盾構掘進中主軸承密封的修複方法

2014-04-03

李勝新
(中國石油天然氣管道局第四工程公司,河北廊坊 065000)
  摘(zhāi) 要:德製AVN3080漏(lòu)水平(píng)衡式盾構機在掘進過程中,刀盤主軸承密封損壞,對此提出3種修複(fù)方案。經(jīng)分析對比,Z終選擇(zé)了從盾構機供漿(jiāng)管道向刀盤掘進麵壓注改性泥漿,對掘進麵進行封堵止水,維修人員帶壓(yā)進艙,更換密(mì)封與壓盤的方(fāng)法。該方法(fǎ)無需在掘進麵拆解刀盤、建豎井或工作廊道,施工難度小,修複速度快,費用低(dī)。文章重點介紹了盾構掘進中主軸承密封的修複方法及步(bù)驟。
  關鍵詞:盾構機;主軸承密封;修複(fù)方法
  1 故障概(gài)述
  2007年3月在川氣東送管道(dào)過(guò)江隧道盾構法施工到360m時,盾構(gòu)機刀盤主(zhǔ)軸承密封油脂供油壓力下降,經檢查盾構機刀盤主軸承密壓盤螺栓全(quán)部斷裂,壓(yā)盤外移變形,二道密封損壞,必須進行修複後才能繼續掘進。掘進麵位(wèi)於江水(shuǐ)底部的(de)地層中,地質為砂礫卵石層,水壓(yā)0.24MPa,易坍塌湧水。怎樣才能盡(jìn)快修複損(sǔn)壞的主軸承密封,外方要求建工作井或人工作業廊道,人員才能進入,拆解刀盤,更換密封、壓盤。
  2 修複方案對比分析
  針對盾構機刀盤主軸承密封損(sǔn)壞問(wèn)題,提出了3種修複方案。
  (1)方案一:在(zài)江中建(jiàn)立一座豎井,豎井內直徑不(bú)小於5m,深度30m,其中(zhōng)15m在水中,豎井建成後拆解刀盤,更(gèng)換密(mì)封、壓盤。施工難度大,施工周期5個月,需要投資(zī)360萬元。
  (2)方(fāng)案二:在盾構機刀盤前(qián)方修建一段3m長的工作(zuò)廊道,通(tōng)過在水麵對(duì)江底地層進行(háng)地質改良,從盾構機(jī)刀盤開口部向外修建工作廊道,拆解刀盤,更換密封、壓盤。施工難度大,施工周期4個月,需要(yào)投(tóu)資270萬元。
  (3)方案三:從盾構機供漿管道向刀盤掘進麵壓注改性泥漿,對掘進麵(miàn)進行無聲封堵止水,維修人員帶壓進艙作業,采(cǎi)取不拆解刀盤的方法,更換
密封與壓盤。施工難度小,操作簡單,施工周期15天,費用55萬元。
  經過分析,Z終選擇了方案三。
  3 修複方案實施
  (1)從供漿管道上向刀(dāo)盤(pán)內壓注改性泥漿,使掘進麵(miàn)砂礫卵石層與刀盤(pán)之間形成一道厚(hòu)厚的泥漿黏膜,在氣(qì)壓的作(zuò)用下(xià)達到止水止塌的目(mù)的,防止在處理密封全過程(chéng)中湧(yǒng)水湧砂。
  (2)設定人(rén)員進艙工作壓(yā)力為0.25MPa,編(biān)製人員氣(qì)壓工作時間計劃與保障措施。
  (3)完成注(zhù)漿封水後,清(qīng)除刀盤內的改性泥漿,具備人員進艙修複(fù)條件。
  (4)采(cǎi)用(yòng)8~10mm鋼板從刀(dāo)盤內側焊接堵(dǔ)住(zhù)刀盤開(kāi)口部分,防止在處理密封全過程(chéng)中砂礫卵石層(céng)坍塌。
  (5)采用高壓清洗泵對軸承密封部位進(jìn)行徹底清洗,並檢查密封安裝部位有無砂土汙染,必須完全徹底反(fǎn)複清洗後才能(néng)進入下一步(bù)工作(購置1台常規高壓清洗泵(bèng)代用),但水溫(wēn)應控製在40℃以上,不得超過50℃。
  (6)將(jiāng)事前預製好(hǎo)的(de)密(mì)封壓盤(新加工的密(mì)封壓盤(pán))對切成兩(liǎng)半(bàn)套入主軸上,再將接口處焊接成一體(在安裝前應先打磨45°坡口,保(bǎo)留2~3mm的鈍(dùn)邊(biān))。
  (7)將壓盤焊接成一體,但應控(kòng)製其圓弧麵與
端麵的變形量,防止因變形造成壓盤對密封的損壞(huài)。
  (8)采用改製的頂絲,將原來退(tuì)出的其他三道密封壓入到位(wèi),但(dàn)應注意在壓(yā)入過程中(zhōng)采(cǎi)取等距離平衡壓入(rù),防止密封壓盤變形而導致密封(fēng)損壞。
  (9)為防止第(dì)三道密封內存有(yǒu)泥砂汙染,可通過主軸承密封油脂壓入係統(tǒng),再次加壓使主軸承第三道密封退出,進行清洗後再壓入。
  (10)在第三道密封壓入到位後,安(ān)裝第四道新密封(應預先將新密封圈在某部位切斷,切口部形成45°角接口,保持(chí)接口光滑平整打磨備用),將切斷(duàn)的密封圈套在主軸上,夾具(jù)夾緊密封兩端斷口進行粘合連接。完成對接粘(zhān)接後采用(yòng)絲綢布進行(háng)加固補強,密封壓盤均勻(yún)壓(yā)入,壓(yā)入到位後檢(jiǎn)查各
部間(jiān)隙(xì)是否正常,經檢測確認,各部壓入尺寸到位後安(ān)裝並均勻緊固螺栓(shuān)。
  (11)增壓盤焊接應在密封安裝到位後進行,壓盤焊接可采用J422焊條,間(jiān)斷焊,每隔100mm,焊接100mm,焊縫高度(dù)不小於12mm。
  (12)為防止(zhǐ)卵石對壓盤再次造成損壞,在密封壓盤外再(zài)新增加厚度不小於30mm的壓盤,其外徑應比密封外徑大200mm以(yǐ)上(shàng),焊接在盾(dùn)構機(jī)體(tǐ)上,焊接(jiē)坡(pō)口為U型,坡口角(jiǎo)度為30°,坡口深度為15mm,但(dàn)在焊接新增壓盤時,必須使壓盤與主軸承密封壓盤螺栓孔安裝端麵的間隙不小於2mm。盾構機大刀(dāo)盤(pán)主軸防(fáng)水密封裝(zhuāng)置修複(fù)結構如圖1所示。
  4 
實施效果
  通過700m連續掘進,並經過3次檢查與油脂壓(yā)力連續(xù)監測,油脂壓(yā)力、消(xiāo)耗量變化在正常範(fàn)圍(wéi)之內,密封工作正常,沒有發現(xiàn)滲漏,修複效果良(liáng)好(hǎo)。本次修複直接費用17.9萬元(yuán),用時13天。

來源:《石油工程(chéng)建(jiàn)設》2007年第5期
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