háng)人員的安仝。在(zài)故障發生以後,科研人員先(xiān)後6次對其電機軸承進行了科學的(de)、仔細的了(le)解和分析。發現電機均(jun1)在前端的支撐部何有明顯(xiǎn)的損壞和(hé)斷裂。其軸承失去了同類產品的效果。即軸承支撐架斷裂、釘子拉斷了、拉脫位(wèi)了、密封圈也有散落的痕跡,套圈溝道裏有嚴重燒傷的痕跡。對於軸承的損壞,科研人員作出了如下的情(qíng)景描述:
  機(jī)車的半懸掛輪對牽引電機采用了軸懸式(shì)的(de)懸掛結(jié)構方法,牽引電機軸承的一側通過一個叫抱軸承的剛性支撐在抱軸上,另外一側就通過(guò)彈性元件和吊杆原件懸掛在轉向架構的架子上。抱軸承是用來懸掛的裝置的重要組成(chéng)部分,其結構是剖分(fèn)式(shì)的滑動軸承(chéng),這種懸掛的方式簡單,檢修(xiū)也容易(yì),拆裝更方便簡明。但是軸(zhóu)承(chéng)間的間隙會在車軸和電樞軸2個軸傳動中齒輪的齧合力的作用下(xià)產生變形,導致力分(fèn)配不平衡,容易(yì)引起電機傾斜,造成傳動齒輪工作的條件惡化,使得支架出現斷裂的現象。使牽引電機抱軸承的鉚釘拉斷拉托。故障發生頻率(lǜ)也較高。
  為(wéi)了提(tí)高電機軸承檢修質量,這一(yī)問題亟需解決。根據這些出現的現象,軸承的加工製造商們也開(kāi)始反思原(yuán)因。他們沒有(yǒu)發現與製造過程中有關的因索。電(diàn)機軸承的(de)材料都是按照國(guó)家質量監督局的(de)規定(dìng)來采購和運用的,製造的精密度也都全部合格。那麽損(sǔn)壞(huài)的(de)主要(yào)原因是什麽呢?是軸承在工作時所接觸到的高溫壞境。但高溫壞境的具體問題還無法得到(dào)證實。但是(shì)生產廠家(jiā)已(yǐ)經在保持其強度硬度上提出了合理的規劃,並予以改進。為了保證(zhèng)飛行的安全,使(shǐ)電機軸承能夠滿足新時期新啟動的航空配備要(yào)求,主管(guǎn)部(bù)門召開了新聞發布(bù)會,聯合多家相關單位參(cān)加了(le)“新時期新(xīn)啟動電(diàn)機軸承分析會”。會議(yì)上與會領導作了(le)發言報告(gào):某型號飛機從原來的(de)配備(bèi)1台啟動發電(diàn)機到改進後配備2台新型啟動發電機,但是在通風道上沒有變化,現在符合“加大了(le)風量不變”這一基(jī)本條件,這可能就是導致(zhì)其產生高溫的重要原因(yīn)。根據這些情況,科研人員對該型號的電機通風情況作了進一步的檢查,並當場拆開了6台電機軸承帶到中心去研究。經過研究所、電機軸承開發(fā)商、中心的共同努力,發現這(zhè)6台中有一半的橡膠密封圈和軸承(chéng)接觸處開始老化,其中有2片已經脫落(luò),完全失去密封性。
  介於這(zhè)一(yī)情況,各方(fāng)初步認定了由(yóu)於新型發動發電機風量較(jiào)少,從而導致了電(diàn)機軸承產生高溫,導致密封圈(quān)老化損(sǔn)壞,失去了潤滑脂,導致軸承的損(sǔn)壞。因此,密封(fēng)圈的老化問(wèn)題(tí)也必須加以解決。
  2 改進(jìn)措施
  至此,上級主(zhǔ)管部門查明原(yuán)因並達成共識。決定研製高(gāo)性(xìng)能的軸承(chéng)來代替原來的3E180406JT3R2軸承,從而(ér)確保飛行的安全。根據(jù)新型啟動發電機的各種工作條件和軸承發生故障的不利因素,項目的研究應該從保持軸承的架結構、潤滑和(hé)通(tōng)風以及(jí)密封性等這些方麵(miàn)著手,並且要將電機軸承的精密度提高一個等級(jí),軸承的型號設定為4F29167K9Y3R2。
  4F29167K9Y3R2軸承的密封性是由兩麵都帶有密封結構的深溝(gōu)行軸(zhóu)承組成的。其精密度為“D”級別;應用中抱軸承螺栓的鬆緩度直接(jiē)對通風口(kǒu)的大小進行調節。保證抱軸與軸之間的間隙配合(hé)。新型啟動電機運行速度的加快(kuài),使(shǐ)得飛機的製動(dòng)力進一步加(jiā)強。為了提高保持架的強(qiáng)度,科研人員用了(le)兩半酚醛膠布來管實架子,它們分別粘貼了0.7mm的硬鋁玻片,通過應用模(mó)擬靜力學分(fèn)析方法對其進行受力分(fèn)析後得出,將保持架的孔設成橢圓式(shì),其目的是(shì)提高軸(zhóu)承運轉中的平穩度和(hé)降低(dī)擠壓(yā)力。為了保(bǎo)證(zhèng)4F29167K9Y3R2軸承在300℃的高溫下還可以正常(cháng)的運轉,科研人員對國內外的同(tóng)類產品都進行了測繪、檢查。選定了(le)高性能油脂(zhī)7017-1裝填軸承(chéng)的內部,選取聚四氟乙烯片來製造密封圈。為了大大地提高抱軸承在裝配時候的穩定性,用銅(tóng)墊(diàn)的效果是Z好的,它的使用有(yǒu)效地(dì)保(bǎo)證了軸承之間的配合間隙,並減小了檢修時的返工過程,降低了工(gōng)人的勞動強度。這裏我們再提(tí)一下無心磨床排料部分轉盤的推料原理:在排料機部(bù)分由調速電機帶動皮帶輪,地帶輪帶動退(tuì)料圓盤。此時轉盤繼續不停地轉動,由於轉盤的外直徑是在慢慢變大的(de),所以工件在被向外推出,圓盤轉動一周的時候,正好推出一個工件,將工件的自動上料和加工並送(sòng)入無心磨床,完成工序。工件上料的速度可以根據要求進行調整,使得它(tā)們和無心磨床的磨料協調上料及(jí)加工過(guò)程的完成。
  為了保證軸承問潤滑油箱裏的毛線卷作用的(de)有效發揮,要對毛線卷的純度和吸油量進行定時地檢測和觀察,同時要對毛線卷的外形尺寸、毛線卷的(de)粗細、長度、質量、重量等(děng)等要做到嚴格的規(guī)定和技(jì)術(shù)的把關。通(tōng)過以上措施(shī)的落實,使線卷製作(zuò)質量可以得到充分(fèn)保證(zhèng),以此(cǐ)確保軸承的(de)潤滑。
  還有一點(diǎn)就是要防止軸承的漆鏽問(wèn)題,軸承的(de)外部要用防(fáng)鏽(xiù)油進行全(quán)麵的塗抹(mò),經(jīng)過(guò)防(fáng)鏽處理後的軸承,即可進行添加潤滑油的步(bù)驟了。
  3 結語
  此次的設備是按照套圈的方法進行設計(jì)的,能夠實現這一範圍內套圈用無心磨床加工時的自動上料(liào)功能,也可以(yǐ)將此次的設計原理應用在其他不同型號(hào)的軸承上。應用在小型的(de)軸承(chéng)套圈上效果會更好,不僅僅是飛(fēi)機上,火車、汽車上的電機式軸承都可以兼顧使用到,值得推(tuī)廣。科研人員在對新研製的6台型號為4F29167K9Y3R2新(xīn)型電機軸(zhóu)承進行試(shì)驗考核中,其中3台新型啟動發電機(jī)進行了廠內部的試驗考核,有2台進行了隨發電機的考核,經過(guò)了400h的試驗,軸(zhóu)承返回工(gōng)程再檢驗。檢驗結果:軸承各項指標均符合國(guó)家的標準規定,通過了450h的試機考核試驗,軸承可以繼續(xù)裝機使用。此次(cì)研發使得電機軸承故障發生(shēng)率(lǜ)得到了有效控製,使得(dé)飛機的檢修質量不斷提高,滿足了飛行的要求。試車結果(guǒ)證明,我們(men)對於電機軸(zhóu)承故障的分析的思路是有理有據的,對於軸(zhóu)承的此次改進也是相當成功的,這從根本上消除了電(diàn)機軸承的故障隱患,使(shǐ)現代飛行事業有了極大的安全保障,也使得人們的出行變(biàn)得越來越方便、安全、快捷,這也符合了時代的發展要求。
 

來(lái)源:《機電信(xìn)息》2012年(nián)第15期
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