采煤機破碎機行星機構軸承固定螺(luó)栓斷裂(liè)分析

2014-11-05

曹(cáo)海青 高登雲 馬曉燕(yàn)
(中國神華神東煤炭分公司維修中心,陝西神木 719315)
  摘 要:通過(guò)對采煤機破碎機行星機構軸承固定螺栓斷口麵進行分析,並結合相應螺栓的使用環境、受力情況(kuàng)及工作狀況,分析和探討其斷裂的原因,同時提出了相應的(de)改進措施,從而(ér)提高破碎機的承載能力,延長(zhǎng)破碎機工作壽命,保證設備穩定運轉,減少維修次數,降(jiàng)低維修成本。
  關鍵詞:采煤機破碎機;螺栓;斷裂;改進措施
  0 前(qián)言
  久益(yì)7LS06采煤機(如LWS579、LWS603等)的破(pò)碎機在投入生產不久,就發現破碎機在短期(qī)的使用(yòng)後,無法正常工作,檢查發現破碎滾筒處有漏油現象。設備升井後,對破碎機進行(háng)解體,打開破碎滾筒發現(xiàn),驅動盤處的浮動機械密封已經(jīng)全部變形,磨(mó)損嚴重,失去密封作用。進一步解(jiě)體發現,減速機構行星架的(de)支撐(chēng)軸承保持架扭曲變形,圓錐滾子全部(bù)散落,大部分已磨損破(pò)碎,軸承內、外圈(quān)磨損破壞。拆開行星減速器後,緊固軸承調整墊壓(yā)蓋(件號(hào):100159254)的8-M12聯結螺栓(件號:00925441-1222)全部鬆動,而且有近三分之一發生斷裂,失去緊固作用。綜合上述現象,分析漏油的(de)真正原因是由於螺栓斷裂,軸承、密封破壞,產生了漏油。因此,有必(bì)要對螺栓斷裂的原因全麵(miàn)分(fèn)析,采取有效措施,杜絕此類現象的發生。
  1 斷(duàn)口形貌及受(shòu)力(lì)分析
  1.1斷口(kǒu)形貌分析
  現(xiàn)場檢查發現螺栓的斷裂(liè)形式主要是沿螺(luó)紋牙根部和頂部斷裂。螺栓斷口的宏觀(guān)形貌(mào)見圖1。圖1所示為沿螺紋牙根部(bù)斷裂,斷(duàn)口(kǒu)由(yóu)裂紋源、放(fàng)射區、纖維區和剪切唇組成。裂紋源在距表麵3-4mm的次(cì)表麵中形成,然(rán)後呈放射狀向四周擴展,形成具有放射線特(tè)征放射區,放射區和螺栓軸線基本垂直,斷口(kǒu)比較平整(zhěng)。塑(sù)性變形(xíng)痕跡較少,呈明顯的脆(cuì)性拉伸(shēn)斷裂;纖維區和剪切(qiē)唇為Z終瞬斷區,纖維區韌性撕裂痕跡明顯,分析結果是受力過大而導致斷裂。統計表明,螺(luó)栓的斷裂65%發生在緊固螺栓與設(shè)備的結合處的螺紋上。
  1.2受力分析
  螺栓是在短期(qī)內斷裂,根據螺(luó)栓斷裂後的斷麵分析,由於(yú)破碎機的滾筒(tǒng)截齒排列是螺旋形式,工作環境多變,震(zhèn)動頻(pín)繁,受力複雜,既有徑向力,又有軸向力,且受力的大小不恒定,8個螺栓(shuān)的軸向總拉力等(děng)於行星機構的軸向設(shè)計(jì)總拉力,但由於設備實際運行狀況等原(yuán)因,往往導致這8個螺栓處於不均載的狀態下,這樣就使部分螺栓因過載而被(bèi)拉斷。
  2 改進方案
  破碎機行星架軸承壓(yā)蓋緊固螺栓與(yǔ)行星架結合麵的螺紋處(chù)螺栓斷裂,主要是由於過載在其承受複雜變載荷作用(yòng)下Z終被(bèi)拉斷的。改(gǎi)進方案如下。
  2.1增大螺栓截麵提高(gāo)抗拉強度
  螺栓在工作中由(yóu)於既承(chéng)受預緊力又受工(gōng)作拉力,又(yòu)有密封要求,且(qiě)其工作載荷一直(zhí)處於(yú)變化狀態,此行星機構中軸承固定螺栓,在不均載情況下單個螺栓承受拉力實際遠遠超出了外方原設計(jì)中單個M12的額定拉力,因此必須對M12的螺(luó)栓進行改(gǎi)造,以增大螺(luó)栓的截麵尺寸來提(tí)高螺栓的強度。但(dàn)因行星機構軸承(chéng)固定壓蓋(100159254)及行星架(100159245)的外形尺寸(cùn)受空間限止(zhǐ),直徑不能加大,於是在有限的許可範圍內,將8-M12(00925441-1222)螺栓改為8-M16(00925441-1622)螺栓,長度不變。
  2.2配套行星架上8-M12螺(luó)紋孔改造
  根據(jù)裝配需求,對配套的行星架(100159245)上(shàng)的8-M12螺紋孔進行底孔擴孔。按M16標準螺紋孔要求(qiú),以原8-M12的各個螺紋孔定位,將M12的螺紋孔擴為∮l4,並改製(zhì)為M16。螺栓長度不變,故(gù)∮14的底孔長(zhǎng)度及M16螺紋(wén)的有效長度不變。
  2.3配套軸承(chéng)壓蓋及調整墊8-M12螺栓過孔
  同樣根據M16螺栓裝配需求,對配套軸承壓蓋(100159254)及三種調整墊上的8-M12螺栓過孔∮13.5和相應沉孔∮30x7(深度)進行擴孔處理(lǐ)。即將軸承壓蓋(100159254)和相應配套的三種調整墊的原有8-∮13.5對準,裝夾在搖臂鑽的操作平台上。裝夾時軸承壓蓋(gài)處(chù)於上(shàng)麵,且壓蓋的台孔側處於上麵,以便於下鑽定位(wèi)和一次性對(duì)相應(yīng)沉孔的。加工。裝夾好後,以原有的(de)8-∮13.5孔定位,將孔擴為(wéi)8-∮17.5。考慮緊固M16外六方螺栓所用套筒外徑的尺寸∮36,以及壓蓋台孔側與電機端的間隙H,然後將原(yuán)有8-∮30x7(深度)台孔,同樣以原中心定位擴為8-∮38x7(深度),這樣M16外六方螺栓頭厚度(10mm)較M12外六方螺栓頭厚度(7.5mm)增厚的量2.5mm,正好小於已有間隙H,螺栓與電機端部不發生幹涉(shè),保證了裝配使(shǐ)用要求。
  3 結論
  破碎機經(jīng)過增大螺栓截麵尺寸(cùn),提高螺栓的強(qiáng)度(dù),以及(jí)對相應裝配件的(de)改造,使破碎機(jī)故障率明顯降低,螺栓斷裂而導致破(pò)碎機漏油的現象再(zài)未(wèi)曾出現。大大地減少了破碎機的升井維修次數,減少(shǎo)了井下因(yīn)頻繁拆裝(zhuāng)破碎機造成的停機時間,降低了(le)維修時配件的費(fèi)用消耗,礦井也(yě)反映改進後的破(pò)碎機運行平(píng)穩。使用證明(míng),M16的螺栓滿足強度要(yào)求。
  JOY服務工程師(shī)了解到神東對破碎(suì)機改(gǎi)進後的運行效果,為了統一配件規格,從根本上解決破碎機M12螺栓斷裂(liè)的問題,將(jiāng)改進成(chéng)功後的圖紙發給JOY設計人員,從係統上對軸承壓蓋(100159254)、行星架(100159245)、螺栓(00925441-1222)及三(sān)種調整墊做了配套修改,對(duì)應件號也做了修改(gǎi)。同(tóng)時還分析了設計相同的低采高7LS2A采煤機的破碎機並做了(le)合理的改造,以後定購的7LS06和7LS2A破碎機或以上幾種配件均為改進後的(de)尺(chǐ)寸。

來源:《陝(shǎn)西煤炭》2008年第4期
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