CW-1泥漿振動篩偏心軸(zhóu)筒焊接加工問題及改進

2014-12-02

長慶石油培訓中(zhōng)心 李小兵 楊誌恒 745217
  摘 要:通(tōng)過CW-1泥漿(jiāng)振(zhèn)動篩偏心軸承座加工(gōng)不當引起問題(tí)的分析,根據工藝(yì)特點和工作性能要求,結合生產實際進行多次試驗對(duì)比,確定了合(hé)理的改進措施,在生產中得(dé)到廣泛應用。
  關鍵詞:CW-1泥漿(jiāng)振動篩(shāi);焊接工(gōng)藝參數;工藝分析
  泥漿振動篩是對鑽井中泥漿進行淨化處理的主要機械設備之一,其中CW-1平動橢(tuǒ)圓泥漿振動篩因其機械性能、泥漿(jiāng)處理量、淨化程度等指標相對較高,得到越來(lái)越廣泛的應用。由於工(gōng)況和承受載荷的特點(diǎn)——特別是受到每分鍾960~1500轉激振(zhèn)轉速的振動(dòng),使其製造工藝較為複雜,加工精度要求高(gāo)。在焊接加工方麵,偏(piān)心軸筒的焊接質量是影(yǐng)響振(zhèn)動篩加工質量和(hé)能否達到設(shè)計使用(yòng)壽(shòu)命(mìng)要求的關鍵(jiàn)所在(zài),為此,我們對偏心軸筒的焊接進行了認真的試驗和工藝分析,Z後得出了合(hé)理的焊接工藝,並在實際生產中(zhōng)得到廣泛(fàn)應用。
  1 結構特點(diǎn)
  CW-1泥(ní)漿振動篩由兩個直徑大小不同的(de)偏心軸組成,其筒座(zuò)的材料為20鋼,筋板材(cái)料為(wéi)Q235A。結構如圖1所示:
  焊接時采用φ3.2的E4303焊條(150℃烘(hōng)幹1~2小時),焊接電流(liú)為150A,焊(hàn)後經(jīng)用著(zhe)色探傷表麵無裂紋等其它(tā)缺(quē)陷。要求達到240小時。試運行結果(guǒ):連(lián)續運(yùn)轉90小時後,大軸承座焊縫靠軸筒一側出現裂紋;110小時後,小軸承座出現裂紋;同時,篩箱(xiāng)牆板被撕裂,造成振動篩無法正(zhèng)常運轉。
  2 產生裂紋的原因分析
  ①由於筋板較薄,焊腳尺寸較(jiào)小,焊縫強度較低;
  ②角焊縫向基體金屬過渡處有明顯的截麵變化,其應(yīng)力集中係數較高;
  ③由於受960~1500r/min激振轉速的振動,且振動力大,結構穩(wěn)定(dìng)性差;
  ④焊後未進行熱處理。
  3 改進措施
  ①結構上,在篩箱外側各搭(dā)接一塊600×600×12mm的(de)鋼板,用來增加牆板與軸承座的厚度,搭接板與(yǔ)牆板連接焊縫為連(lián)續焊縫,並在牆板內側增加6個12mm的塞焊縫。
  ②在搭接板一側開單(dān)邊(biān)V形坡口,坡口角度為32°。為提高穩定性,在(zài)牆板內(nèi)外側增加4個40×40×8mm的三角形筋板。如(rú)圖2所示:
  ③工藝參數的選擇A、牆板內側的焊(hàn)接。選用φ3.2的E5015焊(hàn)條;焊接電流為100×110A;B、牆板外(wài)側的焊接。選用E5015焊(hàn)條,工藝參數(shù)見下表:
  ④焊前將焊條在300~400℃下烘幹1~2小時並保溫。⑤焊後立即進行整體熱處理,溫度為450~500℃,消除應力。
  4 試運轉結果
  改進後進行運轉試驗,整機連續運轉248小時後,對其進行著色檢驗,未發現(xiàn)裂紋及牆板撕裂現象,然後進行整機機械性能、工藝性能檢驗,都符合(hé)設計要求(qiú)。
  參(cān)考文獻:
  【1】劉雲龍《焊接技師手冊》北京:機械工業(yè)出版社2000
  【2】陳祝平《焊接工程師手冊》北京:機械工業出版社(shè)2002
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