提速前後輪對(duì)軸承故障分(fèn)析

2014-04-03

廖贛(gàn)平
(南(nán)昌鐵路局駐鷹潭車輛段驗收室,江西鷹潭 335002)
  為了更好地了解掌握列車提速前後輪(lún)對軸(zhóu)承故障的(de)變化,筆者對1996年10月(yuè)-11月與1999年10月(yuè)-11月的(de)段修入線車進行了輪對軸承故障調查分析(見表1)。
表1 提速前後有關故障對照表

注:(1)1996年10月-11月,共檢修輪對2304條;1999年10月-11月,共檢修輪對1908條;(2)磨耗係指輪緣垂直磨(mó)耗及踏麵圓周磨耗。
  從表1可以看出,列車提速後,輪對軸承故障明顯增加。
  1 原因分析
  1.1 輪對(duì)擦傷增多的原因
  (1)空重車手把調整不及時。車輛被卸空後,調整手把仍(réng)在重車位,造成製動時抱死輪對發生擦傷。
  (2)閘(zhá)瓦間隙調(diào)整器作用不良或損壞。閘瓦間隙調整器在(zài)運用中作用不良或者(zhě)檢修期超過造成動作不靈敏,由於沒有得到及時更換(huàn),且列檢也沒有及時調整鞲韝(bèi)行程,造成運行中製動時抱死閘發生擦傷。
  (3)製動機作用不一致。製動機的型號不一樣,製動波速就(jiù)不一樣(yàng),加之各製動機鞲韝行程有的偏上(shàng)限、有(yǒu)的(de)偏下限和司機(jī)操縱不(bú)當,造成抱死閘,形成擦傷。
  1.2 輪緣及踏麵圓周磨耗的原因
  (1)車輪的材質跟不上提速的要求,由於重載高速,車輪運轉加快,必然(rán)造成(chéng)磨耗加劇。
  (2)新輪與廠修出來的輪對、踏麵是經過鏇修的(de),但在段修時,如不(bú)發生車輪擦傷或(huò)輪緣及踏麵圓周磨耗不過限、不剝離,是不須鏇輪的。這樣,就會有一些輪對1個甚至幾個段修不鏇輪。但由於踏麵斜度(或叫幾何形(xíng)狀)已受(shòu)到破壞,增大了車輪與鋼軌的接觸麵,增加(jiā)了運行阻力,加劇了車輪與鋼軌(guǐ)的磨(mó)耗,並(bìng)且(qiě)加(jiā)劇了車輛的蛇行運動,使橫(héng)向平穩性下降。
  1.3 軸承異音增多的原因
  (1)輪對擦傷。在被調查的24套軸承異音中,有(yǒu)19套軸承異音(yīn)與輪對擦傷故障同在。
  (2)軸承的材質(zhì)跟不上提速的(de)要求(qiú)。軸承(chéng)經(jīng)一段(duàn)時間運行後,有些會產生一些輕微的碾皮、剝(bāo)離,但損傷程度尚不能(néng)達到退(tuì)檢。如果在提速前,則繼續運行到大修期是沒問題的(de);但在提速重載後,材質經不起高速運行的考驗,從而產生異音。
  1.4 軸承密封罩鬆動增(zēng)多的原因
  (1)密(mì)封罩在一(yī)般檢(jiǎn)修時未更換新品(pǐn)。密封罩經整形後未複原,或者一般檢修及大修時外圈牙口與密封罩過(guò)盈配合過小造成罩鬆。
  (2)提速後,密封罩中的密封圈與密封座摩擦加(jiā)劇,從而帶動密封罩一塊(kuài)轉動產生罩鬆。
  2 措施及建議
  (1)各列檢所(suǒ)愛車點(diǎn)及(jí)時調整(zhěng)空重車(chē)手把,對作用不良或檢修過(guò)期的閘瓦間隙調整器及時更換或調整行程,避免造成輪(lún)對擦(cā)傷(shāng)。
  (2)將段修車輪對踏麵圓周磨耗深度適當改進,即由原來的小於(yú)等於5mm提高到小於等於4mm,以提高輪對的可修複性。
  (3)改進後的軸承(chéng)迷宮式密封(fēng)罩(zhào),緩解了密封座與密封圈的摩擦,可減少罩鬆故障,建議有關部門加速軸承迷宮式密封罩的推(tuī)廣使用工作。

來源:《鐵道車輛》2000年第10期
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