數控(kòng)車床(chuáng)主軸箱異常噪聲原因及解決

2014-12-08

俞成(chéng)虎 郭學(xué)良 李衛星 潘殿遠
(濟南一機床集團有(yǒu)限公司)
  摘 要:根據數控車床主軸箱結構特(tè)點及實際拆檢情況的分析(xī),找出了主軸箱(xiāng)產生異常噪(zào)聲的主要原因,並對主軸軸承(chéng)預緊量與軸承(chéng)壽命、主軸剛性之間關(guān)係等進行了分析,采取了相應的控(kòng)製措施,使主軸箱異常噪聲得(dé)以有效解決,實踐證明(míng),這些措施具有一定的通用性。
  關鍵詞:主軸箱;軸承預緊量;異常噪(zào)聲;間(jiān)隙;過盈
  我公司生產的MJ-50數控車床整(zhěng)機(jī)噪聲要求(qiú)不大於83dB(A),主軸箱部件噪(zào)聲(shēng)要求不大於78dB(A),而且不允許有異常噪聲。但實際MJ-50CNC主軸箱部件異常噪聲的發生率(lǜ)相當高,由此返修(xiū)率(lǜ)達80%左右,嚴重影響了產品質量和生產周期(qī)。
  1 異常噪聲的特征(zhēng)
  圖1為主軸箱結構示意圖,主軸固定端前支承為一個雙列圓柱滾子(zǐ)軸承(NN3024),二個(gè)角接觸球軸承,前者(zhě)承(chéng)受徑向載荷,後者承受軸(zhóu)向(xiàng)載荷。浮動端後(hòu)支承為一個雙列圓柱滾子軸承(NN3020)。主軸Z高轉速3500r/min。此結構配置的特(tè)點(diǎn)是徑向負載能力大,有較高的剛度和精度,但對噪聲的控製不利。在實際運轉中經常產生“哧啦(lā)...哧啦...”的異常噪聲,有時連續響(xiǎng),有時間斷響,有時高速時響,有時中、低速時響。總之(zhī),這(zhè)種異常噪聲時有時無,毫無規律。
  2 產生異常噪聲的原(yuán)因
  可能引起異常噪聲的因素如圖2所示(shì)。我們在拆檢有異常噪聲的MJ-50CNC主軸(zhóu)箱時(shí),發現絕大多數軸(zhóu)承(chéng)滾道已研出相當明(míng)顯的痕跡,嚴重(chóng)的已(yǐ)出現剝落和點蝕現(xiàn)象。滾動軸承NBμ15潤滑脂已(yǐ)嚴重汙染,這與軸(zhóu)承配(pèi)合情況和清潔(jié)度均有很大關係。對拆檢零件精度(dù)檢(jiǎn)測結果如下:
  (1)前、後軸承套與箱體(tǐ)孔配合過(guò)盈0.008~0.025mm。
  (2)前(qián)、後軸承套(tào)與軸承外環配合過盈0.005~0.02mm。
  (3)軸承預緊量過大,用手軸向提壓軸承外環相當費(fèi)勁,通過重新預緊測算,徑向預(yù)緊量在0.01mm左(zuǒ)右(不包(bāo)括軸承套與箱體孔、軸承外環的過盈配合量)。
  (4)前後軸承套圓(yuán)度0.002~0.006mm,個別(bié)達0.01mm。
  (5)前後軸(zhóu)承端蓋(gài)軸向預緊量0.04~0.09mm。
  (6)有(yǒu)的主軸箱高速運(yùn)轉時有振感,但主軸組件動平衡精度均達G2.5級,符合要求。
  (7)主軸後端皮帶輪槽徑向(xiàng)圓跳動0.02~0.07mm。
  (8)主軸箱前後箱體孔圓度、同軸度(dù)在0.005mm之內(nèi)。
  (9)主軸與軸承錐孔(kǒng)接(jiē)觸麵積60%~80%。
  (10)主軸各項精度基本合格(gé)。
  綜合以上因素,引起異常噪聲的主(zhǔ)要原因為:
  (1)主軸箱體孔與軸承套(tào)、軸承套與軸(zhóu)承外環配合過盈量過大,引起軸承變形;
  (2)軸承(chéng)預緊量過大,引起軸承變(biàn)形;
  (3)各件清潔度低,特別是軸承,汙物損傷滾道(dào)或使潤(rùn)滑脂失效;
  (4)軸承端蓋軸向預(yù)緊量過大,引起軸承外環不均勻變形。
  3 解決措施
  3.1調整軸承預緊量
  從NSK NN3020雙列圓(yuán)柱(zhù)滾子軸承為例,分析軸承徑向間隙與軸承壽命(mìng)、剛性之間的關係(xì)。從圖(tú)3可以看出,軸承徑向間隙在-0.003~0.004mm較為合理,過盈0.002mm時疲勞壽命Z高,過(guò)盈量再增加,則壽命急劇下降。
  從圖4可知,軸承徑向過盈大於0.002mm時,軸承徑向位移小,主軸剛性較好;當軸承存在間隙時,剛性(xìng)明顯變差。
  綜(zōng)合(hé)軸承間隙與疲勞使用壽命和剛性之間的關係,以及查閱的有關此類軸承預緊量的經驗數據(jù)和(hé)理論分析資料,Z後將軸承徑向預緊量(liàng)目標值確定為過盈0.001~0.005mm。為此,我們控製以下幾項(xiàng)精度:
  (1)主軸(zhóu)箱體孔與軸承套配合過盈0~0.004mm。
  (2)軸承與軸承套配合過盈0~0.004mm。
  (3)軸承預緊時(shí)(主軸和軸承(chéng)未裝入軸(zhóu)承(chéng)套之前(qián)),內外環的(de)間隙控製到0,且(qiě)憑手感軸向(xiàng)提、壓外環稍用力即能使外環移(yí)動。
  3.2軸承端蓋軸向預緊量調整
  從圖5和圖6可以看(kàn)出,預(yù)緊量δ<0.04mm時,軸(zhóu)承外環內徑(jìng)變形量(liàng)在0.0015mm左右;預(yù)緊量到0.08mm時,變形量急劇增大。但(dàn)預(yù)緊量過(guò)小會影響主軸精(jīng)度,我們選(xuǎn)定δ=0.02~0.05mm。
  3.3清潔度、恒(héng)溫要求
  主軸箱部件裝配要求在恒溫(wēn)、淨(jìng)化(huà)室內進行,這樣既保證了(le)環境的清潔度,又避免了環境溫度變化對零件配合公差的影(yǐng)響。裝配時,各零部件必(bì)須嚴格清洗,特別是軸承必(bì)須用航空汽油反複清洗。
  3.4其它精度控製
  (1)主軸後端皮帶(dài)輪槽徑向圓(yuán)跳(tiào)動不大(dà)於0.03mm。
  (2)主軸箱體孔、軸承套內、外圓圓度不大於(yú)0.003mm,圓柱度不大於0.003mm。
  (3)軸承內(nèi)環與主軸接觸麵積不少於80%。
  4 驗證結果
  嚴格按照上述要求組(zǔ)織生產了8台MJ-50CNC主軸箱部件,經過部件試運轉,整機調試均未產生異常噪聲(shēng)。
  MJ-50數控車床批量生產至今已4年多,主軸箱合格率達100%,一次性裝配合格率均在95%以上。從此以後,在(zài)MJ-520CNC、MJ-630CNC等數控車床上也(yě)采取(qǔ)上述措(cuò)施,均獲得了滿(mǎn)意的結果。如今我公司MJ係列數控車床已遠銷美國、德國、意大利等國,受到(dào)國內外(wài)用(yòng)戶的好評。

來源:《製造技術與機床(chuáng)》1998年01期
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